砂石垫层在地基处理中的应用.doc

上传人:豆**** 文档编号:17267218 上传时间:2022-05-23 格式:DOC 页数:23 大小:196.50KB
返回 下载 相关 举报
砂石垫层在地基处理中的应用.doc_第1页
第1页 / 共23页
砂石垫层在地基处理中的应用.doc_第2页
第2页 / 共23页
点击查看更多>>
资源描述

《砂石垫层在地基处理中的应用.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《砂石垫层在地基处理中的应用.doc(23页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流砂石垫层在地基处理中的应用.精品文档.内 蒙 古 科 技 大 学砂石垫层在地基处理中的应用 姓 名:章 昌 保 专 业:建筑与土木工程 学 号:201202380 摘要:中小城市特别是县区工程体量较小,对于中小型建筑物采用砂石垫层处理比较普遍,实践证明这种方法效果很好。这种方法施工工艺简单,经济,可就地取材,当建筑物基础持力层较弱又不太厚时,不能满足上部结构对地基承载力及变形的要求,采用砂石垫层置换部分软弱土层以提高基础下部地基的承载力,以减少地基沉降量和不均匀变形,这是常见的做法。此外,砂石垫层可以加速软弱土层的排水固结,提高其强度,避免地

2、基土塑性破坏;在膨胀土中,砂石垫层可以调整甚至消除膨胀土的胀缩作用,以控制建筑物的变形从而控制墙体裂缝的出现。本文通过对采用不同材料进行浅层地基处理机理的分析,并结合工程实例,介绍了砂石垫层法的技术特点,并对砂石垫层的设计过程进行了分析计算,阐述了砂石垫层的施工过程。实践表明,砂石垫层法在软弱地基处理中的应用效果良好,进行了大面积砂石垫层的设计和施工,效果检测表明,地基沉降均匀稳定,经济效益显著,同时经济效益也得到了提高。关键词: 砂石垫层法;地基处理;承载力;设计;检测砂石垫层地基处理技术若天然地基较为软弱,不能满足地基强度、变形和稳定分析时,则事先要经过人工处理后再建造基础。在地基处理(

3、GroundImprov ement) 中最常见的是浅层地基处理,这种地基处理方法在我国的大部分地区都十分常见。浅层地基处理现在常用的有垫层法、强夯法、预压法。其中垫层法中又有灰土垫层( 三七灰土和二八灰土) 、三灰垫层、素填土垫层、碎石(卵砾石) 垫层和砂石垫层等。灰土垫层在我国的运用已有千余年的历史,如北京城墙地基、苏州古塔的地基、陕西三原县清龙桥护堤等。这些灰土迄今还很坚硬,强度较高。目前,国内采用灰土垫层作为地基的多层建筑已高达六七层,素土垫层由于质量不易控制、粘性土不易压密等原因不常使用。而砂石垫层虽说在国外使用较为普遍, 但在我国由于成本较高( 与灰土垫层相比) 、施工难度较大等原

4、因,使用情况并不普。一、砂石垫层概论1、作用机理砂石垫层作为在浅层地基处理中的一种柔性垫层,其作用机理与刚性的灰土垫层、半刚性的素土垫层有一定的区别。砂石垫层除具有刚性垫层的提高承载力、减少沉降量、防止冻胀、消除膨胀土的胀缩作用外,还有加速软弱土的固结作用、调节不均匀沉降等作用。从土质分类方面来分析,砂石垫层为缺少中间组分的粗粒土,即级配很差的粗粒土。在这种情况下,粒径较大的部分在整个垫层中起骨架作用,而粒径较小的部分存在于较粗颗粒的孔隙之间,在一定的条件下可以在较粗颗粒的孔隙间移动,可起到平衡变形的作用。如包兰铁路在沿线未进行绿化前,铁轨逐渐抬高,就是因为砂粒在火车的来往振动下逐渐进入道渣中

5、间,使其不断抬高所致。另外,砂石垫层作为粗粒土,其比表面积远较粘性土和灰土(细粒土) 为小,其化学成分也较简单,表面电荷很少,基本上无极性。因此,粗粒土孔隙度虽说远远小于粘性土,但其对水的吸附及结合作用较小,渗透性系数却往往比细粒土高25个数量级,可以在垫层与地基土的接触面上形成一个良好的水流通道,加速软弱土的排水固结过程。以上两种作用,是其它垫层所没有的。2、适用范围砂石垫层多用于中、小型建筑工程的滨、塘沟等的局部处理,也常用于较大基坑或较大回填量的较弱地基土。适用于一般饱和与非饱和软弱土、半土半岩地区及水下黄土处理( 不宜用于湿陷性黄土地基) 。可有条件地用于膨胀土地基, 但不宜用于动力基

