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1、精选优质文档-倾情为你奉上130t/h燃气锅炉排烟温度高的原因分析及治理 锅炉排烟温度高严重影响其经济运行,我们对130t/h燃气锅炉排烟温度偏高原因进行了认真分析,查明引起锅炉排烟温度高的主要原因是进入省煤器的水温较高、锅炉系统漏风和受热面结垢。经过对3台锅炉减温水用量控制、受热面清洗和主要漏风点进行治理,及对燃烧进行优化调整后,锅炉排烟温度由185左右下降至165左右,锅炉排烟损失减少了约1.8%。一、排烟温度高的原因探索国产锅炉机组在运行中,排烟温度普遍高于设计值。排烟温度升高,排烟热损失就会增大,从而导致锅炉效率降低,燃耗升高,经济效益下降。2006年12月份锅炉排烟温度一直偏高,2炉
2、排烟温度最高时曾达到190,3炉最高达到185,严重影响了锅炉运行的经济性(一般情况下,排烟温度每升高10,排烟损失增加0.51),所以有必要根据锅炉设备的具体状况,全面分析造成锅炉排烟温度升高的各种因素,制定出切实可行的措施以达到降低排烟温度,减少排烟损失,提高锅炉效率。经过一段时间的现场观察分析,车间管理技术人员归纳出造成燃气锅炉排烟温度过高的几种原因:1、 外界工况变化频繁,减温水用量较大,导致进入省煤器的给水温度较高;2、 燃烧调整不良,煤气与热风配比不合理;热3、 炉膛水冷壁、省煤器、过热器等管束内部结垢外部积灰,使传热系数变小;4、 炉膛及尾部受热面漏风;二、 a WtJ+Ih9k
3、CV|电厂锅炉、汽轮机、电气、水处理等热电行业技术交流二二排烟温度高的原因分析及解决措施2.1外界工况变化频繁,减温水用量较大,导致进入省煤器的给水温度较高;2.1.1 原因分析06年以来,高炉生产经常不顺,煤气压力、热值等不稳定,对主要燃烧高炉煤气的130t/h燃气锅炉正常稳定的燃烧调整造成困难。蒸汽汽温汽压波动较为频繁,若不及时调整严重影响其它后序生产工艺的正常稳定运行。这样就需要大量减温水来调节蒸汽品质。自制冷凝减温水经过冷凝器后再次回到给水主管路进入省煤器,这时减温水温度明显高于给水温度,大量的减温水与给水混合将明显提高锅炉给水的温度,相应的省煤器等热交换器吸收烟气热量就会明显减少,从
4、而导致排烟温度过高。2.1.2 措施经过一段时间的实际摸索,我们总结出一套自制冷凝操作法:调整自制冷凝的用水量,以满足减温水量为前提,主给水量用3电动调节阀调节,保证锅炉正常运行所需的给水量,其它电动门全开,冷凝器进水阀开度保持在2030,冷凝器回水阀全开。现场测试得出自制冷凝回水温度最低是180,进入省煤器的水温为115,如果允许大量的冷凝回水进入省煤器,必定使排烟温度升高且不低于180。我们采取的这种自制冷凝操作法有效的减少了冷凝回水量,间接的控制了给水温度,加大了给水与烟气的温度差,从而增强了给水(通过省煤器)与烟气的热量交换,也就有效的降低了排烟温度,降低了排烟热损失。(见下图)专心-
5、专注-专业给水系统图1电动阀 电动执行器2电动阀 西 锅炉反冲洗 疏水 止回阀 备用减温水一次门 4电动阀 疏水 电动执行器 5电动阀 流量控板 自制冷凝器 疏水 逆止阀 冷疑器进水阀 3电动执行器 疏水 冷疑器回水阀 疏水 止回阀管道放水 去锅炉省煤器 3电动阀 给水泵2.2 燃烧调整不良,煤气与热风配比不合理2.2.1 原因分析锅炉操作人员在调节炉膛燃烧时,调节不合理或因燃烧器自身的缺陷,导致火焰中心上移、火焰中心偏移和过量空气系数不合理,造成烟气在炉膛内部停留时间过短、烟气与水冷壁、过热器等受热面的换热不够充分,大量的热量被烟气排出炉膛,排出的烟气温度就会偏高。2.2.2措施燃料调整方面
