废水处理常见问题解答.doc

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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流废水处理常见问题解答.精品文档.废水处理常见问题解答(8)1.我马上就要去做MBR试验,按照设计MBR前面加了A/O(特别声明,因为这套设备是中试用的处理量0.5吨/小时,前面的A/O只是很小的一部分),现在就是在开始试验前,挂膜是不是可以从污水处理池里面直接把污泥接种过来,然后闷曝?此方法是否有效可行?答:菌相是共通的,我想运行得当没有问题的。2.印染废水的微生物培养老是没有,怎么办?答:就近,接种培养比较好!3.污泥驯化已经一个月了,最近好氧池中镜检出现线虫,处理水质变差,我分析是污泥老化,采取了排泥的方法,不知还有没有其它的办法?答:少

2、量出现为正常生物相,是否老化可以从污泥色泽、污泥龄、负荷情况等加以判断!4.我想问一下,我用砂滤法(采用普通的石英砂)去除水的浊度和色度,通过筛选粒径和确定滤速,浊度去除效果不错,色度去除不理想,请问有什么办法吗?答:我想,砂滤重点去除的是浊度,对色度的去除,只能对假色加以一定的去除,对于真色无法去除的,可以加强前段氧化能力。5.我们知道BOD负荷率与污泥膨胀现象有直接的关系,即BOD负荷率与SVI值有一个关系曲线,我想问你的是COD负荷率与SVI值有没有一个关系曲线,或者说用COD负荷率来描述SVI值有没有意义!答(1).我觉得有关系的,但是我不太用SVI值的,通常MLSS变化幅度不是很大,

3、因此,我常用SV30来判断的,在观察膨胀程度时,还可以检查沉降效果和活性污泥是否夹有气泡等问题。(2).通常两者关系呈线性关系,但绝非必然,因为,影响膨胀的因素较多,膨胀也有高峰和低谷的。只是参考一下倒也无妨,但绝对依赖没有必要的。6请问您对于一个稳定运行的处理工艺,它有什么特征吗?比如说污泥、生物相. .答:我还是以传统活性污泥法为例吧!(1).去除率可以参考处理效果的。(2)微生物沉降性能等微生物检查指标同样可以的。(3)活性污泥的新鲜色泽,腥味等。(4)生物相中附着类原生动物的优势地位等。7。接触氧化池都是青苔,怎么消除它?答:(一)1、降低原水N、P;2、遮光;3、加氯,连续的或间隙的

4、。(二)对于这些青苔,您认为会影响出水水质吗?我想,它只是生长在填料上层而已,所占比例不会很大,是否影响水质,您将数据对比一下吧?日照充足,水体氮磷富含是主要原因。可能的话,也不必过于担心的!8.最近好氧池中总有污泥上浮现象,致使进水和出水的COD测量不准,(我的实验是小型的,不可能使用刮泥机)不知和污泥膨胀有关系吗,该怎么办?答:(一)用0.45u的膜过滤,测SCOD(溶解性COD)(二)丝状菌是导致活性污泥上浮的一个重要原因。丝状菌巨大的扩张表面积容易裹住细小气泡而使活性污泥上浮。9.我做的一个完全混合活性污泥处理鱼生产加工废水的项目,初期运行效果很好,cod从1200降到了35左右,但是

5、最近沉淀池出现了很多游动的生物,好像是水蚤,会有什么问题吗?原因是什么?怎么解决?答:恭喜你了!运行效果这么好。有水蚤说明水质好,放心,不用管它!10.在第三版的排水工程中,在活性污泥法一章里面,有一个城市污水活性污泥系统处理BOD负荷率与SVI值的关系曲线,从图中可以看出,污泥负荷有一个高负荷区和一个低负荷区,这两个区中,SVI都小于150,不产生污泥膨胀现象,但在两个区之间,SVI值很高,属污泥膨胀区。我想的是化工废水用活性污泥法处理时,COD负荷率(见于条件所限,BOD测试困难,所以改用COD负荷率,不知是否可行?)是否与SVI值有一定的关系,是不是也有高负荷和低负荷区,污泥膨胀区等等。

6、答:(1).第三版的排水工程我没有翻阅过。我想,单纯得出BOD负荷率与SVI值的关系曲线在实际生产中,很难解决丝状菌膨胀问题的。因为,导致丝状菌膨胀的原因很多,有的可以调整过来,但是,有的生产中很难调整的。(2).低负荷导致丝状菌膨胀,理论上理解比较容易的,但是高负荷导致丝状菌膨胀,我不太清楚了。(3)对于丝状菌膨胀,我个人认为,有一个得病的过程,有时候,操作环境非常容易导致丝状菌膨胀,但事实是并没有发生膨胀,相反,以前已经有发作过的,以后,稍微操作或进水变化,就会有规律无规律的发生膨胀。主要还是一个得病问题。正常菌胶团与丝状菌,生化物理性状接近,处理自然难度很大。(4)如果要分析,改用COD

