红外成像技术在变电站电气设备中的应用(共13页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上红外成像技术在变电站电气设备中的应用【摘要】应用红外线成像测试仪器将电气设备故障点及时地查出,尽快地将故障排除,以使电气设备及时恢复正常工作,确保电网安全稳定地运行,为设备状态化检修提供可靠依据。【关键词】红外线成像技术在线检测故障点近年来,随着变电设备的日益更新,设备性能和结构越来越先进,传统的检修模式以不能适应当前的运行方式,状态化检修已提上工作日程;故,运行在线检测和故障诊断,显得尤为重要,其对提高电气设备可靠性、经济性运行,降低维修成本,都有非常重要的意义;红外成像检测技术是在线检测的有效手段之一。一、红外成像技术在变电站电气设备中的应用。公司在红外线成像技术

2、应用方面早在1995年就开始了,工区2001年红外成像技术检测正式列为试验手段之一,在红外成像检测技术应用的8年中,红外成像设备从TVS-100(日本西北航空)SATHY6000(广州飒特)ThermaCAMP60(美国FLIR)ThermaCAME320(美国FLIR),P60是目前国内民用技术应用较为先进的产品;红外技术应用以来,对公司所辖白银地区、靖远地区、皋兰地区、景泰地区和会宁地区的变电站利用红外成像技术进行检测和诊断,发现了大量的电气设备缺陷,主要的电气设备缺陷类型有:隔离开关接头、握手(动静触头)、引流线、顶帽发热、支持瓷瓶发热,多油断路器油箱内部发热,少油断路器羊角叉、中间触头

3、、接线板发热,高压电力电缆接头、过负荷发热、绝缘损坏发热,变压器接头发热、将军帽发热、大箱沿体发热,互感器接头发热,导线接头发热等。另外,红外成像技术的应用,还可以替代了母线零值绝缘子串的带电检测以及变压器、避雷器、互感器等的带电在线检测和诊断。1、在隔离开关中的应用。(1)在总变进行红外成像测试时,发现1112丙刀闸C相靠CT侧引流线发热,表面温度:A相:34,B相:47,C相:120.1,I=400A,环境温度:22,环境湿度:29%,相间温差:86.1,相对温差:87.8%。处理时发现1112丙刀闸C相靠CT侧引流线断股,表面氧化也较严重。(2)在变进行红外成像测试时,发现3501丙刀闸

4、开关侧接线板发热,表面温度:A相:22,B相:326,C相:22,I=75A,环境温度:21,环境湿度:30%,相间温差:304,相对温差:99.7%。处理时发现3501丙刀闸开关侧接线板螺丝严重松动,螺丝用手能拧动,表面严重氧化。(3)在变进行红外成像测试时,发现611甲刀闸上接线板(接头)C相发热,表面温度:A相:29,B相:31,C相:72,I=225A,环境温度:24,环境湿度:30.5%,相间温差:43,相对温差:90%。处理时发现611甲刀闸上接线板(接头)C相表面氧化严重,螺丝松动。(4)在进行红外成像测试时,发现2211旁母刀闸C相靠母线侧动静触头发热,表面温度:A相:23.2

5、,B相:23.6,C相:145.8,I=195A,环境温度:19,环境湿度:30%,相间温差:122.6,相对温差:96.7%。处理时发现2211旁母C相刀闸基础下沉,使动静触头变形,导致接触不良。(5)在对变进行红外成像测试时,发现2219丙刀闸B相靠开关侧握手发热,A相:17,B相:148,C相:16.8,I=480A,环境温度:15,湿度:31%,相间差值:131,相对温差:98%。处理时发现静触头支架(触指支架)转轴断裂,下触指一个严重氧化,表面的渡银全部氧化掉。(6)在对变进行红外成像测试时,发现1101丙刀闸靠主变侧出线座(顶冒)B相发热,表面温度:A相:7,B相:82,C相:7.

6、6,I=210A,环境温度:5,环境湿度:36%,相间温差:75,相对温差:97.4%。处理时发现1101丙刀闸靠主变侧出线座固定螺丝松动,有两根螺丝断列,这是发热的主要原因。(7)变3516甲刀闸C相支持瓷柱发热,A相:30.66,B相:32.47,C相:43.63,I=136A,环境温度:30,湿度:31%,瓷柱上部温度本应略高,现在反而偏低,中部温度偏高,说明绝缘性能劣化,更换下来进行检查,发现其绝缘电阻只有30M。(8)变3513甲刀闸C相母线侧支持瓷柱40.1。正常相A、B相37。I=13A。环境温度:28,湿度:25.6%,更换下来进行检查,发现其绝缘电阻只有50M。在发现的缺陷中

7、,隔离开关接线板发热重大缺陷、紧急缺陷23起,处理率达100,动静触头发热重大缺陷、紧急缺陷17起,处理率达100,出线座发热4起,处理率达100,支持瓷柱发热2起,处理率达100,一般缺陷在停电时均及时进行了处理,避免了设备事故的发生。下面是红外发现的一些缺陷图片:隔离刀闸动静触头发热隔离开关支持瓷柱发热 隔离开关出线座发热隔离开关接线板发热 隔离开关动触头座发热2、在断路器中的应用。(1)在对变进行红外成像测试时,发现3511开关(SW8-35型)本体C相发热,C相:35.1,A相:29,C相:29.1,I=130A,环境温度:24,环境湿度:31%,相间温差:6.1K,相对温差=55%。

