合成氨精制新技术醇烃化工艺开车技术总结(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上合成氨精制新技术醇烃化工艺开车技术总结 专心-专注-专业 我公司投资建设的由湖南安淳高新技术有限公司设计的120Kt总氨/年醇烃化工艺于2009年12月投入运行,并一次开车成功,取代了物耗高、能耗高有污染的铜洗工艺,装置采用DCS系统控制,现运行正常稳定,经济及环境效益明显,下面将工艺情况介绍如下: 1 工艺流程来自氢氮气压缩机五段出口13.5Mpa的净化气进入甲醇油水分离器,除去油污及压缩冷凝水后,少部分气体从大盖顶上引进气体混合分布器和零米冷激分布器;约占入塔总气量30%的气体进入甲醇塔的下部,内外筒环隙,由下而上进入冷束管,冷束管出来的气体进入混合分布器,与出上

2、绝热层的高温气体混合进入第二绝热层反应。约占总入塔气量70%的气体进塔前预热器,被塔前预热器加热的气体,从甲醇塔的底部进入塔内,进塔气体进入塔内换热器管内,与出塔气体换热后,经中心管进入触媒表面,依次通过上绝热层、第二绝热层、下部绝热层,从下部换热器外壳进入换热器管间,由上折流而下,与入塔气体换热后出塔,进入塔前预热器管内换热,换热后的气体进入水冷器,出水冷器气体进醇分,将生成的甲醇分离下来,送精馏工段精制。来自醇分离器后的气体从烃化塔的下部进烃化塔的内外筒环隙,自下而上出塔,进入塔前预热器,被加热的气体二次进塔,从塔的下部进入塔内换热器管间,与出塔气体换热后经中心管进入触媒层表面反应,出上绝

3、热层的气体,进入气体混合分布器,与极小一部分从大盖外引进混合分布器的冷气体(升温还原时用以控制下绝热层的触媒温度,正常生产不用冷激气),混合进入下绝热层,出下绝热层的气体进入塔下部换热器管内,与二次进塔气体换热以后出塔,出塔气体进入烃分离器,分离掉烃后气体进入水冷器冷却,然后进氨冷器进一步冷却,再经水分离器分离后去压缩机六进。2 主要设备2.1 甲醇塔1200mm,是由一个直形异径冷管束,两个气体混合分布器,一个集气罩,把触媒层分成三轴一径,二个绝热段,一个内冷段,一个径向段组成,内装填甲醇催化剂,下部有一列管式换热器。2.2 醇化预热器800mm,列管式换热设备,热气体走管内,冷气体走管外。

4、2.3 醇化水冷器F550m2,为管壳式换热器。2.4 油水分离器1000mm,通过重力分离,旋流板旋流分离,最后经高效丝网除沫器除去雾状油水。2.5 烃化塔1000mm,装填烃化催化剂,由一个气体混合分布器把触媒层分成两个绝热段,下部设有塔内换热器。2.6 烃化预热器800mm,列管式换热设备,热气体走管内,冷气体走管外。2.7 烃化水冷器F550m2,为管式换热器。2.8 烃分/水分均为1000mm,通过重力分离,旋流板旋流分离,最后经高效丝网除沫器除去雾状烃化物或水分。2.9 烃化氨冷F110m2。3.0 醇烃化循环机。Q8m3/min,醇烃化升温还原及开停车使用。3 工艺条件的选择3.

5、1 操作压力:13.5Mpa3.2 催化剂选型:醇化塔装填RK-03型催化剂12.5 m3,烃化塔装填XAC型催化剂9.5 m3。3.3 设计气量:设计通气量为55000Nm3/h。3.4 入塔气体成份:入醇塔气体中CO含量2-7% CO20.2% 总硫0.1PPm 入烃化塔CO+ CO20.3%3.5 出塔气体成份:系统出口气CO+ CO23000362370120-1801-572676180-23010-153627823007换气280230505-10 升温阶段(常温-80)用电炉加电控制升温速率,当床层热点达60时,升温速率减慢,甲醇分离器开始每半小时放水一次并计量;依据升温还原进

6、程表及小时出水量,严格控制各项指标;放水时,要平稳间断式排放,以免因放水过猛引起塔内压力波动。还原初期(80-100)当热点温度达到80,要每小时分析一次系统中CO2含量,当系统中CO21%时,在保证恒压的前提下,采取连排连补的方式,通过放空来降低CO2含量。当热点温度达到100时,注意温度变化,如温度波动不稳,或停滞不前,应立即联系仪表维修人员检查热电偶套管是否有水,先停止升温,排除故障后方可继续加电升温,同时要密切注意催化剂床层轴径向温差及变化情况。还原主期(100-180)100-120为第一期,要严格控制小时出水量在指标之内。120-180为第二期,当温度达到120,向系统内不断补气,