7、负荷率自然没有问题的。作一下研究可以的,指导生产实践恐怕只能是参考了!11.我们厂在运行上遇到了一点麻烦,想请教你!希望你有时间的话给我以指点.我们厂运用的是SAST工艺,运行一年多来,脱氮效果不是很好!但一直找不到改进的方法.以下是我厂2004年3月20日的进出水指标: 进水 出水COD 951mg/L 58.2mg/LBOD5 480mg/L 16mg/LTP 6.07mg/L 0.4mg/LTN 34.71mg/L 24.99mg/LSS 798mg/L 33mg/LNH3-N 22.05mg/L 19.86mg/L答:我想本身您的废水氨氮浓度不高,底物也比较充作,还请延长沉淀时间(即延

8、长厌氧时间),由此利于充分反硝化除氮。沉淀时避免进水和曝气等影响厌氧状态的操作。问:是问题的关键不在脱氮,而是脱氮的第一阶段中氨氮硝化过程极其不理想,应该在好氧段做文章吧?答:您的观点没有问题。1作为脱氮的两个方面,硝化和反硝化是紧密联系的,任一方面运行不佳都会影响另一面。2.反硝化不充分,亚硝态物质积聚是会抑制硝化反应的进行的。3.基于您先期运行效果相当不错,所以还请查找工艺及操作等方面是否有何改变来考虑。并寻找原因。同时,实验室数据通常会比较要考察的。12.我厂的COD,BOD过高是因为剩余污泥的滤液直接排入了进水泵房,并不是底物充足。(在脱水机房没有启动前COD300mg/L,BOD12

9、0mg/L)。还有就是我们的反硝化是在选择池里反应的。虽然生物池最后沉淀1小时阶段有反硝化,但我想只是一小部分。关于我厂氨氮去除效率不高,我想会不会是选择池这段有问题,因为我们的回流污泥泵是在爆气阶段才开的,回流污泥中含有大量的DO,这样就直接影响反硝化菌脱氮的效率。我想测一下选择池中的溶解氧含量,看看是不是在0.5mg/L以下,再作出判断。另外,我想请教的是您在回帖中说到的,延长沉淀时间可以充分反硝化。可是我们的生物池里没有搅拌器,如果不完全混合,怎么能够充分反硝化呢?答:如您所说,的确如此,我同意您的看法(1)选择池反硝化溶解氧是必须控制的。(2)回流量不必过大的,各阶段时间控制,比较灵活

10、,不要太拘泥于理论的操控时间,要自己多多总结才是。(3)没有搅拌的确不太好,可以的话还是通过工艺调整来解决氨氮去除问题吧,增加搅拌设备毕竟是要资金的。(4)还请把重点放在选择池的溶解氧控制和水力停留时间上,这方面的控制和污泥回流的关系很大,还需合理确定回流量。看了一些资料说活性污泥法的食微比在0.1-0.6之间但CAST、A/A/O、百乐克等工艺处理城市污水好象有不少采用低负荷运行,这些运行方式与常负荷运行有那些方面不同? 我们水厂用的是百乐克工艺,他的特点是悬挂暴气链和低F/M,工艺要求在0.05-0.08,好处是抗负荷变化强,剩余污泥少。相比交高F/M其暴气池体积大,有兴趣你可以算算,公式

11、在高廷耀编写的水污染工程,我就不多说了1. 低负荷运行,效率不高。2.降低污泥产量的确存在的。3.抗冲击能力强,我想不是这样的,较之中负荷运行,抗冲击力要弱的。4.根据处理水质决定符合大小为主要依据。废水处理中常见问题解答(7)!1.我们是DE氧化沟工艺,现正处在培养污泥阶段.氧化沟,二沉池均出现大量水蚤,请问是什么原因造成的啊,该怎么处理啊?答:(1)水蚤的产生通常是在放流水中出现。有此说明在低污染,低浊度水质下产生。(2)具备如上环境还要有游离的污泥颗粒悬浮于放流水中才会大量繁殖。(3)总之,出水水质达标的情况下,污泥轻微老化时,容易产生此类节肢动物。2. 我想请教一个问题,如果常规的活性

12、污泥工艺需容纳部分工业废水(主要是印染废水),如何对原工艺进行改进使之符合要求?答:(1)我想,少量进入应该对生化系统不会有太大的冲击,特别是您的出水水质大大低于排放标准时。(2)对于此部分印染废水,物化段絮凝沉降必须到位,否则出水达标可能存在不确定性。可以通过小试来了解混合废水的物化处理能力,既而来判断生化系统是否能够承受.3问:污泥曝气过量的解体可以算污泥老化吗?答:理论上不可以这样理解,但实际操作中是可以这样理解的!鼓风曝气一般不会导致污泥解体。表面曝气稍微有点影响!要导致因为曝气而解体,必须存在污泥老化等根本原因所在,曝气的作用只是加重污泥解体而已,而不会单独成为污泥解体的主因。只要活

