2017QC小组活动成果发布会PPT模板样本.pptx

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1、降低粉末固化烘道的上下温差降低粉末固化烘道的上下温差#QC小组小组#公司公司QC活动成果活动成果一、小组简介一、小组简介小组基本情况小组基本情况一、小组简介一、小组简介小组成员简介小组成员简介一、小组简介一、小组简介小组活动小组活动进度计划进度计划 说明: 计划进度: 实际进度: 制表人:# 时间: 2008年9月 二、课题背景二、课题背景静电喷涂静电喷涂是一种表面处理工艺,作用是对金属加工产品进行表面防腐和着色。 高压静电喷粉高压静电喷粉塑粉加热固化塑粉加热固化 高品质标准:高品质标准: 抗腐蚀能力强,塑膜均匀,色泽明亮,附着力好。烘道温度对品质有很大影响。烘道温度对品质有很大影响。静电喷涂

2、生产线简介静电喷涂生产线简介二、课题背景二、课题背景静电喷涂生产线现场静电喷涂生产线现场二、课题背景二、课题背景静电喷涂粉末固化烘道静电喷涂粉末固化烘道二、课题背景二、课题背景粉末熔化粉末熔化不彻底不彻底附着力差附着力差表面粗糙表面粗糙亮度不均亮度不均色泽暗淡色泽暗淡烘道温度对喷涂效果的影响烘道温度对喷涂效果的影响烘道温度未达标烘道温度未达标三、选题理由三、选题理由塑粉塑粉固化推荐的温度范围为固化推荐的温度范围为175175-195-195,烘道出口附近工件表,烘道出口附近工件表面温度以面温度以170170190190为最佳。为最佳。 烘道上部温度较高,下部过低,烘道上部温度较高,下部过低,温

3、差接近温差接近6060。温差过大对粉。温差过大对粉末固化质量有较大影响。末固化质量有较大影响。 降降低低粉粉末末 上上固固 下下化化 温温烘烘 差差道道的的四、现状调查四、现状调查2008年10月,20个工作日2008年11月,14个工作日2008年12月,16个工作日烘道内部温度( )上中下上中下2008年年10月月-12月月50个工作日的烘道温度折线图个工作日的烘道温度折线图图图3 烘道出口附近温度分布折线图烘道出口附近温度分布折线图制图人:# 时间:2009年1月16日确定目标确定目标作业指导书作业指导书工艺参数工艺参数喷涂质量喷涂质量产品合格率产品合格率五、目标设定五、目标设定将烘道温

4、度控制在将烘道温度控制在170190以内,最大温差不超过以内,最大温差不超过20 原因分析树图原因分析树图1六、原因分析六、原因分析未及时发现加热系统电气故障结构设计不合理加热系统 设计不合理烘道设计不合理未及时测量烘道温度操作人员未认真按工艺要求操作保温层隔热效果不好烘道两端敞开热损过大主辅负载分配不合理加热器功率不足空中漂浮的塑粉易进入柜内,附着到触头上柜内元件接触不可靠,故障多烘烘 道道 上上 下下 温温 差差 过过 大大加热系统供电连续性差加热系统 设计功率偏小操作工对设备不熟悉柜内电器元件老化严重加热板布置不合理电控柜密封不好末端因素统计末端因素统计2六、原因分析六、原因分析七、要因

5、确认七、要因确认要因确认计划要因确认计划制表人:制表人:# 时间:时间:2009年年4月月21日日七、要因确认七、要因确认要因确认过程要因确认过程操作人员对设备不够熟悉1.未及时测量未及时测量烘道温度烘道温度电加热带布置不合理烘道两端敞开 热损过大加热带主辅负载分配不合理烘道保温层隔热效果不好电控柜密封不好电控柜内电器元件老化严重加热系统设计功率偏小七、要因确认七、要因确认要因确认过程要因确认过程未及时测量烘道温度电加热带布置不合理烘道两端敞开 热损过大加热带主辅负载分配不合理烘道保温层隔热效果不好电控柜密封不好电控柜内电器元件老化严重加热系统设计功率偏小2.操作人员对操作人员对设备不够熟悉设