6、,我们采用“宝塔式燃烧模式”,一至四层高炉煤气阀门开度依次减小,即下层开度大上层开度小。在保持过量空气系数在1.11.5前提下,第一层(底层)热风阀开度相对较小,第四层较大,这样可以压低火焰中心,保证煤气在炉膛内部有充足的完全燃烧时间。这种操作模式,可以有效的减少高炉煤气燃烧量,保证燃料燃烧放出的热量尽可能多的被水冷壁及其内部介质吸收,从而降低了烟气的热量,降低不完全燃烧热损失,提高了锅炉热效率。2.3炉膛水冷壁、省煤器、过热器等管束内部结垢外部积灰,使传热系数变小2.3.1水冷壁、过热器、省煤器、空预器是锅炉的主要换热部件。长期运行的锅炉机组,很容易出现水冷壁、过热器、省煤器内部的蛇形管结垢
7、。众所周知,水垢的传热系数很小,大约是金属的几十分之一到几百分之一。如果蛇形管内部结垢,则会严重影响高温烟气与管内介质的换热,使换热系数降低,锅炉吸热量降低,烟气放热量减少,空预器入口烟温升高,从而导致排烟温度升高;空气预热器积灰则使空气预热器传热面积减少,也将使烟气的放热量减少,使排烟温度升高。 2.3.2 措施加强锅炉吹扫,适当缩短蒸汽吹扫间隔,锅炉大中修时严格控制煮炉的质量和加强受热面的清洗工作。我们根据汽水品质指标,定期进行过热器反冲洗工作,保证了过热器蛇形管内部的清洁,有效的提高了过热器传热系数,增大了传热量,降低了锅炉排烟热损失。2.4 炉膛及尾部受热面漏风2.4.1分析 漏风是指
8、炉膛漏风、烟道漏风,是锅炉排烟温度升高的主要原因之一,是与运行管理、检修以及设备结构有关的问题。炉膛漏风主要指炉顶密封、看火孔、人孔门及炉底密封处漏风;烟道漏风指氧量计前尾部烟道漏风;其中主要是一二级空气预热器处漏风。炉膛漏风直接影响锅炉运行的经济性,在保持炉膛出口过量空气系数不变的条件下,炉膛和空预器漏风大,风机送风量必然减小,即经过空气预热器的风量减小,相应吸收尾部烟气的热量就会减少,自然会使锅炉排烟温度升高。 炉膛出口过量空气系数可表示为:=+1 +2 +3式中:- 送风系数1 - 炉膛漏风系数2- 制粉系统漏风系数(燃气锅炉可视为0)3-烟道和尾部受热面漏风系数由上式知道,保持不变,当
9、漏风系数=1 +2+3 升高时,则送风系数下降,即通过空预器的送风量下降,冷风吸收的排烟热量就会减少,导致排烟温度升高。2.4.2措施 车间利用锅炉大修、小修机会安排进行了锅炉本体的查漏和堵漏工作,特别是炉底密封和炉顶密封及尾部受热面的密封。在运行时,随时关闭关严各看火门、孔等。在进行燃烧调节时,若负荷增加,适当减少过量空气系数运行;而在低负荷时为控制在经济排烟温度运行可适当减小炉膛负压,减小漏风;在保持正常运行的前提下适当减小风量,减少排烟温度和排烟量。三、效益分析假设其它工况不变,利用排烟热损失的经验公式求下列热损失:排烟温度为185时的排烟热损失:Q2=(m+nApy) (1-Q4/10
10、0) (py-Tlk)/100%=(0.5+3.452.44) (1-0) (185-20)/100%=14.71%排烟温度为165时的排烟热损失:Q2=(m+nApy) (1-Q4/100) (py-Tlk)/100%=(0.5+3.452.44) (1-0) (165-20)/100%=12.93%锅炉排烟温度有180降低到165时降低的排烟热损失:Q214.71-12.93 1.8式中:m=0.5,n=3.45由查表得知;Apy过量空气系数,有锅炉设计说明书查得2.44;Tlk为冷空气温度,取20;py为排烟温度;结合以上数据,可以计算出每小时节约的高炉煤气量:V(Q2Qr)/3050KJ/m3(1.8%3050 KJ/m39400 m3/h44)/3050KJ/m32707.2Nm3每千立方米的高炉煤气价格为25.84元,则全年可节省资金为:¥25.84元/千立方米2.7072千立方米24h365天61.3万元经过上述处理, 130t/h锅炉排烟温度从185降低到165左右,使排烟热损失降低了1.8,减少了大量的热量损失,相应的降低了燃耗,全年每台锅炉可节省燃料资金61.3万元。按两台锅炉运行计算,型钢锅炉车间每年可节约燃料费用122.6万元(降低的风机电量和损坏的设备备件费用不再计算),有力地保证了锅炉运行的安全经济性。