13、性污泥泥龄等正常,曝气是不会导致污泥解体的(至少不会产生大量污泥解体而产生厚厚的浮渣)。4. 我们厂的进水BOD就是很低。但是现在就是由于水蚤太多造成出水SS不达标,不知道该怎么解决。答:(1)我想还是调整工艺来解决吧?!(2)负荷过低,出水水质可以比较理想,但是,污染物去除率并不高的,导致的污泥老化,可以为水蚤等提供食物,导致大量增值。(3)适当排泥,提高食微比,可以尝试一下!5. 污水经粗细格栅、沉沙池进入A/O池、终沉池,再由污泥提升泵一部分回到A/O池,一部分进入蚯蚓生化床,然后进入辐射干燥器,最后污泥与栅渣、沙土运往固体废物填埋场。其中终沉池水进入接触池,加氯后排放。在预处理和蚯蚓床

14、处加设生物除臭。抱歉这样写,原谅菜菜鸟只能到这样了。这是我的毕业设计,不想和以前的一样,东想西想拼出来的,希望得到指点。 答:(1).我对您的设计工艺安排没有意见,蚯蚓生化床我没有经验,其效果和运行费用不得而知。(2)接触池加氯消毒,好多市政污水厂多采用的,但是,很少有真正使用的,大多弃置不用。(3)我想接触加氯消毒,不是医院的污废水,是否可以免掉,这是运行的实际方面考虑的!6、我想请教你一下污泥脱水后的滤液应该排放到哪里?我们厂的滤液非常浑浊(可能和絮凝剂的用量有关)是直接排放到进水泵房,直接导致了进水COD,BOD偏高。你能告诉我这样会有什么后果吗?以及改善的方法。答:(1)滤液进入抽水井

15、,是通常的做法,能够导致进水底物浓度如此提高,应该是您的脱水效果很差才是。通常的脱水滤液不会导致进水底物浓度提高多少的。一般在10%左右。改善方法是提高脱水效率。7、A2O工艺的内循环不是也是回流上清液嘛?为什么CAST工艺不能用呢?答:A2O工艺的内循环不是回流上清液,而是混合液。7、A/A/O工艺,MISS在3200mg/l,F/M在0.1左右,进水中的各项指标与以往变化不大,但近期运行中发现,沉降比特别高,在80%-90%左右,污泥形态较为散碎,镜检中发现菌胶团不密实,但能看到钟虫。出水尚清澈,出水指标都能达标,只是在水量大时(平流式沉淀池,停留时间足够)会有絮状污泥随水流出,影响感官。

16、并且现在曝气池上有些褐色浮沫,但愿不是生物浮沫。请教该如何解决现在的情况,将沉降比降下来,减少褐色浮沫,保证出水长期稳定。答:(1).您的工艺和沉淀池形式与苏州工业园区污水处理厂(10万吨/天)的工艺接近。(2)按照食微比偏低,可能导致丝状菌的发生(虽然此工艺较少发生),还请实验室显微镜检查确定。(3).根据您出水水质清澈可以判断,污泥老化不是严重的。(4)如果您的日处理水量远没有达到设计负荷的话,我想运行是有难度的。您所说的情况就有可能发生。通常是两个极端,一是发生如您的状况,二是污泥老化,出水抗冲击降低。(5)通常的做法是发挥各级提升泵站的作用(在处理市政污水的前提下),变分散处理为集中处

17、理,通常可以改善以上两个极端的状况。8. 我们的工艺是酸化水解+UBF+CASS,日处理抗生素废水4000吨,但CASS没回流,不知是否影响工艺正常运行答:就您整个工艺来讲,应该没有问题的!9.我们水厂是间歇进水的,而且目前只是一级处理,我想问一下您,在初沉池取出水水样作化验,还需要考虑初沉池的停留时间?如果不考虑,那们取水样最佳的地点和时间怎么选择?答:(1).阶段性检测结果是为阶段性操作提供依据的。(2).没有必要去考虑停留时间。(3).数据的采集要善于统计总结,最后指导生产工作。(4)取样位置通常是初沉池出水汇集后的出口处。10目前公司调试部反映一个食品废水SBR工艺有问题,请大家帮忙分

