大型汽轮发电机常见故障分析.doc

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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流大型汽轮发电机常见故障分析.精品文档.大型汽轮发电机常见故障分析 傅自清目录第一节 故障的分类(1)第二节 机械故障特点及原因 (2)第三节 过热故障 (18)第四节 铁心故障(23)第五节 定子绕组电气故障(25)第六节 转子绕组电气故障(27)第七节 转子部件热力和机械故障(33)第八节 轴电流及其监测(37) 第一节 故障的分类 一、按故障性质的分类 1机械故障:汽轮发电机属高速旋转机械,机械故障占有较大的比例,主要表现为:(1) 转子振动、轴承振动超标(2) 转动部件松动、破裂、甩出(3) 定子铁心松动(4) 定子端部线圈及引线振动(

2、5) 异常噪声(6) 轴承、密封瓦磨损(7) 漏氢、漏水及漏油(8)超速:分为事故超速(从危急保安器动作转速至3600r/min)和严重超速(大于3600r/min)两类。我国12台次毁机事故统计中70%为严重超速,30%为事故超速,其中3台为200MW机组(秦岭电厂,大同二电厂,阜新电厂)。2热力故障:大型汽轮发电机电磁负荷大,600MW级汽轮发电机定子单根线棒电流已达10000A,定子电流密度已达911A/mm2, 转子电流密度已达1012A/mm2,材料利用率高,因此单位体积的发热量大,尤其是内冷发电机利用水或高氢压的氢气直接冷却,将损耗带走,一旦冷却系统故障将迅速产生高温,若不及时发现

3、,将烧坏绝缘,进而产生电气故障,造成严重的事故,这类故障主要表现为:(1) 定子线圈及引线过热(2) 定子铁心过热(3) 转子线圈过热(4) 集电环和电刷过热(5) 转子结构件过热(负序引起) 3电气故障:大型汽轮发电机随着容量的增大,其额定电压逐步增加,目前6001000MW级的发电机额定电压已高达2426kV,要求发电机具有高强度的绝缘性能,一旦受到机械振动或高温过热的破坏,以及绝缘本身的污染或者老化,将会引起严重的电气事故,主要表现为:(1) 定子绕组及引线绝缘击穿,接地、相间短路(2) 转子绕组及引线绝缘击穿,接地、匝间短路(3) 集电环接地、正负极短路(4) 轴电流和机组磁化电气事故

4、尤其是定子绕组的电气事故是各类事故中破坏性最强的,可能造成毁机的严重后果,但是大多数电气事故的首发原因都不是电气绝缘故障,而是由机械故障和热力故障引发的,因此分析这类事故要抓着首发原因,早期发现和消除机械故障和热力故障,以避免重大电气事故的发生。二、按故障部位的分类1 定子绕组2 定子铁心3 转子绕组4 转子本体和轴承5 护环6 集电环和电刷(或无刷励磁机和旋转整流轮)7 辅助设备(水系统、氢系统、油系统)从国内外的各种统计数据可见定子绕组和引线(包括冷却水系统)的故障占第一位,其次是转子绕组。定子绕组常见的故障如下:(1) 股线断裂(2) 漏水(3) 冷却通道堵塞,水量不够或断水(4) 接头

5、焊接缺陷(5) 线圈间存在遗留异物(6) 手包绝缘缺陷(7) 绝缘磨损上述故障的发展将导致电气绝缘击穿,造成接地短路事故,因此应大力加强定子绕组的在线监测和故障诊断,防止重大事故的发生。第二节 机械故障特点及原因 一、振动超标和异常1 振动的特征量汽轮发电机的振动(转子振动、轴承振动、定子铁心振动、定子机座振动、定子端部绕组振动等),通常都是由机械的、电磁的等多种因素造成的强迫复杂振动。采用快速付里叶算法(FFT算法)即可得到各种频率成分的谐波分量。常用的振动频谱分析仪可直接给出频谱图。第n次谐波分量可用下式表示:XnXnm Sin(nt + n) 式中 Xnmn次谐波振动位移 nn次谐波振动