6、础下及大面积堆载下的软弱地基, 也不宜用于地下水流速快、水力坡度大且涌水量大的地基处理。与灰土垫层相比,砂石垫层最大的好外是可用于饱和土及水下施工,以及可以在一定范围内适用于经浅层处理后仍有可能产生不均匀沉降的场地,而灰土则无法在这几种情况下使用。因此,在山前冲洪积扇、山前丘陵地带、水网密集区和地下水水位。较浅的地区,砂石垫层的使用范围远较灰土垫层为广。尤其是在地下水埋深较浅城市的老城区改造中,场地狭小, 无法或不宜进行大面积降水( 否则将严重威胁到相邻近建筑物的安全) 或是涌水量大但水力坡度不太大的地区。3、垫层设计砂石垫层的设计不但要满足建筑物对地基变形及稳定的要求,而且也应符合经济合理的

7、原则。设计的内容主要是确定断面的合理厚度和宽度。对于不考虑排水的垫层来说,要求有足够的厚度来置换可能被剪切破坏的软弱土层和一定的宽度以防止垫层向两侧挤出;对于有排水要求的垫层来说,除满足上述的厚度和宽度要求外,还要形成一个排水面,促进软弱土的固结,提高其强度,以满足上部荷载的要求。砂石垫层的设计主要考虑以下几个方面的问题:3.1、垫层的厚度垫层厚度z 应根据下卧层的承载力确定,满足pz+pczfz,垫层底面附加应力pz可按压力扩散角方法简化计算。对于条形基础:pz=b(p-pc)(b+2ztg) 对于矩形基础:pz=bL(p-pc)(b+2ztg)(L+ 2ztg)式中: pz垫层底面附加应力

8、;pcz垫层底面处的自重压力;fz垫层底面处下卧土层的地基承载力;b基础的宽度;L基础的长度;p基础底面处压力;pc基础底面处土的自重压力;垫层的压力扩散角;另外, 垫层的厚度应3m3.2 垫层的宽度垫层的宽度应满足基础底面应力扩散的要求, 可按下式计算:b=b+ 2ztg式中: b为垫层底面宽度;应力扩散角:当z/b 0.50时取30;在0.25和0.50之间用内插法求出。垫层的顶面宽度每边应超出基础底面300mm,或从垫层两侧向上按当地基坑开挖经验要求放坡。3.3 垫层的承载力对于小型、轻型或对沉降要求不高的工程,当压实系数为0.94 0.97时,承载力标准值可取200 250kPa。4

9、垫层施工垫层施工一般应分层铺填、分层压实、分层质量检验。砂石垫层应先确定适当的配比后, 再进行施工。一般规范要求的砂石配比为( 6 7) :( 3 4)(体积比),但在实际情况中由于砂的成本约为碎石的4倍左右,所以可以根据当地经验或实际级配试验求得。以直径2 4cm 的碎石为例, 由于其空隙度约在36%左右, 因此最低的用量不应少于此值, 可以控制在40% 45%之间,也就是砂石比在1:( 2. 0 2. 2) 之间。砂子一般可使用中细砂,要求不含有机杂质,含泥量5%( 当有排水要求时3%) ,碎石最大颗径应5cm。施工方法,一般有平振法、插振法、水撼法、夯实法及碾压法等。但在实际施工中, 最

10、常用的是平振法。插振法、夯实法和碾压法对下卧层的扰动较大,尤其是在软弱地基或饱和土地基上施工时,易造成地基土大面积破坏或液化,而水撼法在使用时易受到场地条件的限制,且在原地基土含水量较低时,反而可能对地基土造成不利的影响,在施工阶段使地基土强度急剧下降。砂石料拌匀后即可施工。平振法在施工时可在垫层表面洒少量的水,但禁止使用水龙或胶管直接冲刷。一般每步虚铺砂石25cm 左右,采用平板振动器振实3 5遍,厚度为20cm 左右,基本上可满足规范要求。当下卧土特别软弱时,第一层虚铺厚度可增加到30cm。5 质量检验在垫层施工中必须严格控制垫层的质量,质量检验应采用分层检验法,在每一步均应有纯砂检验点。

11、检验方法有环刀取样法和钢筋贯入法。环刀取样法的优点是可以与规范直接结合,易于判别,但由于砂为散体材料,不易取样,且在运输、实验中极易扰动和破坏,在实际生产中较少用。常用的方法为钢筋贯入法, 此法取材简单,测试方便,易于掌握。钢筋贯入工具为直径20mm,长为1250mm的平头钢筋。在纯砂检验点上,先将表层刮去3cm,用准备好的钢筋,以700mm的高度自由落下,测定其贯入深度,若5cm 即为满足要求。6 注意事项(1) 用于处理膨胀土地基时,对于平坦场地上的 、 级膨胀土,垫层厚度应300mm,宽度不应小于基底宽度,且做好防水处理。(2) 在半土半岩地基上以处理不均匀沉降为主时,垫层厚度应500m

12、m。(3) 复合地基承载力的使用,应用修正后的地基土的承载力而不能用砂石垫层的承载力,而者之间往往有较大的差距。(4) 在地下水位以下或附近施工时,由于作法为基本平整的基槽表面先平铺一到两层直径为20 30cm 的毛石,用人工夯逐个夯击,至毛石大部分接触硬地基为止,要求淤泥不能浸没毛石。石缝用纯砂灌实。(5) 用料量的计算,在采用砂石比为1:( 2. 0 2. 2) 时,由于砂子均存在于碎石的孔隙之间,基本上不占整个垫层的体积,因此在计算用料量时只用算出碎石的用量,再按比例求出砂子用量即可。二、工程实例分析兖矿科澳公司电解铝厂电解车间结构安全等级为一级,面积33523.2m2,排架结构,杯口基

13、础,工程地质条件2层土为粘土,平均厚度1.25m,承载力标准值为145kPa,压缩模量5.8MPa; 3层土为粉质粘土,平均厚度3. 03m,承载力标准值为130kPa,压缩模量4.5MPa;4层土为粘性土夹砂,平均厚度3.73m承载力标准值为200kPa,压缩模量8.5MPa,地下水位实测- 4.5m,不能满足承载力要求, 需要对地基处理。1、砂石垫层设计1. 1 地质基本概况地基土成因为冲洪积类型, 自上而下分层, 相关物理力学性质指标见表1。场地地下水位平均为- 4.50m。表1 各土层主要物理力学性质指标1. 2 柱基垫层厚度Z值计算:基础平面尺寸4. 9m4. 1m,设置在- 4.

14、50m地下水位线以上, 第3层粉质粘土层内(见图1)。垫层厚度Z值根据下卧土层的实际承载力值确定:pz+pczfazpz=bLp0(b+2ztg)(L+ 2ztg)式中: pcz垫层底标高处土的自重压力,经计算得pcz = 89. 10kN/m2 pz垫层底面附加应力; L、b基础的长度和宽度; Po基础底面处压力; 垫层的压力扩散角,取=28faz 取1. 1 fk = 143kN/m2faz与Po基本相等, z值很小, 按照地基沉降确定z值。经多次验算, 取z= 2. 4m。沉降影响深度: zn = b( 2. 5- 0. 4Inb) = 7. 94m;沉降值: S=sPo /Esi (z

15、iai zi-1ai-1 ),计标值见表2根据经验, 取s = 1,沉降值为62. 95mm, 砂石垫层取2. 4m是适宜的。1. 3 垫层横向铺设形式确定经计算, 电解槽部分的垫层厚度须保证1. 0m,方可满足该部分地耐力180kPa 的设计要求,因此将车间内部的电解槽基础设置在- 2. 10m垫层上。比较各种垫层截面形式,确定为整体满堂铺设, 垫层铺设形式见图2。图1 柱基与垫层剖面图 表2 柱基垫层Z值表2 施工技术指标确定2. 1 原材料选取要求砂石材料不含有机杂物,含泥量250kPa,已超过设计值的要求。三、结论大面积砂石垫层有利于机械化作业,可有效提高施工质量,降低工程造价。四、参

16、考文献:1 赵明华.土力学与基础工程M . 武汉:武汉工业大学出版社,2000.231.2 王明芳.砂石垫层在软弱地基及膨胀土地基处理中的应用J . 阮西学院学报,2005( 2) : 84-85.3地基处理手册,编写委员会. 地基处理手册M . 北京:中国建筑工业出版社,1988. 17.4建筑地基处理技术规范(JGJ79- 2002)北京:中国建筑工业出版社,19925建筑施工手册(第四版)北京:中国建筑工业出版社,2003电厂分散控制系统故障分析与处理作者:单位:摘要:归纳、分析了电厂DCS系统出现的故障原因,对故障处理的过程及注意事项进行了说明。为提高分散控制系统可靠性,从管理角度提出

17、了一些预防措施建议,供参考。关键词:DCS故障统计分析预防措施随着机组增多、容量增加和老机组自动化化改造的完成,分散控制系统以其系统和网络结构的先进性、控制软件功能的灵活性、人机接口系统的直观性、工程设计和维护的方便性以及通讯系统的开放性等特点,在电力生产过程中得到了广泛应用,其功能在DAS、MCS、BMS、SCS、DEH系统成功应用的基础上,正逐步向MEH、BPC、ETS和ECS方向扩展。但与此同时,分散控制系统对机组安全经济运行的影响也在逐渐增加;因此如何提高分散控制系统的可靠性和故障后迅速判断原因的能力,对机组的安全经济运行至关重要。本文通过对浙江电网机组分散控制系统运行中发生的几个比较

18、典型故障案例的分析处理,归纳出提高分散系统的可靠性的几点建议,供同行参考。1考核故障统计浙江省电力行业所属机组,目前在线运行的分散控制系统,有TELEPERM-ME、MOD300,INFI-90,NETWORK-6000, MACS和MACS-,XDPS-400,A/I。DEH有TOSAMAP-GS/C800, DEH-IIIA等系统。笔者根据各电厂安全简报记载,将近几年因分散控制系统异常而引起的机组故障次数及定性统计于表1表1热工考核故障定性统计2热工考核故障原因分析与处理根据表1统计,结合笔者参加现场事故原因分析查找过程了解到的情况,下面将分散控制系统异常(浙江省电力行业范围内)而引起上述

19、机组设备二类及以上故障中的典型案例分类浅析如下:2.1测量模件故障典型案例分析 测量模件“异常”引起的机组跳炉、跳机故障占故障比例较高,但相对来讲故障原因的分析查找和处理比较容易,根据故障现象、故障首出信号和SOE记录,通过分析判断和试验,通常能较快的查出“异常”模件。这种“异常”模件有硬性故障和软性故障二种,硬性故障只能通过更换有问题模件,才能恢复该系统正常运行;而软性故障通过对模件复位或初始化,系统一般能恢复正常。比较典型的案例有三种:(1)未冗余配置的输入/输出信号模件异常引起机组故障。如有台130MW机组正常运行中突然跳机,故障首出信号为“轴向位移大”,经现场检查,跳机前后有关参数均无

20、异常,轴向位移实际运行中未达到报警值保护动作值,本特利装置也未发讯,但LPC模件却有报警且发出了跳机指令。因此分析判断跳机原因为DEH主保护中的LPC模件故障引起,更换LPC模件后没有再发生类似故障。另一台600MW机组,运行中汽机备用盘上“汽机轴承振动高”、“汽机跳闸”报警,同时汽机高、中压主汽门和调门关闭,发电机逆功率保护动作跳闸;随即高低压旁路快开,磨煤机B跳闸,锅炉因“汽包水位低低”MFT。经查原因系1高压调门因阀位变送器和控制模件异常,使调门出现大幅度晃动直至故障全关,过程中引起1轴承振动高高保护动作跳机。更换1高压调门阀位控制卡和阀位变送器后,机组启动并网,恢复正常运行。(2)冗余

21、输入信号未分模件配置,当模件故障时引起机组跳闸:如有一台600MW机组运行中汽机跳闸,随即高低压旁路快开,磨煤机B和D相继跳闸,锅炉因“炉膛压力低低”MFT。当时因系统负荷紧张,根据SOE及DEH内部故障记录,初步判断的跳闸原因而强制汽机应力保护后恢复机组运行。二日后机组再次跳闸,全面查找分析后,确认2次机组跳闸原因均系DEH系统三路“安全油压力低”信号共用一模件,当该模件异常时导致汽轮机跳闸,更换故障模件后机组并网恢复运行。另一台200MW机组运行中,汽包水位高值,值相继报警后MFT保护动作停炉。查看CRT上汽包水位,2点显示300MM,另1点与电接点水位计显示都正常。进一步检查显示300M

22、M 的2点汽包水位信号共用的模件故障,更换模件后系统恢复正常。针对此类故障,事后热工所采取的主要反事故措施,是在检修中有针对性地对冗余的输入信号的布置进行检查,尽可能地进行分模件处理。(3)一块I/O模件损坏,引起其它I/O模件及对应的主模件故障:如有台机组 “CCS控制模件故障及“一次风压高低”报警的同时, CRT上所有磨煤机出口温度、电流、给煤机煤量反馈显示和总煤量百分比、氧量反馈,燃料主控BTU输出消失,F磨跳闸(首出信号为“一次风量低”)。4分钟后 CRT上磨煤机其它相关参数也失去且状态变白色,运行人员手动MFT(当时负荷410MW)。经检查电子室制粉系统过程控制站(PCU01柜MOD

23、4)的电源电压及处理模件底板正常,二块MFP模件死机且相关的一块CSI模件(模位1-5-3,有关F磨CCS参数)故障报警,拔出检查发现其5VDC逻辑电源输入回路、第4输出通道、连接MFP的I/O扩展总线电路有元件烧坏(由于输出通道至BCS(24VDC),因此不存在外电串入损坏元件的可能)。经复位二块死机的MFP模件,更换故障的CSI模件后系统恢复正常。根据软报警记录和检查分析,故障原因是CSI模件先故障,在该模件故障过程中引起电压波动或I/O扩展总线故障,导致其它I/O模件无法与主模件MFP03通讯而故障,信号保持原值,最终导致主模件MFP03故障(所带A-F磨煤机CCS参数),CRT上相关的

24、监视参数全部失去且呈白色。 2.2主控制器故障案例分析 由于重要系统的主控制器冗余配置,大大减少了主控制器“异常”引发机组跳闸的次数。主控制器“异常”多数为软故障,通过复位或初始化能恢复其正常工作,但也有少数引起机组跳闸,多发生在双机切换不成功时,如:(1)有台机组运行人员发现电接点水位计显示下降,调整给泵转速无效,而CRT上汽包水位保持不变。当电接点水位计分别下降至甲-300mm,乙-250mm,并继续下降且汽包水位低信号未发,MFT未动作情况下,值长令手动停炉停机,此时CRT上调节给水调整门无效,就地关闭调整门;停运给泵无效,汽包水位急剧上升,开启事故放水门,甲、丙给泵开关室就地分闸,油泵

25、不能投运。故障原因是给水操作站运行DPU死机,备用DPU不能自启动引起。事后热工对给泵、引风、送风进行了分站控制,并增设故障软手操。(2)有台机组运行中空预器甲、乙挡板突然关闭,炉膛压力高MFT动作停炉;经查原因是风烟系统I/O站DPU发生异常,工作机向备份机自动切换不成功引起。事后电厂人员将空预器烟气挡板甲1、乙1和甲2、乙2两组控制指令分离,分别接至不同的控制站进行控制,防止类似故障再次发生。2.3DAS系统异常案例分析DAS系统是构成自动和保护系统的基础,但由于受到自身及接地系统的可靠性、现场磁场干扰和安装调试质量的影响,DAS信号值瞬间较大幅度变化而导致保护系统误动,甚至机组误跳闸故障

26、在我省也有多次发生,比较典型的这类故障有: (1)模拟量信号漂移:为了消除DCS系统抗无线电干扰能力差的缺陷,有的DCS厂家对所有的模拟量输入通道加装了隔离器,但由此带来部分热电偶和热电阻通道易电荷积累,引起信号无规律的漂移,当漂移越限时则导致保护系统误动作。我省曾有三台机组发生此类情况(二次引起送风机一侧马达线圈温度信号向上漂移跳闸送风机,联跳引风机对应侧),但往往只要松一下端子板接线(或拆下接线与地碰一下)再重新接上,信号就恢复了正常。开始热工人员认为是端子柜接地不好或者I/O屏蔽接线不好引起,但处理后问题依旧。厂家多次派专家到现场处理也未能解决问题。后在机组检修期间对系统的接地进行了彻底

27、改造,拆除原来连接到电缆桥架的AC、DC接地电缆;柜内的所有备用电缆全部通过导线接地;UPS至DCS电源间增加1台20kVA的隔离变压器,专门用于系统供电,且隔离变压器的输出端N线与接地线相连,接地线直接连接机柜作为系统的接地。同时紧固每个端子的接线;更换部份模件并将模件的软件版本升级等。使漂移现象基本消除。(2)DCS故障诊断功能设置不全或未设置。信号线接触不良、断线、受干扰,使信号值瞬间变化超过设定值或超量程的情况,现场难以避免,通过DCS模拟量信号变化速率保护功能的正确设置,可以避免或减少这类故障引起的保护系统误动。但实际应用中往往由于此功能未设置或设置不全,使此类故障屡次发生。如一次风

28、机B跳闸引起机组RB动作,首出信号为轴承温度高。经查原因是由于测温热电阻引线是细的多股线,而信号电缆是较粗的单股线,两线采用绞接方式,在震动或外力影响下连接处松动引起轴承温度中有点信号从正常值突变至无穷大引起(事后对连接处进行锡焊处理)。类似的故障有:民工打扫现场时造成送风机轴承温度热电阻接线松动引起送风机跳闸;轴承温度热电阻本身损坏引起一次风机跳闸;因现场干扰造成推力瓦温瞬间从99突升至117,1秒钟左右回到99,由于相邻第八点已达85,满足推力瓦温度任一点105同时相邻点达85跳机条件而导致机组跳闸等等。预防此类故障的办法,除机组检修时紧固电缆和电缆接线,并采用手松拉接线方式确认无接线松动

29、外,是完善DCS的故障诊断功能,对参与保护连锁的模拟量信号,增加信号变化速率保护功能尤显重要(一当信号变化速率超过设定值,自动将该信号退出相应保护并报警。当信号低于设定值时,自动或手动恢复该信号的保护连锁功能)。(3)DCS故障诊断功能设置错误:我省有台机组因为电气直流接地,保安1A段工作进线开关因跳闸,引起挂在该段上的汽泵A的工作油泵A连跳,油泵B连锁启动过程中由于油压下降而跳汽泵A,汽泵B升速的同时电泵连锁启动成功。但由于运行操作速度过度,电泵出口流量超过量程,超量程保护连锁开再循环门,使得电泵实际出水小,B泵转速上升到5760转时突然下降1000转左右(事后查明是抽汽逆止阀问题),最终导

30、致汽包水位低低保护动作停炉。此次故障是信号超量程保护设置不合理引起。一般来说,DAS的模拟量信号超量程、变化速率大等保护动作后,应自动撤出相应保护,待信号正常后再自动或手动恢复保护投运。2.4软件故障案例分析分散控制系统软件原因引起的故障,多数发生在投运不久的新软件上,运行的老系统发生的概率相对较少,但一当发生,此类故障原因的查找比较困难,需要对控制系统软件有较全面的了解和掌握,才能通过分析、试验,判断可能的故障原因,因此通常都需要厂家人员到现场一起进行。这类故障的典型案例有三种: (1)软件不成熟引起系统故障:此类故障多发生在新系统软件上,如有台机组80%额定负荷时,除DEH画面外所有DCS

31、的CRT画面均死机(包括两台服务器),参数显示为零,无法操作,但投入的自动系统运行正常。当时采取的措施是:运行人员就地监视水位,保持负荷稳定运行,热工人员赶到现场进行系统重启等紧急处理,经过30分钟的处理系统恢复正常运行。故障原因经与厂家人员一起分析后,确认为DCS上层网络崩溃导致死机,其过程是服务器向操作员站发送数据时网络阻塞,引起服务器与各操作员站的连接中断,造成操作员站读不到数据而不停地超时等待,导致操作员站图形切换的速度十分缓慢(网络任务未死)。针对管理网络数据阻塞情况,厂家修改程序考机测试后进行了更换。另一台机组曾同时出现4台主控单元“白灯”现象,现场检查其中2台是因为A机备份网停止

32、发送,1台是A机备份网不能接收,1台是A机备份网收、发数据变慢(比正常的站慢几倍)。这类故障的原因是主控工作机的网络发送出现中断丢失,导致工作机发往备份机的数据全部丢失,而双机的诊断是由工作机向备份机发诊断申请,由备份机响应诊断请求,工作机获得备份机的工作状态,上报给服务器。由于工作机的发送数据丢失,所以工作机发不出申请,也就收不到备份机的响应数据,认为备份机故障。临时的解决方法是当长时间没有正确发送数据后,重新初始化硬件和软件,使硬件和软件从一个初始的状态开始运行,最终通过更新现场控制站网络诊断程序予以解决。(2)通信阻塞引发故障:使用TELEPERM-ME系统的有台机组,负荷300MW时,

33、运行人员发现煤量突减,汽机调门速关且CRT上所有火检、油枪、燃油系统均无信号显示。热工人员检查发现机组EHF系统一柜内的I/O BUS接口模件ZT报警灯红闪,操作员站与EHF系统失去偶合,当试着从工作站耦合机进入OS250PC软件包调用EHF系统时,提示不能访问该系统。通过查阅DCS手册以及与SIEMENS专家间的电话分析讨论,判断故障原因最大的可能是在三层CPU切换时,系统处理信息过多造成中央CPU与近程总线之间的通信阻塞引起。根据商量的处理方案于当晚11点多在线处理,分别按三层中央柜的同步模件的SYNC键,对三层CPU进行软件复位:先按CPU1的SYNC键,相应的红灯亮后再按CPU2的SY