18、析:1、一直无法运行,色度,COD等不能达标(cod1500以上); 2、厌氧池pH在45之间;3、SBR池产生大量泡末(射流曝气),未投加菌种前曝气没泡末,应是细菌的问题。工艺为:厌氧池-调节池-SBR池-砂滤池此外,时水量为22方,厌氧池容积18方,调节池18方,SBR池18方(13方/周期,曝气6小时)。答:1. 请检查SBR池微生物是否已培养到位。2.过量曝气不易于微生物培养和泡沫的减少。3.还请逐渐增加负荷的方式来培养微生物,否则事倍功半!11从进水水质上,能不能得出每万吨水能含多少污泥?对污泥车间来说,怎么来定量每天得出泥量?答:理论计算通常与实际有一定差距,若非设计可在实际中总结

19、即可!12、在这个季节,二沉池上的青苔繁殖的太快了,不仅有碍观赏,而且成团打结堵塞,捞了也没有用,生长得太快了,怎么办?一般别人是怎么处理的?而且在出水端经常会堵塞法兰底阀,该怎么办?答:1.此类情况的确比较麻烦,至于捞了也没用我想不太可能,难道长的还比捞的快!2.我想控制一下放流水中的氮磷吧,一方面,减少营养剂投加量,或者从工艺操作上改善脱氮除磷的效果!关于我上次问你的二沉池上青苔生长的问题,我现在的处理方法是将单个二沉池停止进水,并将水位放得很低把整个三角堰板全露出来,然后在太阳下暴晒三五天,最后再用人工刷子很好清除的。这样子过程后再进水就没有再发现青苔生长了。 您说的没有错,的确很麻烦,

20、但我们的氨氮与磷并没有超标,只是富营养化,给青苔提供了生长繁植的条件。我们只是将青苔的生长的基本条件既是有富营养化的水源切断掉,它就能比较彻底消失。特别的是像我们的工艺的脱氮除磷已经效果很不错,所以工艺不能改善了,只有采用这种方法。还要注意一定要斩草除根,要让青苔被烈日暴晒数日,才能保证不会再繁殖。 我想像我们南方在这个季节可能很多污水厂会被藻类植物困扰,尽管藻类并不会影响出水,但有碍美观及环境,希望这种方法对大家有帮助! 13 .我们是石化厂主要加工稠油污水,现在稠油脱出水对我污水处理场冲击很大,我们应该注意那些地方呢?答:1.有关这方面的实践经验没有,从控制冲击来讲,我想应该力求调整生化系

21、统的主体:微生物的浓度和活性入手,以提高其抗冲击的能力。2.同时,也可以延长处理时间(停留时间),来保证处理的达标。3.脱泥出水最好提供储存的地方,保证进入系统时的均匀性。避免集中进入时产生的冲击。14 .我处理厂产生的三泥含油量很高,我们在离心分离时总不能很好的分离,请您给提点建议好吗?答:1.设备的改进,进入系统的污泥性状调整,我像您自己可以考虑的。2.污泥絮凝药品的正确选择和浓度控制,需要多次实验进行确定:江苏的南天絮凝剂可以尝试一下的。15. 请问高浓度低流量的废水用什么方法处理比较经济?Q=200M3/d,COD=5000,BOD=3000,是垃圾填埋场渗沥液!我想用UASB-SBR

22、工艺处理,但是我对那2种工艺的计算都不是很清楚!小流量的用氧化沟是不是经济可行? 答:1.设计参数的问题我不能帮您了。2.小流量的用氧化沟处理效果可能不易保证。16.本人从事人工湿地污水处理技术推广工作,预处理常用水解酸化、生物接触曝气工艺,但挂膜效果不佳,请指教答:1.您的课题我没有研究过。只谈谈我的简单看法。生物膜的形成,与传统活性污泥法的培菌基本相同的。形成生物膜,要求条件不高,但形成理想的、完整的生物膜,还是需要从溶解氧含量、食微比、废水成分的改善入手的。多次调整工艺,寻找适合自身工艺的参数似乎比较重要的。17. 现在处理一硝废水,最后的一步是好氧活性污泥法,进水cod500左右,但是

23、出水达到200-300,水质发暗红,do控制在3左右,暴气出现大量气泡,水中出现绿藻,请前辈指点一、二,怎样才能使出水效果更好。答:1.首先,一硝废水我不太明白。2.就好氧活性污泥法来讲,泡沫的产生和出水数据,似乎表示您的负荷比较高的,还请增加活性污泥浓度,并保证营养剂的正确适量添加。3.绿藻的出现在此不代表什么的.4.配合显微镜的观察可以较好的了解微生物的情况,继而判断处理效果转差的原因。18. 在过滤与反冲洗实验中,在滤层中不同深度处的水头变化说明了什么问题?意义何在呢?答:1.变化是肯定存在的。2.提示了滤料的阻力。19、.我厂污水处理工艺采用序批式活性污泥法,即SBR,曝器气为微孔曝头

24、气,鼓风供氧。设计处理能力为3000m3/d。两个曝气池1800m3/个。原设计为处理啤酒生产废水,但因生产时采用了清洁生产及清污分流,导致进水水质出现变化,进水COD负荷低,约600mg/l左右。PH值有时高达14以上。我们通过加入盐酸中和,出水也还基本稳定。但近期出现一个很怪的现象,处理后的水明显颜色变深,呈深褐色,即使将SBR池内原水抽完但进水曝气后,还是变色。污泥沉降比也基本保持在30-60%之间,出水COD还可以,能够控制在100mg/l左右,PH值在7左右,量筒中的上清液呈淡褐色。目前正处于我公司生产高峰期,这样的处理结果令我们很担心。不知是否出现污泥膨胀或水中有澡类而导致变色?是

25、否与曝气量有关?另在气温达到35度以上时,SBR池中的水位不能达到设计水位,否则风机不能正常运行,请问是何原因? 答:1、增加了排泥量,同时我还在采取另外的措施, 2、采用少进水,少滗水,缩短处理周期,将原曝气时间由原来的2个半小时,调整到2个小时,减少曝气可以降低生物的自身氧化程度。 3、添加废啤酒酵母 4.可以缩短处理周期。 5.进水不必减少。可以投加酵母类底物。 6.所有的措施就是为了降低污泥的老化程度。20、.近一段时间来我们进水的B/C值均在0.30.4之间,进水SS在500左右(我们是城市污水)进水COD在180左右,BOD在70左右,前段时间效果很好,现在有所恶化,镜检发现污泥颗

26、粒瘦小,沉降后有小颗粒,微生物数量少,种类少,轮虫数量占比例较多,钟虫数量减少比较快,前段时间DO较高,我们是CAST工艺,我估计是营养不足,导致老化,但我不想加营养物,有没什么办法度过雨季,解决这种问题。另外SS太高好象对SBR工艺有限制,具体什么原因?答:1.B/C值均在0.30.4应该没有问题了,但请确认计算是否正确,否则无法指导生产的。2.高溶解氧值是不利于污泥絮凝的,细小的菌胶团会导致轮虫的产生。3.进水如果无机颗粒较多时,自然会影响微生物的处理能力了。21、.我厂是城市污水厂,采用奥伯尔氧化沟,前段设有厌氧选择池。目前运行中的主要问题是二沉池有飘泥和氨氮去除率低,同时氧化沟内有较多

27、的粘性气泡。我们的运行参数:氧化沟进水COD=300,BOD=90,NH3-N=28,MLSS=2600,DO=1.02.2(氧化沟出水),NH3-N=18(我厂目标10)。请问:如何调节工艺参数?同时我们正安排全面测定工艺运行数据。答:1.存在的主要表现:粘性气泡,我想两个极端可能会出现这种情况,即负荷过高和过低,我想污泥老化,产生漂泥并在液面出现粘性泡沫和浮渣是比较常见的。2.污泥老化,反映出负荷偏低,我想底物浓度不足,脱氮效果也就不会理想了。3.还请降低污泥浓度,观察一段时间,看是否有效。22、. 工艺是延时曝气氧化沟,用的倒伞型的曝气机。规模是10万吨每天,现在进水大概有个五到六万。现

28、在用了一个氧化沟,池容三万三,两个二沉池,每个容积大约七千。进水BOD50到80,COD80到150,出水过二级。沟里的溶氧在4到5。MLSS不到700,SV30很低,但是水质达标(SS略高,约40)如何处理?有无必要采取措施增加MLSS?如有,如何做?答:1.我想保持现状即可,否则,会增加运行费用。2.待进水浓度提高后可以逐步提高污泥浓度了.废水处理中常见问题解答(6)!1. 有一种工业废水是在生产精制棉的过程中产生的,有机物含量比较高,且废水成酸性。我想在此加酸调节废水的pH值,同时酸化水解废水中的有机物,你看是否能实现。该水质于造纸废水有点相似,但他的水质指标比造纸废水要小得多得多。 人

29、为酸化,我想不能有效降解有机物的,通过水解酸化菌可以降解有机物。特一加酸调节我想没有必要! 2. 我现在刚刚做完一个7000吨的食品废水,我想请教一下关于微生物培养的有关问题:我想采用直接接种来培养,使用城市污水处理厂经过脱水后的污泥饼可否?此污泥在脱水的过程中投加了PAM,对微生物有否影响?是否增加了培养的时间? 我想没有问题的,不会增加培养时间的,同样会保持活性的。 ?3.我要给UASB接种!由于我在小镇上调试,书籍没带.现在不确切AB法A段如何控制.请问:1是从一沉池以等同的流量给A段连续回流吗?2SV30应控制在多少?是5%-10%吗?3一沉池废弃污泥吗? 1.您讲的一沉池我不太理解,

30、如果是二沉池我比较能理解的。 2.我的认识是AB法为两级生化处理,通过AB法处理比较难降解的有机物比较有利,因为停留时间比较能够保证的。4.我想请教一下,我们厂处理石油出水,现在进调节池水质较好,可暴气池处理能力差,水面漂油很多,是污泥老化的原因吗 油类本来就不易被生物降解的,跟污泥老化没有太大关系的。 5.我公司现接手一焦化厂蒸氨废水处理工程,此厂以前也用的活性污泥法,但是由于氨、酚浓度极高,所有菌种全部阵亡。其水质如下: COD=8000-11000;挥发酚=1700-2300;挥发氨=300;硫*物=635我们采用的预处理工艺为:蒸氨废水(加碱)隔油调节池(除油)密封吹脱池双机气浮中间水

31、池砂滤效果依然不好,有什么更好的办法吗?在预处理工艺中还需要哪些改进? 1.此类废水,处理成本的提高已为必然。 2.保证出水达标,我想过滤后段增加A/B法处理可能会得到好的效果。 3.通过增加生化系统,并且要求设计安装单位,提供设计方案和理由,合理选择生化工艺,应该没有问题的。6.我想问问曝气池下的曝气头设置有怎么样的规范和注意要求呢? 给水排水设计手册第5册第二版鼓风曝气设计规范也许对你有用. 7.一沉池、二沉池、污水脱泥房采用的絮凝剂用何种较好,(当然现在脱泥房的絮凝剂不是很急)。一般浓度及投入量是多少?现在一沉池、二沉池絮凝效果不是很好(我采用的是聚铝PAC)。建议采用硫酸铝铁絮凝剂,不

32、要用聚铝PAC,这样效果可能要好一些。浓度及投入量可根据污水具体情况进行小试确定。 我觉得二沉池投加絮凝剂 是乎不合理。即使污泥恶化,也应慎重决定的!8.看了一些资料说活性污泥法的食微比在0.1-0.6之间但CAST、A/A/O、百乐克等工艺处理城市污水好象有不少采用低负荷运行,这些运行方式与常负荷运行有那些方面不同? 1.本身工艺特点和进水情况,会导致以什么样的负荷来运行的。 2.通常低负荷运行比较能够保证出水的达标(相比较);而高负荷运行则相反。 3.操作中应该避免极端,即负荷过低或过高。9.我们厂是一级处理,而且是间歇进水,进水水质有点超标,处理效果也没有达标,我想问问您,影响一级处理有

33、哪些因素? 1.有关一级处理,影响因素较多,包括:原有设计、运行工艺、药品选择、操作方法等方面。 2.可以改变的方面主要是药品的选择和投加方式。 3.我想您可以认真的选择絮凝剂,以得到理想的处理效果。 10.最近刚做完一个工业废水的初步设计方案,我想请教你帮我看一下该工艺流程是否可行,是否合理。该废水是在生产精制棉的过程中产生的,其COD为5000mg/L,色度为5万,日处理水量为6000吨,还有一点,该废水的COD值变化范围相当大灾几百到一万之间。我所采用的工艺是:废水-调节池-加酸-中和池-加絮凝集-沉淀池-加脱色剂-反应池-加絮凝剂-沉淀池-厌氧反应池-CASS反应池-加脱色剂-反应池-

34、加絮凝剂-沉淀池-达标排放。我的目的是通过二次脱色处理是水中的色度降低到200以下,同时通过添加絮凝剂保证废水中的悬浮物达标,利用厌氧反应池的厌氧消化和CASS工艺的好氧处理工艺以控制废水中的COD。还有像这类废水,我的投资预算以处理一吨废水的一次性投资为2500元/吨计算,是否合适? 你的这个方案太保守,出水达标没有问题,但是,投资太大而且运蟹延媒细撸?你可以采用废?-调节池-加酸-中和池-混凝反应池-沉淀池-厌氧反应池-好氧反应池-沉淀池-脱色剂-脱色出水池-达标排放。投资在1200元以内,运行费用低于0.8元/吨前端加脱色剂效价不高,比较浪费的!废水处理中常见问题解答(6)续!11.南方

35、的低浓度生活污水采用传统活性法处理,出水一般COD小于20mg/l、BOD5在10mg/l左右,但ss总难以控制稳定在20mg/l以下,二沉池为圆形中进周出,在出水堰板1m范围内有细微的浮粒从池下往上反涌,外观很不好。就算ss是达标的,也过不了领导、记者、外行但有绝对影响力的检查团的眼睛。 低负荷运行是产生此种情况的主因吧,也是必然的现象。适当根据食微比降低污泥浓度可以尝试一下。 12. 我厂采用氧化沟处理工艺,进水量为3700立方米每小时,进水BOD5为80mg/l左右,二级排放标准,每日排泥量为50立方米/小时,现污泥浓度MLSS已达到13000mg/l,不知如何是好? 应该不会出现此状态