6、角频率2fn nn次谐波振动相位角在振动分析中常用的特征量如下:(1)振动位移峰峰值:振动的通频幅值AP-P(m)如图21所示,即振动标准中考核的位移限值。图21 振动位移峰峰值(2)振动频谱图:常用的振动频谱分析仪可以给出二维谱图和三维谱图(见图22),可以得到在一定转速下或不同转速下的谐波分量,这对于振动故障诊断是十分有用的依据。(a) 二维谱图 (b)三维谱图图22 振动频谱图(3) 基波和谐波幅值 X1m和Xnm(4) 基波和谐波频率 f1和fn(5) 基波和谐波相位 1和n上述特征量均可用测振仪以手动或自动方式测量。2 检测方法 (1) 振动传感器及应用:目前广泛使用的有电涡流型、速

7、度型和加速度型三种振动传感器。A.电涡流传感器:其外形见图23,当传感器头部线圈上通入高频(12MHz)电流时,线圈周围产生高频电磁场,在邻近的金属板表面产生电涡流,此电涡流产生的电磁场与原线圈的电磁场方向相反,相互迭加,改变了原线圈的阻抗,当线圈尺寸及金属板材料的电磁性质一定时,则线圈阻抗变化值便是线圈与金属板间距离d的单值函数,将传感器的涡流线圈接入振盪回路,经放大、检波、滤波后便可得到与距离大小成正比的输出电压。这种传感器可以测振动也可测静态位移,又称为位移传感器,它的连接原理图如图24。它主要用于转轴振动的测量,也可作为相位测量。1-头部线圈 2-固定螺帽 3-高频电缆图23 电涡流传

8、感器外形d 转轴前置器传感器二次仪表 高频电缆图24 电涡流传感器的连接B速度传感器 : 目前常见的一种传感器,便携式测振仪都用这种传感器。其原理为往复式永磁发电机,其结构如图25所示。其输出信号(感应电势)EBLV,式中B为磁通密度,L为线圈有效长度,V为相对速度,当B、L一定时,输出信号正比于线圈与磁钢之间的相对速度,故称为速度传感器。若要取得与振动位移成正比的振动信号,传感器输出的信号必须经过积分,积分回路一般均设在仪表体内,也有单独分离的,它广泛用于轴承、机座、铁心振动的测量。图25 速度传感器结构C加速度传感器其结构如图26所示。它是利用压电材料(如石英、陶瓷和酒石酸钾钠)的压电特性

9、,当有外力作用在这些材料上时便产生电荷,根据牛顿定律Fma,施加在压电晶体上的作用力与质量块的质量m和振动加速度a成正比,而压电晶体片输出电荷与作用在晶体片的力成正比,当m一定时,传感器输出电荷与振动加速度成正比,所以称为加速度传感器。它不能作静态测量,只能作动态测量,若要取得振动速度信号,必须经过一次积分,要获得振动位移信号,必须经过两次积分,这样原来的振动信号将大大衰减,灵敏度将降低,且受外界干扰较大。它主要用于定子线圈端部振动动态特性的测量。 1-底座;2-压电晶体片;3-导电片 ; 4-质量块; 5-外壳 ; 6-蝶形簧片;7-引出线接头; 8-导线; 图26 加速度传感器的结构(2)

10、 测振仪器 目前国内广泛使用的振动测试仪器有美国本特利(Bently)公司,日本小野公司,荷兰PHILIPS公司,丹麦B&K公司等进口仪器,也有部分国产仪器,如东南大学,清华大学,中国计量院等研制的测振仪。其中本特利公司的ADRE系统配笔记本电脑,可以适用上述三种传感器,具有测量、谱分析、故障诊断等功能。3振动标准(1)汽轮发电机振动限值 AGB/T 7064-1996 透平型同步发电机技术要求中的规定,对于额定转速n3000r/min的汽轮发电机,振动限值见表21。 表21 单位:m (峰峰值)范围轴承座振动轴振相对位移轴振绝对位移A2580100B64165200C162260320表中范

11、围A:设备良好范围B:设备合格范围C:开始报警,安排维修超出C:瞬时跳闸BISO 79192 非往复式机器的机械振动旋转轴的测量与评价 第二部分:陆地安装的大型汽轮发电机应用指南和ISO 108162 机械振动在非旋转部件上测量和评价机器振动 第二部分:超过50MW陆地安装的大型汽轮发电机组中的规定,对于n3000r/min的汽轮发电机,振动限值见表22。表22标准ISO 108162ISO 79192范围轴承振动相对轴振绝对轴振振速相当的位移mm/s(rms)m(p-p)m(p-p)m(p-p)A3.83480100B7.568165200C11.8106260320注:(1)“相当的位移”

12、是按3000r/min的发电机单一基频振动(f=50Hz)计算的,供参考。(2)范围A,B,C的定义与GB/T 7064相同。C电厂运行时设定的报警值和打闸值见表23。表23 m(p-p)珠海发电厂轴承振动相对轴振报警打闸报警打闸76127125250(2)高压电动机振动限值按GB 11347大型旋转机械振动烈度现场测量与评定的规定,对于n=600r/min以上的高压电动机按振速考核,见表24。表24振速A级B级C级D级mm/s(rms)2.84.611.211.2其中 A级新机 B级可以长期运行 C级可短期运行 D级停机3.振动异常及实例(1)空转时振动超标通常是由于以下原因引起的: A转子

13、质量不平衡,据统计占此类振动超标的8090; B联轴器故障和轴承不对中;C基础刚度、轴承动刚度以及轴承座与台板的连接刚度不足或存在共振;D其他机械因素。(2) 空载时振动随电压升高而增大:主要原因可能是铁心或机座的自振频率接近100Hz引起共振。例如:70年代末望亭电厂13机国产300MW双水内冷发电机空载机座振动高达140260m,并有严重噪声,真机实测和分析计算表明机座固有频率为100103Hz,十分接近铁心电磁振动的激振力频率100Hz,产生谐振,后经顶部附加铁质消振质量约2.5t,降低其固有频率约7Hz,使机座振动降至1030m,满足了运行要求。 (3) 振动随有功负荷升高而增大,主要

14、原因可能来自汽轮机的热变形以及联轴器在大扭矩下的连接状态改变所致。 (4) 振动随励磁电流增加而增大:主要原因是由于转子通风不良(风路堵塞等)或有匝间短路,使转子随励磁电流增大而产生热不平衡,甚至热弯曲引起的。珠海发电厂1746MW发电机的振动故障和平圩电厂1600MW发电机振动故障均属这一类型。(5) 突发性振动剧增,可能的原因是转子部件的振动松脱,使转子失去原有平衡以及密封瓦故障引起的。如邹县发电厂6国产600MW汽轮发电机在99年6月20日上午10:47带370MW负荷运行,振动突然剧增,见表25,其原因为中心轴汽端堵头脱出引起的。(见图27)表25 轴振变化(m)邹县电厂6机汽机低压6

15、瓦发电机汽端7瓦发电机励端8瓦6x6y7y8y剧增前24208038剧增后8588159110图27 堵头脱落示意图3.措施 (1) 根据测试数据进行分析,找出引起振动的根源,采取措施消除振源;(2)加强监测,有条件的电厂应装设一套“振动故障自动诊断系统”,以便及时发现故障,避免事故的发生。二、定子绕组的振动及固有频率1.定子绕组电磁振动的根源电磁力(1)槽部电磁力的计算及特征穿过槽部的磁通与定子线棒电流相互作用产生作用槽部的电磁力,此力有两部分:一是槽中电流产生的横向漏磁场与轴向电流相互作用产生的径向电磁力,这是主要的,另一部分是当齿部饱和时槽中径向磁通与轴向电流作用产生的切向电磁力。A径向

16、电磁力当上下层线棒属于同一相时,电磁力最大,受力方向始终压向槽底,上层线棒上的作用力为下层线棒的三倍,因此下层线棒单位长度上所受的总力为:fD2.51(I/a)2(1cos2t) /bn106 N/cm 最大幅值 FD5.02(I/a)2/bn106 N/cm 式中 I定子相电流,A a定子绕组并联支路数 bn定子槽宽,cm 角频率2f f电流频率,Hz当上下层线棒不属于同一相时,下层线棒所受总力的幅值 FD13.78(I/a)2/bn106 N/cm 而上层线棒所受径向力有一个分量是指向槽楔的: FG0.402(I/a)2/bn106 N/cm B切向力当定子齿饱和时,一部分主磁通穿过线棒与

