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1、变频器在T6160镗床电气改造上的应用huanglj导语:变频器在T6160镗床电气改造上的应用摘要:国营大型企业有很多原苏联产的由发电机组、交磁扩大机组、直流电动机等组成的直流伺服系统设备,该控制方式故障多、稳定性差,原根底改造费用大等缺点,本文用变频器对苏式T6160镗床原直流伺服系统施行改造,实现沟通变频器无极调速控制。关键词:苏式镗床;电气改造;变频无级调速0前言我公司2006年初购进一台原苏联消费的T6160镗床,在屡次转运经过中致使电气元件及部件大量丧失或者损坏,其中发电机组、交磁扩大机组、电气控制柜、按钮站、直流电动机等均丧失或者损坏,根据上述设备现有状况,提出三种电气改造方案如
2、下:a采用直流传动控制系统,用V5系统对设备进展改造,经预算改造费用为657万元;b采用PLC一变频器控制系统,用PLC做中央数据处理,用普通变频器做调速,经预算改造费用为445万元;c采用性能先进的变频器一继电器控制系统,用变频器做中央数据处理及调速,用继电器做控制执行元件,经预算改造费用为2528万元。T6160镗床对伺服系统的要求是:调速范围宽100:1;速度控制精度高在整个调速范围,起制动及运行经过要求运行稳定;定位准确当快速进给后定位时间短、定位行程快,进而可进步加工效率。针对上述特点,比拟三种方案,考虑到现有维修电工的实际才能,我们选择了方案三,用性能先进的西门子MicroMast
3、er440变频器驱动一般异步电动机,对T6160镗床的原直流伺服系统施行改造,实现镗床的主轴箱上下挪动、镗杆进出、工作台前后左右及上工作台旋转挪动实现沟通变频无级调速。1沟通变频器无极调速系统的设计11西门子MicroMaster440变频器75kW是多功能全数字式性能先进变频器,它主要负责整个系统的中央数据处理及调速,它和沟通驱动电动机、调速电位器航空精调电位器、制动电阻等一起构成典型的开环无极调速控11制系统。如图1所示。12由于原T6160镗床由三台42kW直流电机驱动,分别驱动主轴箱上下挪动、镗杆进出、工作台前后、左右及上工作台旋转挪动。根据T6160镗床的工作特点,三台电机只允许一台
4、工作,故本台T6160镗床选用台变频器即可知足工作。为弥补低速运行时电动机发热和低速运行时电动机功率减小,通过计算将三台42kW直流电机更换为75kW沟通异步电动机Y160M1-4型,75kW、380V、1450rmin;更换理由是为知足T6160镗床的无级调速见图213由于选用一台变频器拖动三台75kW沟通异步电动机,且三台电动机都要求调速,使控制回道路路更加复杂,为简化操纵和降低操纵难度,在控制回路设计中选用一个组合转换开关切换三台电动机,并用继电器作连锁保护,降低了操纵难度,知足设备的工艺要求。14根据T6160镗床的工作要求,在设计电气线路时,变频器有两种工作状态,即低速运行和高速运行
5、状态,低速运行和高速运行通过转换开关一继电器自由切换,进而知足了T6160镗床的自动走刀低速运行及快速挪动高速运行。通过变频器外制调速电位器10圈航空精调电位器即低速电位器前端串联调节固定电阻、高速电位器后端串联调节固定电阻,实现电动机低速无级调速075Hz;0225rmin和电动机高速无级调速2550Hz;7501500rmin,进而知足T6160镗床自动走刀低速运行及快速挪动高速运行的工作要求。15变频器制动电阻的参加可以知足电动机快速停顿和电动机制动,进而解决了电动机惯性运行,知足了设备的工艺要求。16转速表是由一块正负10V的直流电压表改制的,通过变频器内部参数设定使外部DA端子输出0
6、20mA电流,020mA电流的输出与变频器频率输出成正比,通过对直流电压表表盘改制,并在电压表两端并联一个适当电阻,使电压表转换为转速表,并将转速表安装在悬挂按钮站上端,使操纵工及时观察到转速情况。运行效果及试运行思路运行时,在无PG矢量控制的条件下,其调速范围是100:1,即在50Hz的条件下,其最低运行频率是05Hz,加之对应电动机输出端有减速齿轮,最低速度是15rmin,完全知足T6160镗床设备的工艺要求,实现了变频无级调速的效果。当在无PG矢量控制的条件下,最低运行频率05Hz,对应电动机最低速度是15rmin时,假如试车发现存在停车不稳定和低速运行速度不稳定等问题,可以在变频器上参
7、加PG速度控制卡,在电动机后轴上参加脉冲编码器,由脉冲编码器输出信号反应到变频器上的PG速度控制卡,使之构成典型的带PG反应的闭环控制系统。使系统变为有PG矢量控制系统,在磁通矢量控制方式下,其调速范围可以到达1000:1,变频器的输出频率恰好为005Hz,此时对应于电动机最低速度,完全知足T6160镗床设备工艺要求。经过改造,在不加PG矢量控制的条件下组成的沟通变频器无极调速系统,构造简单,操纵习惯与同类设备根本一样,经试车未发现停车不稳定和低速运行速度不稳定等现象,动作可靠。3完毕语31采用变频调速系统方案,全部投资仅为28万元。节约直接投资费用1742万元。32采用原直流传动系统,每小时实际功耗约162kW,而改造后沟通变频调速系统仅每小时实际功耗约25kW到35kW,按06:TrJkwh计算,每台班工作14h两班,全年按300个台班计算,天天节约电费约f16235X140。6=10668元,年节约电费约10668X350=32004元。通过以上改造,经济实用的实现了老式原苏联产设备的国产化改造。经过2年的使用,大大降低了故障率和使用本钱,效果良好。原文请点击下载: