发电厂事故预想以及危险点分析.doc

上传人:阿宝 文档编号:1658284 上传时间:2019-10-21 格式:DOC 页数:10 大小:46KB
返回 下载 相关 举报
发电厂事故预想以及危险点分析.doc_第1页
第1页 / 共10页
发电厂事故预想以及危险点分析.doc_第2页
第2页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

《发电厂事故预想以及危险点分析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《发电厂事故预想以及危险点分析.doc(10页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、发电厂事故预想及危险点分析 在每一个事故的后面,都存在着许多的失误,如果我们能够把这些失误避 免掉,事故也就不会发生。 让我们正视每一次事故,认真的对待事故、总结事故、分析事故。不放过事故 中暴露出的设备隐患,不放过事故中潜在的操作失误和经验不足,不放过我们 在规章制度中可能存在的不到之处。分析失误产生的原因、条件及避免的方法。 那么我们在将来的工作中,就会轻松自如的应对一切异常,避免事故的发生了。从众多的事故中可以看出:如果我们能够避免小的失误,大的事故也就不会发 生了。 发生事故会给公司、个人造成名誉和经济上的损失; 总结事故会使我们眼捷手快,防止事故的再次发生。总结的结论,因水平问题不一

2、定正确,同时,在指导今后的工作时也不应 是千篇一律的,应在安全的基础上保持一定的灵活性。 总结,是总结经验教训。在这里大多数是总结教训,其中教训部分也只是一些 零零碎碎的事故,但是,其目的是为了抛砖引玉,愿更多的人来一起总结! 事故的种类:事故的种类: 一、经验不足或漠不经心的:经验不足或漠不经心的:多起给煤机断煤异常,引发锅炉灭火,造成的事故;在切给水旁路至主路的过程中,造成的跳机;多起汽包水位控制不当,造成事故扩大的。 二、责任心不强的,又不按规程要求的:责任心不强的,又不按规程要求的:发电机并网无操作票,未放操作保险,造成无法并网,且对主变损伤 (应对主变评估其损伤的程度) ;因发电机

3、TV 报警,就不做认真处理,造 成误仃机; 五号发电机主变冷却器故障一个小时无人过问,造成整个机全仃;四号机做严 密性试验,不按要求进行,造成仃机的;在有动火工作票的情况下,却不按 票执行,这虽然是外单位的外因,但是,我们也应想想:发出动火工作票后 是否还能保证安全的问题。 三、 设备性能不熟的:设备性能不熟的: 1切换送风机油泵,引起风机跳闸(多次) ; 2开小机时没有打开电动门,造成跳闸; 3锅炉改造燃油油枪后,由于对机械雾化油枪性能不熟,多次造成锅炉灭火和 爆燃引起 MFT。 四、 怕担责任,拼设备的:怕担责任,拼设备的: 1因断煤处理不当,造成主蒸汽温度高达到 583,持续时间达二十多

4、分钟, 远远超过手动打闸时间和限额(应对锅炉所造成的损坏进行评估。5 号炉由于 经验也造成高超温达 598的情况,更是危险到极点) ; 2大机润滑油内空气未放尽,造成严重超温,达到跳机温度,而不执行跳机; 3在多次的主汽温度下降到规程要求的打闸值后,没有一个打闸的,如果是能 够在这种情况下再运行,那么就应当修改规程; 4一次风机风机轴承振动过大,怕担责任,逐层回报,小时后烧坏轴承,造 成机组长时间(一个月左右)不能带负荷五、 盲目指挥、野蛮操作:盲目指挥、野蛮操作: 1多起异常处理,由于当值值长、主值无法执行自己的职责,使得在异常处理 的过程中,无专人指挥,集控室内一片混乱,最后造成事故的;