17、线棒电流作用产生切向力,其方向与转子旋转方向相反,将线棒压向槽壁,最大幅值 FJ1.78(I/a)2HJ106 N/cm 式中 HJ计算点的齿磁场强度,A/cmC槽部电磁力的特点(a)由两部分组成,一部分为恒定分量,另一部分为交变分量。交变分量将引起线棒振动,其幅值与电流的平方成正比;(b) 交变分量的频率为电流频率的二倍;(c) 在事故状态下,电流中含有直流分量时,电磁力将包含额定频率的分量;(d) 在事故状态下,电流的瞬变分量可能达到10倍,则电磁力将增加到100倍。(2)端部电磁力由于定子线圈端部形状比较复杂,上下层又相互交叉以及端部磁场受定转子电流和端部结构的影响,因此很难用简单的公式

18、来计算端部线圈的受力。根据电磁力的基本公式,单位长度上的电磁力F=BI,其中切向力N/cm ,径向力N/cm ,式中BV ,BU分别为计算处径向和切向磁密(T),I为线棒中的电流(A)。可以将端部线圈分解为若干小段,用积分法求得总的电磁力,目前已有多种程序计算线圈端部的受力。端部电磁力的特点如下:A正常运行时,端部电磁力由恒定分量与交变(倍频)分量组成,其值与电流平方成正比,事故状态下还有一次频率分量,交变分量将引起端部线圈振动。B端部电磁力的方向处于线棒横截面内,通常分为切向力(周向)和法向力(径向),而且总是切向力大于法向力。一个相带边缘线棒所受切向力大于相带内其他线棒。同一根线棒最大电磁

19、力出现在渐开线起始部位和鼻端。(3)电磁力计算典型数据表26 定子线棒单位长度电磁力计算值 单位: N/cm计算工况额定负荷运行三相突然短路 / 180。误并列部位槽部径向力端部切向力槽部径向力端部切向力国产300MW47.213.841791991GEC 984MW14351108906540从上表可见,虽然端部电磁力小于槽部,但是由于槽部有槽楔、波纹板、适形材料等完善的全长固定结构,因此槽部线棒不易振动和磨损,端部虽然采用了绑扎、压板、适形材料,热烘工艺等措施,但总不如槽部固定牢固,容易发生振动和磨损,引发短路事故。2.端部绕组振动的幅值和固有频率的限值(1)端部振动的幅值(峰峰值)目前国

20、内外尚无统一的规定,各个制造厂家规定的限值如下:A美国WH公司 允许254mB英国GEC公司 允许125(150)m(大亚湾机组)(2)固有频率(四节点椭圆振型)A GB/T 70641996 规定应避开基频和倍频的6%以上即避开4753Hz及94106HzBDL/T 5961996 规定应不得介于基频或倍频的10%范围内,即避开4555Hz和90110HzC英国GEC公司 大亚湾900MW发电机预期值为80HzD法国ALSTHOM公司 沙角C 660MW发电机应避开95115HzE美国WH公司 应避开90120Hz3.测量方法(1)固有频率的测量 A基本原理当信号f(t)和x(t)分别为某系

21、统的输入(激励)和输出(响应)信号时,双通道动态分析仪首先将时域信号f(t)和x(t)经过FFT变换为频域信号,然后按下列关系求得系统的传递函数(频响函数)和相干函数式中 Gf(f)输入(激励)信号f(t)的自功率谱; Gx(f)输出(响应)信号x(t)的自功率谱; Gfx(f)输入(激励)信号f(t)和输出(响应)信号x(t)的互功率谱。相干函数的值总是在01之间,当它接近1时,说明f(t)和x(t)间有良好的因果关系,当它明显小于1时,说明信号受干扰噪声的“污染”,或者系统具有非线性特性。通常当y2(f)0.8时认为频响函数可以适用,利用最小二乘法估计,可得到相应的系统模态参数,即振动系统

22、的固有频率、主振型和阻尼。由于只有同一振型的固有频率与激振力接近时,才可能引起谐振,而端部绕组电磁力主要为椭圆振型,所以应重点关注。B方法根据国内外的经验,现已制订JB/T89901999大型汽轮发电机定子端部绕组模态试验分析和固有频率测量方法和评定的行业标准,推荐使用锤击法。用力锤锤击端部绕组,用加速度传感器测量其加速度响应,力信号和加速度信号经电荷放大器或电压放大器,送入动态信号分析仪,即可得到结构的频响函数,选用适当的模态分析软件对频响函数进行分析、拟合,可得到模态参数、固有频率、振型和阻尼等。(2) 端部绕组振动幅值的测量A测量方法 目前有机械式和光电式两种传感器,机械式多为压电加速度