6、备不够熟悉七、要因确认七、要因确认要因确认过程要因确认过程操作人员对设备不够熟悉未及时测量烘道温度烘道两端敞开 热损过大加热带主辅负载分配不合理烘道保温层隔热效果不好电控柜密封不好电控柜内电器元件老化严重加热系统设计功率偏小3.电加热带布电加热带布置不合理置不合理中中温温区区高高温温区区高高温温区区中中温温区区低低温温区区要要 因因桥头保温区桥头保温区主加热器辅助加热器3 区4 区主加热器主加热器2 区1 区主加热器手动控制温控仪表控制柜辅助加热器辅助加热器辅助加热器七、要因确认七、要因确认要因确认过程要因确认过程操作人员对设备不够熟悉未及时测量烘道温度烘道两端敞开 热损过大烘道保温层隔热效果

7、不好电控柜密封不好电控柜内电器元件老化严重加热系统设计功率偏小要要 因因电加热带布置不合理4.加热主辅负加热主辅负载分配不合理载分配不合理七、要因确认七、要因确认要因确认过程要因确认过程操作人员对设备不够熟悉未及时测量烘道温度电加热带布置不合理加热带主辅负载分配不合理烘道保温层隔热效果不好电控柜密封不好电控柜内电器元件老化严重加热系统设计功率偏小5.烘道两端敞烘道两端敞开热损过大开热损过大七、要因确认七、要因确认要因确认过程要因确认过程操作人员对设备不够熟悉未及时测量烘道温度电加热带布置不合理烘道两端敞开 热损过大加热带主辅负载分配不合理电控柜密封不好电控柜内电器元件老化严重加热系统设计功率偏

8、小6.烘道保温层烘道保温层隔热效果不好隔热效果不好七、要因确认七、要因确认要因确认过程要因确认过程操作人员对设备不够熟悉未及时测量烘道温度电加热带布置不合理烘道两端敞开 热损过大加热带主辅负载分配不合理烘道保温层隔热效果不好电控柜密封不好7.电控柜电器电控柜电器元件老化严重元件老化严重加热系统设计功率偏小要要 因因七、要因确认七、要因确认要因确认过程要因确认过程操作人员对设备不够熟悉未及时测量烘道温度电加热带布置不合理烘道两端敞开 热损过大加热带主辅负载分配不合理烘道保温层隔热效果不好电控柜内电器元件老化严重加热系统设计功率偏小8.电控柜密封电控柜密封 不好不好七、要因确认七、要因确认要因确认

9、过程要因确认过程操作人员对设备不够熟悉未及时测量烘道温度电加热带布置不合理烘道两端敞开 热损过大加热带主辅负载分配不合理烘道保温层隔热效果不好电控柜密封不好电控柜内电器元件老化严重9.加热系统设加热系统设计功率偏小计功率偏小要要 因因电加热带布置不合理电加热带布置不合理1电加热带主辅负载分配不合理电加热带主辅负载分配不合理2电控柜内电器元件老化严重电控柜内电器元件老化严重3加热系统设计功率偏小加热系统设计功率偏小4七、要因确认七、要因确认要因确认结果要因确认结果八、对策计划八、对策计划对策一:底部增加电热板对策一:底部增加电热板1 要因要因对策目标对策目标措施措施 其他其他1.电加热带布电加热

10、带布置不合理置不合理2.加热系统设加热系统设计功率偏小计功率偏小1.1.提高下部温提高下部温度度, ,使上下温度使上下温度趋于均匀趋于均匀. .2.2.提高总加热提高总加热功率功率, ,使单位体使单位体积加热功率积加热功率4KW/m4KW/m3 3. .负责人:负责人:#、#、#完成期限:完成期限:20092009年年7 7月月3131日日实施地点:实施地点:烘道现场烘道现场底部增加一排底部增加一排(1212块)电热块)电热板板, ,合计合计30kW.30kW.八、对策计划八、对策计划对策二:合理分配主辅功率并调整温控限值对策二:合理分配主辅功率并调整温控限值2 要因要因对策目标对策目标措施措