34、NC键。第二层的同步红灯亮后再按CPU3的同步模件的SYNC键,按3秒后所有的SYNC的同步红灯都熄灭,系统恢复正常。(3)软件安装或操作不当引起:有两台30万机组均使用Conductor NT 5.0作为其操作员站,每套机组配置3个SERVER和3个CLIENT,三个CLIENT分别配置为大屏、值长站和操作员站,机组投运后大屏和操作员站多次死机。经对全部操作员站的SERVER和CLIENT进行全面诊断和多次分析后,发现死机的原因是:1)一台SERVER因趋势数据文件错误引起它和挂在它上的CLIENT在当调用趋势画面时画面响应特别缓慢(俗称死机)。在删除该趋势数据文件后恢复正常。2)一台SER

35、VER因文件类型打印设备出错引起该SERVER的内存全部耗尽,引起它和挂在它上的CLIENT的任何操作均特别缓慢,这可通过任务管理器看到DEV.EXE进程消耗掉大量内存。该问题通过删除文件类型打印设备和重新组态后恢复正常。3)两台大屏和工程师室的CLIENT因声音程序没有正确安装,当有报警时会引起进程CHANGE.EXE调用后不能自动退出,大量的CHANGE.EXE堆积消耗直至耗尽内存,当内存耗尽后,其操作极其缓慢(俗称死机)。重新安装声音程序后恢复正常。此外操作员站在运行中出现的死机现象还有二种:一种是鼠标能正常工作,但控制指令发不出,全部或部分控制画面不会刷新或无法切换到另外的控制画面。这

36、种现象往往是由于CRT上控制画面打开过多,操作过于频繁引起,处理方法为用鼠标打开VMS系统下拉式菜单,RESET应用程序,10分钟后系统一般就能恢复正常。另一种是全部控制画面都不会刷新,键盘和鼠标均不能正常工作。这种现象往往是由操作员站的VMS操作系统故障引起。此时关掉OIS电源,检查各部分连接情况后再重新上电。如果不能正常启动,则需要重装VMS操作系统;如果故障诊断为硬件故障,则需更换相应的硬件。 (4)总线通讯故障:有台机组的DEH系统在准备做安全通道试验时,发现通道选择按钮无法进入,且系统自动从“高级”切到“基本级”运行,热控人员检查发现GSE柜内的所有输入/输出卡(CSEA/CSEL)

37、的故障灯亮, 经复归GSE柜的REG卡后,CSEA/CSEL的故障灯灭,但系统在重启“高级” 时,维护屏不能进入到正常的操作画面呈死机状态。根据报警信息分析,故障原因是系统存在总线通讯故障及节点故障引起。由于阿尔斯通DEH系统无冗余配置,当时无法处理,后在机组调停时,通过对基本级上的REG卡复位,系统恢复了正常。(5)软件组态错误引起:有台机组进行#1中压调门试验时,强制关闭中间变量IV1RCO信号,引起#1-#4中压调门关闭,负荷从198MW降到34MW,再热器压力从2.04MP升到4.0Mpa,再热器安全门动作。故障原因是厂家的DEH组态,未按运行方式进行,流量变量本应分别赋给IV1RCO

38、-IV4RCO,实际组态是先赋给IV1RCO,再通过IV1RCO分别赋给IV2RCO-IV4RCO。因此当强制IV1RCO=0时,所有调门都关闭,修改组态文件后故障消除。2.5电源系统故障案例分析DCS的电源系统,通常采用1:1冗余方式(一路由机组的大UPS供电,另一路由电厂的保安电源供电),任何一路电源的故障不会影响相应过程控制单元内模件及现场I/O模件的正常工作。但在实际运行中,子系统及过程控制单元柜内电源系统出现的故障仍为数不少,其典型主要有:(1)电源模件故障:电源模件有电源监视模件、系统电源模件和现场电源模件3种。现场电源模件通常在端子板上配有熔丝作为保护,因此故障率较低。而前二种模