23、计,光电式多为光纤位移传感器。在制造厂内试验大都采用机械式,作为在线监测两种都有采用的。采用压电加速度计的测试框图见图28。加速度计电压放大器巡检仪滤波器积分器电压表图28 端部绕组振动测试框图 B测试工况在制造厂内只能在短路(IK1.0)和开路(Uo1.0)两种工况下测量,负载运行下振动值通常可按西屋公司的计算公式估计:额定负载运行的振动幅值2(稳态短路幅值)稳态开路幅值4.实测结果:制造厂内测量数据见表27表27 定子端部绕组振动幅值和固有频率测量数据最大振动幅值(峰峰)m固有频率Hz(椭圆振型)短路开路哈电300MW70.161.9107(现场测量值)哈电600MW35306272东电3

24、00MW50.259.283GEC 900MW1045296,1201235.定子端部绕组及引线振动引起的事故由于端部结构和工艺上的缺陷,近几年来大型机组定子端部绕组及引线振动大造成的事故已多次发生。从原理上讲振动幅值(对于额定频率为50Hz的发电机) 式中 A振幅 F电磁力,从上节分析可知取决于端部结构尺寸以及运行电流; f固有频率,取决于端部结构和工艺; R结构阻尼,也取决于端部结构和工艺。为了减小振动幅值,一是使固有频率f避开电磁力的频率(100Hz),另一个因素就是增加结构阻尼,因此,同一型号的发电机端部固定结构相同,但是如果工艺上不一致,也会造成不同的结果。(1)十里泉电厂7机300

25、MW发电机事故分析 A机组基本情况:国产水氢氢型300MW,96年产品,97年11月22日投运,1999年3月22日18:36,带满负荷300MW运行,突然跳闸,事故前没有任何异常。相间短路保护动作正确。B损坏情况:故障点在34槽励端距槽口约400mm处,烧一鸡蛋大的洞。(a) 励端线棒上层3336和下层2831均烧断。(b) 励端9点位置夹件穿心螺帽脱落,1点位置夹件螺栓松动。(c) 3支架、弹簧板烧掉三分之一,且该处铜屏蔽严重烧伤。(d) 1点位置支架烧损,第一道绑环烧损,铜屏蔽在R处烧损150200mm长,3050mm宽的缺角,该处支架弹簧板烧掉一半。C事故原因分析(a)事故前运行正常,

26、没有线棒温升高等异常,因此不可能是漏水或堵水引起的绝缘破坏。(b) 励端存在107Hz椭圆振型的模态,可能产生共振,磨损绝缘,引发上下层相间短路(上层3336属A相,下层2730属B相)(c) 故障点是否存在异物,对残骸的分析中没有证实D修复:经过约50天的紧张工作,补焊铜屏蔽,更换线棒37根和测温元件60只。修复后进行的模态试验结果如下:冷态101Hz,热态99.4Hz,更接近100Hz。虽然专家会议和制造厂家多次讨论也未找到现场改变固有频率的可行方案,目前加装监测(过热、局部放电)装置投运。(2)沙角C厂660MW发电机事故分析A事故情况:进口GECALSTHOM公司660MW,19kV水

27、氢氢型发电机三台,其中2机,1997年10月2日带负荷运行,A、C差动保护动作跳闸,发电机定子绕组严重损坏。3机1998年6月11日带678MVA负荷运行,突然接地保护动作,氢压迅速下降,定子内冷水导电率升高,出线箱大量冷却水排出。B.损坏情况: (a) 2机:出线室端部环形引线烧断三根,C相出线的环形引线E3烧断1000mm,E3的T型接头烧毁,相邻的中性点环形引线S3烧断400mm,S1烧断250mm,E2和E1的相环绝缘层受到严重破坏。 (b)3机:C相出线(E3)在多层连接盒下部拐弯处被烧断约200mm,E3事故点沿E2引线及支撑表面至地面有一明显的放电痕迹,E3出线套管内冷水管被熔铜

28、堵塞,E3相环从T接头以上的管内有多处被熔铜或不锈钢堵塞。. 事故原因分析:除了工艺上的隐患外,(因为E3相环连接C相出线的T型接头引下线与转接盒的连接是现场改制的),端部引线的振动和固有频率接近100Hz是主要原因,共振造成疲劳开焊,引线烧断,漏水接地事故。经引线固有频率测试3机S1在100Hz,E2在111Hz处均有明显的谐振峰,2机六根引线均存在105Hz,110Hz的谐振峰。D 引线加固改造后的测试表明仍存在94115Hz范围内的固有频率,其中E1、E2引线及相环T连接处存在98.5Hz的固有频率,S1、S2、S3 引线在T连接处存在107Hz的固有频率,并未彻底解决问题,目前是带隐患