5、2给水泵恢复过程中,在水位调节的过程中,盲目指挥造成跳机的; 3由于在对机械雾化油枪性能不熟的情况下,又盲目指挥,造成锅炉灭火和爆 燃引起 MFT(多起) ; 4 在 MFT 后的再次 MFT,就是明显的盲目指挥。本来按部就班的 MFT 后处理, 在盲目指挥下,以极高的速度提升热负荷,使得电泵连续跳闸; 5启动时,机组应力严重超限,仍然强行增速的(连续两次强行增速,是否应 对机组的伤害进行评故) 。 6在汽包定排手动开不动的情况下,使用大锤等超强度工具进行野蛮操作造成 机组临时仃机。 六乱动设备的乱动设备的: 1 由于对新设备不熟,想多学习,但是,在没有人指导下,自己又大意,在 机组运行时乱动

6、 CRT 画面,造成#5 机小机跳闸; 2定冷水泵切换过程中,不认真查看误关阀门的; 3多起事故的处理过程中,机、电、炉之间,不能协条配合,调整时只考虑自 己一方的,也造成多次事故扩大。 七设备管理不到位的:设备管理不到位的: 1 对于在调试中就发现了的缺陷(电控小室无防水措施,一个汽机阀门坏就 造成整个机组仃电)不认真对待,造成大雨时#4 机组 UPS 退出运行并烧坏,造 成机组全仃几个小时; 2运行中, ,在拆除脚手架时,将引风机事故开关砸掉,引起异常; 3机组运行中,在进行安装保温层时,误碰高加三通阀的限位开关,引发设备 异常的; 4多次燃料中加杂异物,造成堵煤、断煤引发各种事故; 5

7、发出设备缺陷单,但是未落实,造成机组带故障运行,引起主变压力释放 阀动作,机组全仃。 6 两次煤粉管道着火,其煤粉流速测点一直没有恢复,使得运行人员无法发 现设备异常。而且,这类问题非常多,应当尽早改进。 八习惯性违章的: 1 按习惯性违章的工作方式进行工作:换给水的 DPU 插件造成给水无法调节 引起 MFT; 2改线路保护的二次接线,造成开机并网后跳闸(应对其接线核对,确定为什 么跳闸) 。 九操作不到位的: 1 两次汽机真空低影响全厂经济效益的,均是由于操作不到位造成的(应关 闭的阀门没有关) ; 2 仃炉过程中,造成主蒸汽温度在一分钟内变化达 98之多,其可能造成的 锅炉损坏是应进行评

8、估的。 十多次重复的事故: 1因给煤机断煤造成的重复性事故是最多的。但是,却没有一个具体的解决方 案(大修后更换煤斗内衬板,现已解决) ;2由于责任心不强或技术水平造成的事故也比较多的发生; 3 多次因工作票执行的不规范,所造成的事故也在前列之中。但是,由于没 有一个真正可行的方法,所做的工作以花架子为主。 十一.设计中的问题: 1主变冷却器造成发电机跳闸,就是一起设计逻辑严重不足的问题(其后的改 进是否完全,值得商榷) ; 2送风机润滑油控制回路,造成送风机跳闸的就是因不配套所造成的。 十二.头痛医头型: 送风机的轴承温度保护退出,造成风机转子烧毁(因一次风机的轴承温度高, 经常出现跳闸现象

9、) ; . FSSS 逻辑因部分原因改动,而不考虑其它,造成多起锅炉爆燃的; 十三. 思想不稳定:1操作过程中,由于思想不稳定把数据输入错,造成大的事故。监盘及操作 要点 电气注意:按部就班、快而不乱、保障电源、预防在前、操作前想好,操作时 利索;检修质量是保障,相关试验做后盾,操作到位保安全,步骤清晰明事理。汽机注意:疏水放气、油温轴温、水位变化、操作到位、机炉联系、升降稳健;巡回检查不放松,大修验收保周期,操作到位防振动, 锅炉注意:负压水位、负荷汽温、油枪备用、煤质断煤、操盘稳健、出手果断;效率靠调整,安全靠经验,事故预想在脑中,出事不慌保安全。 检查注意:事前多准备,改动要慎重 设备异