36、或不会常时间存在,是仪表故障、污泥沉积 我想,这样高的MLSS值是不可能达到的!因为如此数量级的微生物,简单曝气装置已经无法满足其供氧量了!13.进水cod150,bod35 出水cod90,bod28。而且进水量还不连续。开泵抽30分钟,就要停机(没有水抽)。一般是抽30分钟停40分钟。 镜检只有鞭毛虫,数量不多。SVI(30)只有3。 氧化沟可以看到大量小颗粒的污泥翻动。二沉池的压缩沉淀效果还可以。请指点:怎样提高MLVSS以及下阶段该注意的事项!1.我想水量的升高和进水污染物浓度的提高,是您的系统正常运转的根本前提!2.MLVSS的提高还是依赖于上面的前提。3.既然水量不够,就暂且关闭几

37、条线运行吧,也可提高水量,集中运行培养。等水量等提高后在全部开起来吧! 14.小水量的污水站格栅怎么设计?按照教材或设计手册上的设计公式算出来的格栅宽度太小,无法布置。 对于小水量的工程,计算出的格栅宽度太小,可以保持栅条间隙不变,直接把宽度放大为水渠的宽度,不必太拘泥于手册。 15.二沉池为圆形周进周出(不是中进周出)。在出水堰板1m范围内有细微的浮粒从池下往上反涌,外观很不好。只是我们的出水还没达到标准。cod大约89mg/l,bod大约28mg/l,ss大约23mg/l。目前我们的培菌工作进展比较顺利。SVI(30)大约有10。镜检可以看到少量的轮虫。跟这两天下雨,进水量大有关吧。但我们

38、进水的BOD/COD太低,导致培菌工作比较缓慢。现在还没有排泥。 针对我们目前的状况,我有几个问题: 1、我们是否可以连续进水,我们的污泥是否已经耐一般的冲击负荷? 2、氧化沟DO大约有8左右,是否只要开一台曝气机推流?还是偶尔开动曝气机,氧化沟前面有进水推流,尾部有回流污泥推流。 3、估计什么时候开剩余污泥泵?怎样控制回流比?1.有10%的沉降比,f/m不要大于0.25;连续进水是没有问题的。2.检测氧化沟混合液流入二沉池的溶解氧是否满足要求,有1.5的溶解氧就可以了,最好考察整个氧化沟的溶解氧数据。然后决定曝气方式。3.如果,氧化沟混合液流入二沉池的溶解氧大于3.0,我想,一是能源浪费,二

39、是出水夹有细小未沉降活性污泥颗粒。4.间断的短时间排泥是有必要的。否则10%的沉降比,会有很大的折扣。5.回流比的控制,可根据进水量来调节,和传统污泥法一样,如非脱氮除磷,50100%皆可。6.轮虫产生和数量,与下雨,进水量大没有太大关系,与低负荷,污泥龄长有关联的,也提示可以连续进水,提升负荷了。当然,也要求适当排泥。16. 最近我们放空沉淀池,不知道为什么进水后大概一天后就有很多浮泥,是黑色的,已经持续了一个多星期了,现在还有。究竟为什么会发生这种情况?有什么办法补救呢或者预防呢?1我不知道,您的沉淀池是废水处理的沉淀池,还是做自来水的沉淀池。如果是废水处理的沉淀池,我想你应该检查一下清洗

40、前和清洗后,沉淀池进水的工况有无变化!如进水量、进水溶解氧含量、进水停留时间等!2.作为好氧生物处理,二沉池污泥发黑上浮,首先应该考虑池内溶解氧含量,避免出现缺氧或厌氧。3.沉淀池回流污泥是否通畅,回流量是否过小,刮泥设备是否隐藏故障,也要检查一下。4.如果是初沉池污泥上浮,可考虑废水有机颗粒物浓度是否增加,排泥是否到位,停留时间是否过长,刮泥设备是否隐藏故障等。 17.我目前研究CASS工艺处理高氨氮污废水的脱氮效果,因在实验室,所以配水做,浓度为:COD(葡萄糖)400,氨氮100,磷8,用碳酸氢钠保持pH为7.5左右,污泥浓度4500左右,时间为:曝气2h,沉淀1.5h,排水0.5h,曝

41、气末端溶解氧为2,水力停留时间为12h,排水比1/3,回流比150,但是目前脱氮仅仅50左右,可否提高,如何提高? 我想脱氮除磷,不论何种工艺,原理多是大同小异的。您的mlss较高,我不知道您的碳源是否充作,否则会影响脱氮效果。通过检查食微比可以了解碳源是否充作。已决定您是否应该增加碳源来提高脱氮效果。18.在氧化沟运行的在线监测中有一项为氧化-还原电位。在一书中查到氧化还原电位是污水中总的氧化还原电对的综合表现,表征的是污水的电化学性质。请问:这到底是有什么具体的应用和作用。 从字面上的理解我认为: 1.氧化还原电位是污水中总的氧化还原电对的综合表现:可以理解为水中各种具有氧化还原能力的物质