29、运行。(3)盘山电厂500MW水氢氢型汽轮发电机定子线棒磨损故障1998年9月因定子水内冷系统中氢气泄漏量激增而停机,抽发电机转子检查,发现定子励端大量綁块松动、脱落、磨小,两根下层线棒多处主绝缘(5.2mm厚)磨损露铜,其中一根下层线棒磨损最严重处空心铜股线已磨漏。进一步检查所有线棒,共发现12处支架松动,22块綁块松动,8根线棒绝缘磨损。由于故障发现及时,幸未发生相间短路事故。但是由于定子线棒绝缘磨损严重,被迫在现场更换全部定子线棒,并更新了定子绕组端部的紧固系统,为此共停机118天,经济损失也非常严重。6.予防措施(1)加强对定子绕组端部线圈磨损及紧固情况的检查(2)大修时应进行模态试验

30、,对不合格(椭园振型固有频率在94115Hz之间)的发电机,应进行端部结构改进(3)加装振动在线监测装置三、噪声异常汽轮发电机是高速旋转机械,具有较高的噪声,既有较强的机械噪声,也含有电磁噪声和通风噪声,GB/T 7064规定汽轮发电机噪声声压级应不超过92dB(A),如果运行中噪声突然变化,表明可能出现故障。1 噪声检测方法对于现场运行的汽轮发电机组,属于半混响声场,可采用国标GB10069.2噪声简易测定方法。(1)测点距离发电机外壳1m;(2) 以发电机和主励磁机为基准体布置测点,相邻测点间距离应不大于1m;(3) 由于机组噪声是汽机段和电机段两个声源迭加,若两个声压级相等,迭加结果增加

31、3dB,因此若电机段的平均声压级大于汽机段的平均声压级3dB时,电机段的测量应视为有效。如果两段平均声压级差不大于3dB,则电机段的平均声压级应减去3dB(汽机段噪声的影响);(4)可以不考虑其他背景噪声的修正;(5)通常汽轮发电机周围各测点声压级相差不大于dB,平均声压级的计算可采用近似公式:式中:A计权平均声压级,dB(A) N测点总数 LPi第i点测量的声压级dB(A)K2环境反射系数,通常取K24(6)A计权是为了反映人对不同频率噪声的感受程度,A计权以1000Hz为基准(0dB),低于1000Hz和高于6300Hz的噪声进行衰减,对于大于1000Hz小于6300Hz的噪声给予增益。(

32、见图) 图 A、B、计权网络的频率响应(7) 噪声谱的测量:为了分析噪声源,在A计权平均声压级测定后对某些测点的噪声不经A计权网络的噪声频谱进行测量。典型的噪声谱图如图所示。 典型的汽轮发电机噪声频谱图2噪声测量仪器 (1) 应采用精密声级计测量声压级,如国产ND2型以及丹麦B&K公司2203型,日本小野公司LA220型等,声级计在每次测量前必须校准,常见的是用活塞发声器进行校准。也可以采用专门仪器测量声强,它可以直接测量由声源幅射的声强,而与其他任何方向幅射来的声强无关,英国GEC公司就是测量声强来确定平均声压级的。(2)噪声频谱分析仪与振动频谱分析仪相同 3噪声异常的实测分析(1)邢台电厂

33、7机国产200MW发电机异常噪声的分析 A基本情况:国产水氢氢型200MW汽轮发电机,1989年3月投运,没有发生任何事故,经过11次小修,3次大修,处理过部分定子槽楔松动问题。 B故障现象:2000年8月16日发电机带200MW有功,45Mvar无功运行时,发现异常噪声,此时电气参数正常,三相电流电压对称,不含谐波,经过改变有功、无功、氢温、氢压等多次试验,测量了机座、轴承振动及噪声级,进行了频谱分析,主要结果如下:(a) 在高负荷下(190200MW)氢温降至38时出现异常声音,声压级由89.2变至92.2dB(A)增大了dB,氢温升至4244,异音消失。(b) 在高氢温下(44)负荷降至