11、施 其他其他电加热带主辅电加热带主辅负载分配不合负载分配不合理理1. 1. 提高温度自提高温度自动调节的能力动调节的能力. .2. 2. 使烘道整体使烘道整体温度处于工艺温度处于工艺要求的范围要求的范围. .负责人:负责人:#、#完成期限:完成期限:20092009年年8 8月月3131日日实施地点:实施地点:烘道现场烘道现场1. 1. 加大辅助加大辅助负载比例负载比例. .2. 2. 对温度跟对温度跟踪监测,根据踪监测,根据实际高低合理实际高低合理调整温控仪动调整温控仪动作限值作限值. .八、对策计划八、对策计划对策三:更换电控柜对策三:更换电控柜3 要因要因对策目标对策目标措施措施 其他其

12、他电控柜内元件电控柜内元件老化严重老化严重提高防护等级提高防护等级, ,降低元件故障降低元件故障, ,使电控柜自身使电控柜自身故障故障11次次/ /月月. .负责人:负责人:#、#完成期限:完成期限:20092009年年8 8月月3131日日实施地点:实施地点:设计室及烘道现设计室及烘道现场场设计制造一台设计制造一台新型电控柜新型电控柜, ,柜内配置新器柜内配置新器件件, ,对原有电对原有电控柜进行更换控柜进行更换. .九、对策实施九、对策实施对策实施二对策实施二对策实施三对策实施三1. 辅助负载比例由原来的25%调整为40%.2.根据实际情况(整体温度偏高)下调动作值.合理分配主辅功率合理分

13、配主辅功率 调整温控限值调整温控限值对策实施一对策实施一底部增加电热板底部增加电热板1.1.选用新型碳化选用新型碳化硅远红外电加热硅远红外电加热板板. .2.2.选用选用XKTRN-XKTRN-500/10500/10型耐高温型耐高温导线导线. .3.3.制作加热板防制作加热板防护支架及盖板护支架及盖板. .更换电控柜更换电控柜1.计算负载,选择电器元件.2.设计控制电路.3.设计控制柜箱体.4.安装调试.十、实施效果十、实施效果对策前后主要指标对比对策前后主要指标对比制表人:# 时间:2009年4月21日十、实施效果十、实施效果 对策前对策前对策后对策后电热板增加前后对比电热板增加前后对比十

14、、实施效果十、实施效果 对策后烘道温度分布情况对策后烘道温度分布情况对策后对策后2009年年8月月-10月月50个工作日的烘道温度折线图个工作日的烘道温度折线图上中下2009年8月 , 16个 工 作 日2009年9月 , 14个 工 作 日2009年 10月 , 12个 工 作 日烘道内部温度( )下上中图图8 对策后烘道出口附近温度分布折线图对策后烘道出口附近温度分布折线图制图人:# 时间:2009年10月29日十、实施效果十、实施效果 烘道内部温度( )上中下烘道内部温度( )对策前温度分布折线图(25工作日)对策后温度分布折线图(25工作日)上中下对策前对策前对策后对策后对策前后烘道温

15、度对比对策前后烘道温度对比十、实施效果十、实施效果 对策前对策前对策后对策后对策前后控制柜对比对策前后控制柜对比十、实施效果十、实施效果 对策前对策前对策后对策后对策前后柜内元件对比对策前后柜内元件对比十、实施效果十、实施效果对策前后主要指标柱状图对策前后主要指标柱状图图图19 对策前后主要指标对比柱状图对策前后主要指标对比柱状图制图人:# 时间:2009年11月12日十、实施效果十、实施效果节约节约5.2万万避免二次烘烤节省人工节省电费直接经济效益估算直接经济效益估算十、实施效果十、实施效果综合效益综合效益提高喷涂一次合格率避免二次烘烤提高工作效率降低劳动强度缩短生产周期综合效益分析综合效益分析十一、巩固措施十一、巩固措施定期检查维护加热系统与电控柜定期检查维护加热系统与电控柜 操作人员应按工艺要求对温度进行巡查操作人员应按工艺要求对温度进行巡查 发现问题及时向维修人员反映发现问题及时向维修人员反映 根据环境季节变化适当修正温控仪限值根据环境季节变化适当修正温控仪限值 定期校准测温仪表,确保监视结果准确定期校准测温仪表,确保监视结果准确 QC活动的积极性 运用QC方法的能力提高质量改进意识 达成目标取得效益十一、总结及今后打算十一、总结及今后打算 总总 结结 运用QC方法提高喷涂质量进一步查找问题十一、总结及今后打算十一、总结及今后打算 今后打算今后打算

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