10、动交待好,传动、图纸不能少 大负荷变化时,要请注意: 凝汽器、除氧器(水位高后造成变频的凝泵出口压力太低什么引起给水泵密封 水中断) 、 加热器水位、 主汽压力、温度、 给水泵再循环门是否会开(也就是给水泵不出水) 、 排渣不及时,干渣机故障 汽包水位变化太大 压力变化太大MFT 后的一些注意事项: 1. MFT 后的汽包水位 2. 汽机的真空 3. 给水泵的最小流量 4. 启磨前的吹扫,要防止在点火时,启磨后的爆燃; 5. 主蒸汽温度 6. 辅汽的压力 7. 等离子是否能拉弧(点火枪是否能点着)8. 一次风机的档板是否能打开 9. 减温水是否关闭 汽机跳闸后的注意事项: 1. 油泵是否联启

11、2. 尾部喷水是否联启 3. 汽机跳闸原因 电气跳闸后的注意事项: 厂用电是否切换 准备重启后,励磁回路要先准备后,不要临时再处理; 主变冷却器等要全面检查 查找跳闸原因,处理要准确、果断;典型事例典型事例 磨煤机断煤造成汽温磨煤机断煤造成汽温 583583 时间:时间:2002413 运行工况:运行工况:手动方式,三台磨组运行。事故现象:事故现象:报警断煤后又跳磨。汽包水位下降,汽温下降, (当时没投 CCS)负 荷下降。事故处理:事故处理: 投油枪、减负荷、暖备用磨,手动增加另外运行磨组的给煤量,处理基本 都正常(但是加煤太快) 。 由于没有注意主汽温的变化,当煤量、给水、汽包水位调整正常

12、后,发现 主汽温达 560以上,迅速增加减温水,但由于已晚,主汽温度一直上升, 最高升到 583,并且远远超过手动 MFT 时间。存在问题:存在问题: 1. 由于是新机组,对给煤量的掌握不准,增加的速度过快、过多,不适当; 2. 正常运行时,由于水位调节不能投自动,造成注意力分散; 3. 由于单纯要求经济指标,在减温水调节阀不能安全关闭的情况下,改用电 动门来调节减温水量,而该电动门又不是自动的,可在事故时又忘记开此 电动门,是这次主汽汽温高的主要原因; 4. 新机组,人员没有处理事故的经验; 5. 没有及时手动 MFT,处理事故不果断,对事故可能造成的后果认识不足, 拼设备,怕担责任; 6.

13、 运行能力有待提高; 事故预防:事故预防: 1. 重要设备的缺陷要及时消除; 2. 调整好经济运行和安全的关系;3. 实际操作人员要急而不乱,参数要看全,非操作人员要多提醒、少干预; 4. 机、电、炉的配合,一定要在实际工作中做到位; 5. 根据汽压调整负荷、水位、燃料量。 其它:其它: 1. 在没有技术积累和其它公司成功经验借鉴的情况下,不要盲目根据少数人 的想象就直接下达命令; 2. 对于这次锅炉高超温,有可能带来的设备损坏,应做一个评估(今后的大 小修工作中要进行特别的检查) ; 3. 对于事故的总结工作一定要到位,真正做到“不放过” 。而这个“不放过” 是要增加一个起到:指导以后工作的

14、作用,事故不可怕,可怕的是不吸取 教训!炉主汽温达 598 具体工况不详,仅说过程具体工况不详,仅说过程: 1. 启动某一台磨组,因为不下煤,造成炉膛负压下降较大,故开大送风量, 而引风机有一些超调,进一步使负压下降,运行人员因经验不足,再次调 大送风量。 2. 就这样进行了几个调整过程后,当旁观者看到氧量达到七点几以上时,就 说氧量太高时,再看主汽温已达到非常高了,这时赶紧调整主汽温,经过 努力,汽温降了下来,但是,最高时主汽温达到 598。 3. 事后,因为曲线上的汽温过高,怕查出来要处理,就想办法对曲线进行了 修改。 = 后来了解, 应当是在降负荷的过程中, 停一台磨组。 看到负压下降较

15、大,赶急加送风 因为是新手,再后来,就把送风量大的事给忘了,只减负荷,忘了减风量。 #2#2 号给煤机跳闸号给煤机跳闸 029 运行工况: 2、4、5 三台磨运行,机组负荷:220MW,投 CCS。 事故现象: 大屏幕上给煤量曲线掉下,发#2 给煤机“断煤”和“跳闸”信号。 事故处理: 手动解 CCS 至手动,解除所有的给煤自动,迅速增大其它运行给煤机的出 力。此时,机组负荷、汽包水位、汽压均有所下降。在调整过程中,由于 开始时增加的煤较多,热负荷增加太多,汽压也就增加的较高,汽包水位 下降较大。随后又赶紧调整热负荷、汽包水位。由于过调,所以来回反复 了好几次。最后造成汽机调出力下降,时间约有

16、 30 分钟。 存在问题: 1 应先投两只油枪,一是稳燃、防灭火,二是迅速补上损失的热 量; 2 在调整时,各给煤机给煤量增加太多的新煤,使后来的机组负 荷增加太多,这在今后应引起非常的重视!3 当发生断煤时,汽机应配合锅炉根据汽压、热负荷主动调整负 荷,不能只看锅炉调整而不去协调; 4 机组负荷和送、引风量要注意调整,当时引风量没有跟好。 5 处理时过于紧张。 预防措施: 1 在 CCS 或 AGC 运行时,当跳一台或两台给煤机(或磨组)时, 给煤自动一定要及时解除,并注意机组负荷,迅速增加适当的煤量,但不 是增加的越多越好(由于这时跳的一台磨内还有一定的存煤)特别是在大 负荷时,容易发生堵

17、煤; 2 及时投入油枪,增加热负荷,防止燃烧工况被破坏。还要视炉 膛内的燃烧工况、磨组运行的台数和运行的层次来定,一般情况在下两层 磨组出现问题,煤质也不太好时,一定要投油助燃; 3 调整给煤量时,应注意热负荷不要增加太多,一定要适量,这 个适量的“量”字,一是从断煤前的量(有时降负荷所以要小一些) ,一是 从事故处理的经验中去总结; 4 适当减少断煤的磨煤机的一次风量(增加磨的运行时间,看能 否将给煤机抢回来) ; 5 及时启动备用磨组(这要看断煤的程度) ; 6 注意汽包水位、汽压的变化,对应调整机组负荷、给水及风量;7 同时要注意各磨组的出口风温、热负荷的真实值,正确判断煤 量的是真假(

18、防堵煤、皮带打滑等) 。 其它: 1 以后,断煤是否能在:投油枪(在煤好、多磨组运行时,且断 煤是暂时的,可考虑不投) 、切手动、降负荷、增加其它运行磨煤量、减少 故障磨组的风量和调整附助风门开度、准备启备用磨组、恢复正常,这样 一个过程来做; 2 在增加煤量时,要以在断煤前的参数做为参考虑; 3 投油枪要投几根?降负荷速率设多少?增煤量一般应为多少? 是否需要启备用磨组?应该组织人员研究(用断煤前煤量做参考) ; 4 切燃烧主控是否一定要切为手动方式,应根椐具体情况(如负 荷的大小,断煤还是跳给煤机或磨组)等来决定。在高负荷、煤量大时要 防止堵煤; 5 当发生煤量指示上出现断煤信号时,还要注

19、意热负何的情况, 有一次断煤信号来后,热负何并没有发生减少,在运行快速加煤并投油后, 热负何快速增加(相当的快) , 后来看到磨的电流没有减少,才想到当时 就可能没有断煤,而是热式信号问题,并由于热工信号问题后,使给煤机 失速,虽然煤量指示为零,但是,煤量却是最大的。 6 举一反三的进行各种工况下的分析、学习,是针对异常处理的 关键。 7 对于断煤的处理还有一种是常断煤的,但是,立刻又能下来的 那一种要特别注意。因为这里一般是不投油助燃的。注一下: 简单的说:断煤时处理就几个步骤 1。投油 2。加其它几台煤量 3。关热风门 4。减负荷 5。启备用磨组其间注意: 热负荷,汽包水位,炉膛负压,主汽

20、压力、温度,磨出口温度,其它磨给 煤量(防堵煤) 、风量。 在升降负荷时,注意压力变化幅度,关键要做好机炉之间的配合。 除氧器水位调节阀失灵降负荷除氧器水位调节阀失灵降负荷 2002 年 9 月 29 日星期日 事故现象: 调节除氧器水位时调节阀门芯脱落,除氧器水位上升至 2980mm、凝汽器 水位由 700 下降到 560、负荷由 200MW 负荷降至 170MW,时间 30 多分钟。 处理过程: 除氧器水位调节失灵后,到水位调节旁路阀并开出,旁路阀出水后,一边 开旁路一边关主路,并注意机组负荷、除氧器、凝汽器水位、凝泵流量及 上除氧器的流量(并根据情况适当开凝水用户)。 存在问题: 1 指

21、挥人太多,是造成在这次一般性异常处理过程中,多次反 复做无用功的原因之一; 2 机组负荷有一段时间没有注意调整,监盘不认真有一定的关 系; 3 就地旁路阀的空行程太长,调节时不熟悉造成处理的时间太 长; 4 处理不果断。 5 平时对各种工况下的给水流量不熟,造成后来开旁路阀时不 知应开多少。 事故责任: 1 产品不过关; 2 对于可能出现的设备异常,运行要心中有数,检修要及时消 除、或有所交代; 3 由于是多次发生,而各班处理的结果并不一样,这就明班与 班之间没有交流; 4 运行处理不果断,水平不高。 事故预防: 1 出事一定要一人指挥!其它人员做到相互协调; 2 出事、有异常后一定要重视,果

22、断,这就要求提高业务水平;3 平时应积累运行数据,可以做为指导事故、异常时使用; 例如(不同压力也不一样,参考。其它的,也同样可以自己搞一些运行时的参数,做为自己的经验积累)机组负荷 150MW 180MW 200MW 230MW 240MW 除氧器上水量(T/H) 400 490 560 汽包上水量(T/H) 560 600 680#41#41 送风机跳闸处理送风机跳闸处理 2002-10-5机组工况:机组带 220MW 负荷,投 ADS,三套制粉系统运行。事故原因:送风机润滑油泵切换过程不当造成油压低,后备泵不自启,送 风机跳闸。事故现象:CRT 画面上低油压报警,备用泵没有启动。后送风机

23、跳闸,但 是,这时无报警,炉膛负压由-40 急速下降到-60 后急升至+300,负荷由此 220MW 降至 200MW。处理过程: 1解除 ADS 至手动, (在协调上和 DEH 盘上切至手动,DEH 盘上解除 CCS) 2. 解除送、引风自动; 3给水自动保持不变; 4给煤自动是否解除记不清了(从后来的曲线上看可能忘解除) ; 5 调大引风量(实际上可能是减少了)(这时由于送风不足,炉膛压力在很短 的时间里由-60 到+300)这里有一个问题:到底是人为调反,还是自动调整的;6 开启送风机润滑油泵(就地) ; 7 减负荷(根椐汽压) ; 8开启原先跳闸的#41 送风机;事故责任: 1 运行人