42、综合后表现出的电位值。2.表征的是污水的电化学性质:可以理解为,通过氧化还原电位值可以了解污水中氧化还原物质的电化学性质。 我小区日排废水50m3(洗浴水,洗衣水,冲厕水,厨余水等生活废水),现想设计一套废水处理系统,要求达到排放一级B标准,特别是氮和磷的去除。我想采用: 预处理-厌氧发酵池(回收沼气)-好氧(除磷和硝化反应)-厌氧(反硝化脱氮)这样的处理工艺。请指教该系统的可行性? 说明:首先,处理的目的是使生活污水排放达标不要求回用,因为在新开发的居民小区没有污水集中处理设施,而排放的生活污水几乎没有处理。其次,粪便水就是排放在污水中,我希望能够在进行厌氧发酵产甲烷而使其分解掉,所以沼气不

43、是目的,而是副产品,多少无所谓;最后,沉淀的污泥怎样排走,是个问题,但估计污泥量应该不会很大,因为有两级厌氧分解。1.就您的工艺,保险系数已经比较高了,应该没有问题的,其间设计参数,还需根据水量和浓度多加斟酌的。2.对于脱氮除磷,似乎,厌缺氧段(反硝化脱氮)是放在好氧的前面的。3.污泥产量的确可以控制的,因为您的处理水量不大,好氧排泥也可以回流入厌氧发酵池的,如此可减少产泥的。 感谢您的答复, 你提到厌缺氧段(反硝化脱氮)是放在好氧的前面的,确实如此,我为什么选择这样呢?我是想减少回流过程,因为除氮需先硝化再反硝化,我好氧在前,厌氧在后正好符合除氮机理且不用回流。这是我的想法,也许不免幼稚?还

44、有除磷必须先厌氧在好氧,但是关于污泥,特别是好氧除磷段的污泥按机理应该及时排走,我的理解是否有误?而且要是需要排走,工程上也不好实现,因为污泥量太少?若回流,则对于除磷是否失去了意义?废水处理中常见问题解答(5)!1.我们现在的污水暂时能达标,但是这是因为我们的管网还在建设,现在的进水很大部分都是修管网排过来的地下水,一小部分生活污水只来源于一所大学,所以进水的BOD很底.我们的设计进水是2.5万吨/日,现在的进水量根本不能满足连续进水,连续出水的工艺要求,日进水量大概就在8000方,现在如果不看SV30,水是能达标,但是曝气池里好象没污泥,想到3月份或4月份管网建设完成,城市大部分污水进来,

45、没有污泥,担心达不到标,达不到标就收不到钱,收不到钱,员工就要有情绪,如果SV30能有个10% ,我也没那么担心,但是现在2个月过去了,还是只有2%,而且用马铁炉烘后发现,有机成分只占做SV30污泥的20%左右,剩余的全是无机物质或惰性物质,这样的污泥对于3或4月份进来的污水能否有效,真是让人怀疑啊.1.有的调查工作还是需要的,比如您的外围管网建成后进水量、水质,需要有第一手参考资料,这样您才能调控好您的生化系统来迎接进水。 2.我想现在您没有必要一定要提高mlss,事实上您也很难提高的,可以的话,在确定管网完成和进水的时间后提前半个月,对废水投加多量(具体投加量根据计划来水量及浓度确定)附加

46、有机物,来提升mlss,工业甲醇比较便宜可以考虑的。 3.这样的话应该没有问题,如果成本不合算,也不用投加附加有机物,直接等来水后慢慢培养,我想操作得当也不会有几天超标的!2.现在我们正在进行污水处理厂的启动调试,本来情况良好,可是昨日进水PH发生变化(污水管道串进了盐酸,运行了约20小时),导致二沉池跑泥,且出水浑浊。目前进水PH已经正常,曝气池PH约6.5,二沉池PH约4.8。我现在已停止进水和回流,请问系统还能否恢复,下步该如何进行,请指教。在目前调试阶段,污水进水量为100M3/h,COD为50mg/l,水温约15度1.的确您运行了20小时,所以会跑泥。 2.PH偏低,不进水是不对的!考虑可以进水。 3.回流可以调小一点。 4.通常情况,可能会短时间出水恶化,但可以恢复的,正常进水后,23天可以基本恢复正常的。 5.对于生化系统收冲击程度,最好用显微镜观察一下原后生动物的活性来加以了解。只要该部分生物

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