39、件的故障情况相对较多:1)系统电源模件主要提供各不同等级的直流系统电压和I/O模件电压。该模件因现场信号瞬间接地导致电源过流而引起损坏的因素较大。因此故障主要检查和处理相应现场I/O信号的接地问题,更换损坏模件。如有台机组负荷520MW正常运行时MFT,首出原因“汽机跳闸。CRT画面显示二台循泵跳闸,备用盘上循泵出口阀86信号报警。5分钟后运行巡检人员就地告知循泵A、B实际在运行,开关室循泵电流指示大幅晃动且A大于B。进一步检查机组PLC诊断画面,发现控制循泵A、B的二路冗余通讯均显示“出错”。43分钟后巡检人员发现出口阀开度小就地紧急停运循泵A、B。事后查明A、B两路冗余通讯中断失去的原因,

40、是为通讯卡提供电源支持的电源模件故障而使该系统失电,中断了与PLC主机的通讯,导致运行循泵A、B状态失去,凝汽器保护动作,机组MFT。更换电源模件后通讯恢复正常。事故后热工制定的主要反事故措施,是将两台循泵的电流信号由PLC改至DCS的CRT显示,消除通信失去时循泵运行状态无法判断的缺陷;增加运行泵跳闸关其出口阀硬逻辑(一台泵运行,一台泵跳闸且其出口阀开度30度,延时15秒跳运行泵硬逻辑;一台泵运行,一台泵跳闸且其出口阀开度0度,逆转速动作延时30秒跳运行泵硬逻辑);修改凝汽器保护实现方式。2)电源监视模件故障引起:电源监视模件插在冗余电源的中间,用于监视整个控制站电源系统的各种状态,当系统供

41、电电压低于规定值时,它具有切断电源的功能,以免损坏模件。另外它还提供报警输出触点,用于接入硬报警系统。在实际使用中,电源监视模件因监视机箱温度的2个热敏电阻可靠性差和模件与机架之间接触不良等原因而故障率较高。此外其低电压切断电源的功能也会导致机组误跳闸,如有台机组满负荷运行,BTG盘出现“CCS控制模件故障”报警,运行人员发现部分CCS操作框显示白色,部分参数失去,且对应过程控制站的所有模件显示白色,6s后机组MFT,首出原因为“引风机跳闸”。约2分钟后CRT画面显示恢复正常。当时检查系统未发现任何异常(模件无任何故障痕迹,过程控制站的通讯卡切换试验正常)。机组重新启动并网运行也未发现任何问题

42、。事后与厂家技术人员一起专题分析讨论,并利用其它机组小修机会对控制系统模拟试验验证后,认为事件原因是由于该过程控制站的系统供电电压瞬间低于规定值时,其电源监视模件设置的低电压保护功能作用切断了电源,引起控制站的系统电源和24VDC、5VDC或15VDC的瞬间失去,导致该控制站的所有模件停止工作(现象与曾发生过的24VDC接地造成机组停机事件相似),使送、引风机调节机构的控制信号为0,送风机动叶关闭(气动执行机构),引风机的电动执行机构开度保持不变(保位功能),导致炉膛压力低,机组MFT。(2)电源系统连接处接触不良:此类故障比较典型的有:1)电源系统底板上5VDC电压通常测量值在5.105.2

43、0VDC之间,但运行中测量各柜内进模件的电压很多在5V以下,少数跌至4.76VDC左右,引起部分I/O卡不能正常工作。经查原因是电源底板至电源母线间连接电缆的多芯铜线与线鼻子之间,表面上接触比较紧,实际上因铜线表面氧化接触电阻增加,引起电缆温度升高,压降增加。在机组检修中通过对所有5VDC电缆铜线与线鼻子之间的焊锡处理,问题得到解决。2)MACS-DCS运行中曾在两个月的运行中发生2M801工作状态显示故障而更换了13台主控单元,但其中的多数离线上电测试时却能正常启动到工作状态,经查原因是原主控5V电源,因线损和插头耗损而导致电压偏低;通过更换主控间的冗余电缆为预制电缆;现场主控单元更换为2M801E-D01,提升主控工作电源单元电压至5.25V后基本恢复正常。3)有台机组负荷135MW时,给水调门和给水旁路门关小,汽包水位急速下降引发MFT。事后查明原因是给水调门、给水旁路门的端子板件电源插件因接触不良,指令回路的24V电源时断时续,导致给水调门及给水旁路门在短时内关下,汽包水位急速下降导致MFT。4)有台机组停炉前,运行将汽机控制从滑压切至定压后,发现DCS上汽机调门仍全开,主汽压力42

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 小学资料

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