24、员由于不完全了解送风机油站的特性,在切换过程中不当; 2 送风机油站的切换过程存在一定的事故隐患(在后来的操作中又出 现了同类事故) 。经验教训: 1 运行人员应熟悉设备的特性; 2 还有许多设备的说明书等在运行人员的手中没有任何资料,应引起 重视; 3 应改进切换试验回路,保证硬件上的可靠性; 4 ADS、CCS、给煤自动(燃烧主控)一定要及时切除(协调和 DEH 盘 上都解除) ,因为其会造成:当你已经将对应的负荷和燃料量相当时,它会在不 正常的工况下继续进行调整,从而破坏刚调整好的平衡; 5 送风机要在动叶关完后,才能再开启来(当时,由于这一条要做到,耽误一定的重启时间) ; 6 引风机

25、的动叶关的很快,要解除自动才能再调开; 7 这时的“水位自动”没有退出,好象调整更好一些。其它: 一由于 CCS 和部分自动没有退出,造成: 1 因为“引风自动”在上,它关闭了引风量,使炉膛正压在几秒的时 间就达到(56 分钟的时间?)高正压(刻度上是满偏) ; 2 因为“燃料主控”在上,送风机跳一台,机组的负荷指令没变,热 负荷因送风量变小,自动就认为:煤量小,故一直在加煤,造成了事故处理更 难; 二下次应及时做到: 1 及时解除:ADS(或 CCS)至手动调节; 2 及时解除送、引、燃料自动, 3 及时将跳闸后的送风机动叶关完,抢合一次,如不成功,应快速增 加另一台送风机送风量,相对减少引

26、风量并投油助燃,汽机根据汽压调整机组 负荷(首先要降负荷) ; 4 注意水位(如果不好就立刻退出自动进行手动调节,不过这次看来: 给水自动比较好) ,汽压、汽温变化; 5 机、炉做好相应的配合; 6 是否应对送风机、引风机的部分逻辑进行一些调整,以增加事故的 处理速度应进行论证。 三在这一次中,如果能先将送风机动叶叶闭后,马上抢合一次,估计没有后 面的问题了,也就是说:由于不清楚,造成了事故扩大; 四在做送风机油泵的切换试验时,不能用远方进行 CRT 的仃油泵来进行,否 则备用泵不能起来。或者,应当改造送风机油站的切换回路; 五RBK 最好能投入; 六应当对燃燃主控进行改进:当从或退出时,燃燃

27、主控应跟随 自动退出。高厂变冷却器故障造成发电机跳闸高厂变冷却器故障造成发电机跳闸 2002-10-118 事故现象: 中午 11 点 14 分时,发“高厂变冷却器故障”信号, 有人仅在 CRT 画面上将信号消除就算了,没有进行必要的检查; 12 点 14 分发电机出口开关跳闸,负荷降至零。事故原因:1.高厂变冷却器风扇内因大风刮进一张塑料布,缠绕在风扇上,使 风扇过载跳闸后,启跳闸时间继电器,一小时后,跳发电机出开关;2.由于对发出的“高厂变冷却器故障”信号误认为是误发, 而没有人对其进行检查,从而造一小时内无人过问此事,进而使发电机跳闸。 事故责任:消除信号且不回报者。 事故教训: 强责任

28、心的教育; 对回路上进行改进,从硬件上防止不出事; 举一反三,对可能引起跳闸、跳机等重大事故的信号,应在 CRT画面上弹出,并保持只有在消除出才能消除。 是否应加启动高备变,后跳高厂变,这可以做一个评估。 其它: 做为运行人员,特别是电气值班人员,没有二次图纸,是不可想 象的; 对于设备无资料的事,也不是一次了。资料是什么?在战场上就 是敌情,没有了解敌情就上战场战斗,没有不败的道理。应有书面上的东西了! 现在许多的专业通知仅在电脑网络上发布,这是一种简便的方法。 但是,也是在工作上图省事的一种做法。在安全工作上,任何一种省事的做法, 都会对生产产生不利的影响; 由于现在电气设备的可靠性相对提高了,事故率相对低了,这也 就引起了相当一部分人认为:电气的重要性不大了。产生了对生产中的种种不 在意,也就使得电气设备不出事了到,一出事就是大事,这已经是多次发生了, 应当引起严重的注意!

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 研究报告 > 其他报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