7、根据催化剂温度变化,出水量及塔内情况,逐渐加大循环量,注意控制催化剂床层轴向温差30,径向温差5,此阶段操作必须平稳,加大循环量,加电、系统补压,均须缓慢,决不允许因操作过快、过猛而造成塔温大幅度波动,出水量猛涨,影响还原质量。该还原期间必须密切分析出塔循环气水汽浓度及H2浓度,操作上严格控制塔内温度及出水量。还原末期(180-230)本阶段应尽可能缩小轴向温差,尽可能提高径向底部温度,底部必须达到220以上并维持一段时间。还原结束阶段为使催化剂还原彻底,提温至2305,并恒温2小时,当出塔水汽浓度30010-6,出水量连续3小时不大于2Kg/h,累计出水量应达到或接近理论出水量(理论出水量:

8、约18%)。2305恒温期间,合成塔进出口H2浓度基本相等,催化剂床层各点温度无明显变化。气体切换还原结束后,降低反应塔入口温度至约210,在较低CO含量的情况下切换原料气(入塔气中CO含量开始为0.5-1%,然后再慢慢提高),小心缓慢切换生产气体,并提压至生产系统压力,2天轻负荷运转后,即可转入正常生产。4.2 烃化催化剂的升温还原烃化装置XAC催化剂用合格的的醇后气直接升温还原,方案见表2.表2 烃化XAC催化剂升温还原方案阶段时间(h)上层下层氨冷温度系统压力MPa水汽浓度g/NM3入塔H2%本期累计热点升速/h热点底点升温期1010常温-380403302805-04.0-75上 层

9、还原期1020380-4305340300-5-104.02.5751838430-4652340-380320-10-154.02.5751048465-49513380-420330-10-154.02.575856495-50010420-450350-10-154.05.02.575下 层 还原期10664900-1450-480380-10-155.08.02.57510764800-1480-495400-10-158.08.52.57510864800495410-10-158.52.5751298480-4750-1500420-10-158.59.02.57222120475

10、0500-50570%),如低时采用塔后放空置换手段来提H2;当水汽分析达2.0g/m3要注意放慢升温速率,待2-3个分析数据稳定后再提温;第1点与第2、3点的温度倒挂时,则说明循环量小,要及时加上循环量,以防烧坏电炉;在任何情况下,首先要保护好电炉,如循环机跳要先切电炉;当热点250,要注意观察同平面温差,如温差大于20,应放慢升温速率,缩小温差。4.2.2 上层还原控制要点上层还原总时间控制在0-50小时;水汽浓度控制2.0-2.5g/m3,过低将影响还原时间,过高结晶易长大,活性下降;操作控制以热点为控制指标,以零米温度点为预防控制手段,零米温度一定要操控稳定;上层温度与下层温度的温差控

11、制40,有利于活性的提高;当系统气体中的氨含量0.5时,可向氨冷器加氨,将温度降至0以下;当零米温度与同平面温差大时,可考虑降压来提零米温度和缩小同平面温差;压力控制要专人负责,波动范围在0.02Mpa;层间冷激采用现场手段控制,便于床层温度的稳定。4.2.3下层还原要点 当出水量1.5 g/m3时,可以逐渐关冷激阀,一次只能关1/16圈,直至关闭为止;仍然注意水汽浓度2.5 g/m3;第8点温度升至470,稳定8小时,其它各点达490,稳定8小时。4.2.4 还原结束连续3小时水汽浓度470,其它各点495,并稳定8小时。5 操作要点5.1 DN1200醇化系统控制要点5.1.1 触媒层1点

12、(零米)、12点(底点)控制200,不宜过低(200,热点控制在2、3点的位置,其它各点依次按梯度降低。5.2.2 冷激阀在正常生产中关闭(现场切断阀也应关闭)如需开冷激阀时,则说明COCO2指标已超标,应及时联系。5.2.3 氨冷器在冬季不用时,应关闭气氨总阀,打开排污阀,以防气氨冷凝成液氨,再挥发后将管道冻结堵塞。6 醇烃化系统主要运行状况气体成份设计值 实际值原料气CO2-7%6.8% CO20.2%1.4%醇后气COCO20.3%0.28%精制气COCO215PPM2.16PPM 6.1 醇烃化自2009年12月投运以来,醇烃化系统运行一直良好,入系统气体量最高已达49218m3/h,平均日产氨醇420t。目前,各项运行指标均达到设计要求。 6.2 工艺参数设计值和实际值见左表。7 经济及环境效益7.1平均氨醇日产量比原来提高15吨。7.2 取消铜洗,减少了污染源,改善了循环水质。杜绝了铜液和稀氨水的污染。7.3全年节自用氨444t,节约铜4吨,冰醋酸6吨,蒸汽4.1万吨,节电693万KWh。醇烃化工艺投运后,系统运行平稳,产量高,消耗低,取得了良好的经济效益和环境效益。

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