34、120MW时出现异音,降至100MW时噪声加剧,再升至180MW时异音消失。变无功功率(50120Mvar)没有影响。(c) 改变氢压从0.3Ma降至0.25Ma噪声无变化。(d) 振动和噪声随氢温或负荷的变化均有时间滞后现象。(e) 当出现异音时,振动和噪声的频谱中明显增加50Hz和50Hz的高次谐波分量。C. 故障原因分析:该机运行十多年,定子铁心温度分布不均匀,多次起动, 铁心热胀冷缩不均匀,使铁心产生局部松动,是出现异常声音的主要原因。D. 停机检查处理:发现: (a) 汽端3点钟位置(靠铭牌侧)压圈螺母完全松动,励端1点钟位置也有松动。(b) 定子铁心外园几乎全部松动,用紧量刀检查可

35、插入5mm的区域为轴向全长,周向五分之三园周。处理:(a) 重新把紧所有螺母,重新锁紧锁片。(b) 铁心背部打入绝缘楔块,局部楔紧铁心,并用环氧胶固定楔块。E. 局部处理后的测试:在100140MW以下仍有异音,但振动幅值减小了10m,建议大修时将铁心热压,以彻底解决松动问题。(2)神头二电厂2#机500MW发电机异常噪声的分析A基本情况:2#机为捷制500MW, 20kV水氢氢型汽轮发电机,1992年12月9日并网投运,至1994年12月13日停机共运行6890h,并网135次。1993年4月26日因定子绕组漏水,检修过程中发现定子铁心穿心螺杆螺母松动,用自制工具拧紧,最大紧固角为410,其

36、他运行正常。B故障现象:1994年11月9日带有功350MW,无功150Mvar运行中听到发电机内异常声音,增加有功至410MW时,异音消失,随后11月11日在357385MW,12月3日在65MW88MW时均出现异音,12月13日有功升至68127MW时又出现异音伴有撞击声,紧急停机检查发现汽端汇流管压板螺栓松动,二条螺栓脱落,汇流管逆转向移位2mm,铁心背部有大面积红色粉末,经化验含铁和硅的成份,同时发现部分铁心与鸽尾槽冲片尖角断裂。随后至1995年5月25日,2机又并网18次,异音出现17次,其特点如下:(a) 噪声频谱分析表明,异音为定子铁心正常电磁噪声基础上迭加的一种周期性变化的声音

37、,存在低频高噪声和中频宽带噪声谱。(b) 低负荷(380MW)下出现,高负荷下消失。(c) 调节无功无影响。(d) 控制氢温、定子绕组水温、铁心温度均匀缓慢变化异音减弱,出现异音的负荷区域少,但不能完全消失。C、原因分析(a)设计制造质量不良,铁心迭压不紧,运行后穿心螺杆松动;(b)定子铁心温度不均匀,多次冷态启动,造成铁心热胀冷缩周期性变化,加剧了铁心的松动,使电磁振动加大,产生异常声音,同时使铁心冲片磨损出现红粉,部分鸽尾槽硅钢片尖角断裂。D处理及测试(a)拆除全部定子线圈。(b)以600t卧式油压机在冷态和热态下重新压紧铁心,而且各部分压力均匀,压紧前后尺寸见表28。表28 压紧前后铁心

38、长度变化 (mm)部位齿顶槽底铁心外园压紧前600560086014.24压紧后5992.55993.55997.5(c)铁心固有频率测量见表29,压紧后固有频率提高且较均匀。表29 铁心固有频率测量结果 (Hz)测量截面位置励端中部汽端压紧前161.25156.25157.5一次压紧后175158165二次压紧后167170165注:出厂时铁心固有频率为160.5Hz。(d) 1995年8月7日维修工作完成,机组并网,异音消失,运行正常。四、漏水对于水内冷发电机,漏水故障及其引发的电气事故占有相当大的比重,据广东电网的统计定子和转子漏水故障占发电机总故障的26.4%,无论定子绕组或转子绕组一

39、旦发生漏水故障,往往会造成严重的后果,轻者威胁机组的安全运行,重者引发电气短路事故烧毁发电机,因此应十分重视漏水故障。1 定子绕组漏水的部位和实例(1)空心导线并头封焊处漏水焦作电厂1机国产200MW水氢氢型发电机,1979年11月投运,1988年10月停机大修,定子三相直流泄漏电流值严重不平衡,且绝对值较历次试验值大许多倍,抽出转子检查,发现励端1槽上层线棒空心导线并头封焊处(C相中性点引出线,11点钟位置)从股间缝隙中渗漏出水。由于漏水点处于低电位,且及时发现尚未引发电气事故。(2)空心导线断裂据有关统计早期(70年代80年代)生产的125MW双水内冷发电机和200MW水氢氢型汽轮发电机发

40、生过多次断股,引起定子漏水故障。通辽电厂2机国产200MW水氢氢型发电机1985年12月投运,1987年11月24日运行中发现定子内冷水压升高,流量降低,氢压下降,判定是定子漏水,停机检查发现B相25槽线棒鼻部水电接头10mm处有4根空心导线断裂,其中1根漏水,6根实心导线断裂。(3)绝缘引水管漏水 A焦作电厂1机国产200MW水氢氢型发电机,1979年11月投运,1980年3月发生励端45线棒绝缘引水管与定子引线磨损漏水。1982年11月8日又发生A相引出线的绝缘引水管有砂眼漏水。B姚孟电厂1国产300MW双水内冷发电机,1978年3月投运,同年9月发生励端两根绝缘引水管磨穿漏水。C焦作电厂

41、2机国产200MW水氢氢型发电机,1980年1月投运,1982年7月10日和1983年10月4日发生绝缘引水管的金属接头件间漏水。2.转子漏水的部位和实例对于国产100MW、125MW、200MW和300MW双水内冷汽轮发电机转子漏水故障一直是较普遍的“常见病”,尤其是早期的125MW和300MW双水内冷发电机。转子漏水造成的危害十分严重,机组修复花费很长的时间,因此应高度重视。(1)转子线圈引水导线拐角断裂漏水吴泾电厂12机国产300MW双水内冷发电机 ,1974年9月投运,同年11月22日发生转子线圈引水拐角断裂事故。(见图210),停机解体检查发现,断裂处位于汽端8和6两线圈出水拐角处。

42、(a)正视图 (b)側视图 1断裂口 28号线圈面线 3绝缘引水管图210 转子绕组8号线圈汽端出水拐角断裂部位(2)绝缘引水管破裂漏水 A邹县电厂2机国产300MW双水内冷发电机1986年12月投运,1992年2月运行中发电机定子接地保护、纵差、横差保护动作停机,检查发现系转子引水管突然破裂漏水引起,造成定子A相绕组首尾短接、三相弧光短路。局部修复定子出线软连接,并将转子绝缘引水管更换为不锈钢编织水管。B吴泾电厂13机国产300MW双水内冷发电机1976年9月投运,1985年3月10日运行中发电机定子接地、差动、发变组差动保护动作,停机检查发现系转子励端6复合绝缘引水管突然破裂漏水引起,造成

43、定子引出端三相短路事故,定子绕组端部烧坏多处,空心导线烧断,端部绕组、大小端盖、导风圈均不同程度变形和损坏。检查所有转子绝缘引水管,发现励端16根复合绝缘引水管内衬管均有不同程度的纵向贯穿性裂纹,最严重的裂纹长150mm、宽2mm。(3)小护环下转子空心导线断裂漏水(4)转子空心导线焊接头渗漏水3.漏水的主要原因及改进预防措施 (1) 材质不合格,如空心导线有裂纹,绝缘引水管有裂纹和砂眼等,加强检查,如空心导线涡流探伤。 (2) 材质性能差,如转子引水线拐角铜线已处于疲劳极限,容易断裂漏水,转子复合绝缘引水管性能差。现已将拐角铜线改为进口的1Cr18Ni9Ti不锈钢材料,绝缘引水管改为德国西门子技术国产化的外层不锈钢丝编织,内层四氟塑料的绝缘水管。 (3) 定子绕组端部固定不牢固,且固有频率接近100Hz是造成端部线圈和引线振动大,引起空心铜线疲劳断裂漏水的重要原因,应改善端部和引线的固定结构及工艺,减小振幅。 (4) 定子绝缘引水管布置及固定不合理,容易引起引水管磨损漏水,应改进布置,避免交叉,加强固定,避免磨损。 (5) 制造质量,尤其是接头焊接工艺质量差是接头漏水的重要原因,应该加强质量管理,改进工艺措施,确保接头焊接质量。 (6)

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