8、温度自上而下呈阶梯分布递减,带电设备红外诊断技术应用导则中规定,相间温差不大于2K,进行了及时的处理,处理时发现3511开关C相靠线路侧静触头座螺丝松动,表面氧化,处理前,回路电阻:C相=186u,B相=120 u,A相=106 u,虽然,都在合格范围内,但,相对差值过大,处理后,三相接近运行正常。(2)在对变进行红外成像测试时,发现3511开关本体C相发热,表面温度:A相:22.6,B相:23.1,C相:33.7,I=350A,环境温度:14,环境湿度:33%,相间温差:11.1K,相对温差:56.3%。温度自上而下呈阶梯分布递减,相间温差严重超出了导则中的规定,处理时发现3511开关C相内

9、置CT二次开路,是造成油箱本体发热的原因。(3)在对变进行红外成像测试时,发现2202开关B相断口1接线板发热,A相:20.2,C相:23.1,B相:76.5,I=433A,环境温度:22,湿度:32%,相间温差:56.3K,相对温差:95%。按导则规定,以属于紧急缺陷,应立即停电处理,2002年6月5日,中午发热达:82,I=530A,测温蜡片熔断,建议用气泵加绝缘管吹风处理,效果良好,(当时1#变大修,2#变停不下来)2003.06.20已处理,处理时发现断口1接线板螺丝松动、表面氧化严重。(4):在对变进行红外成像测试时,2202开关本体A相断口4靠三角箱处的中间触头发热,A相:37.7

10、,B相:26.5,C相:25.7,I=433A,环境温度:22,湿度:32%,相对温差:74%,相间差值:12K。按导则规定,相间差值不大于10K,应立即停电处理,但,当时1#变大修,2#变停不下来,采取了跟踪测温的方法,严密监测相间差值的变化,处理时,发现2202开关本体断口4靠三角箱处的中间触头的静触头座螺丝松动、表面氧化。(5):变2202开关A相断口4下触头座动静触头异常,Ie=1500A,I实433A,表面温度:37.73,正常相温度:27.5,相间温差:10.23K,环境参照体温度:23.35,相对温差:71.1。解体前,回路电阻测试A相断口4386u,解体后,下触头座固定螺丝松动

11、,表面氧化较严重,经过处理,回路电阻测试B相断口483u(厂家规定,大修后小于100 u),投运后测试正常。(6)变2202开关B相断口1接线板异常,Ie=1500A,I实433A,表面温度:97.43,正常相温度:28.38,相间温差:69.05K,环境参照体温度:22.85,相对温差:92.6。解体前,外观检查试温蜡片溶化,回路电阻测试B相断口1接线板:467u;接线板固定螺丝和接线板氧化严重,接线板松动,用手可以摇动,但连接螺丝以无法拧动,使用钢锯将其锯断,解体处理后后,回路电阻测试B相断口1接线板:48u,投运后测试正常。(7)变在测试中发现102开关A相上装头有发热现象,最高表面温度

12、46,正常相A相、C相:29, I=580A,相间温差:17K,相对温差:70,属于:一般缺陷。 多油断路器在测试中,热成像图谱十分明显。判断为多油断路器内部故障,属紧急缺陷。于是安排停电进行了试验,西山变3511故障相接触电阻比正常相高,但符合标准规定值,落下油箱后检查,发现上述两变电站3511开关均有故障,由以上实例可以看出,定期进行红外成像技术检测高压多油断路器及其连接板接头,可以及时发现并消除设备隐患,避免异常事故的发生,为断路器实行状态化检修提供有力的依据。对于少油断路器,从实例可以看出,在设备大修前、大修中,对全站设备进行红外成像技术测试非常有必要,对特殊缺陷采取非常手段也是很有必

13、要。断路器接线板发热重大、紧急缺陷21起,处理率100,内部发热5起,处理率100。以下是实际使用红外成像拍摄的缺陷图片:少油断路器动静触头接触不良少油断路器接线板发热 SF6断路器接线板发热真空断路器桩头发热 少油断路器软联接发热3、在变压器中的应用。(1)变1#所用变进行红外成像测试时,发现其低压侧中性点套管发热,A相:3.7,B相:3.5,C相:3.7,O相:77.6,I=30A,环境温度:-6,湿度:22%,相对温差:96.9%,相间差值:74.1K。按导则规定,属于紧急缺陷,立即停电处理,检查发现中性点引线烧得发黑,套管螺杆变形,由于测试准确,缺陷的到了有效地控制,避免了事故的发生。

14、(2)变1所用变进行红外成像测试时,发现其低压侧A相套管接头发热,A相:32,B相:31,C相:31,O相:31.2,I=20A,环境温度:26,湿度:31%,相对温差:86.5,相间差值:37K。按导则规定,属于重大缺陷,立即停电处理,检查发现引线接线板线鼻子烧得发黑,套管螺杆变形,由于测试准确,缺陷的到了有效地控制,避免了事故的发生。(3)变1主变110KV侧套管将军帽进行红外成像测试时,发现其A相、B相套管接头发热,A相:35.6,B相:34.6,C相:10,,I=420A,环境温度:-5,湿度:31%,相对温差:63.1,相间差值:25.6K。按导则规定,属于一般缺陷,春检停电处理,检

15、查发现将军帽黄铜连接处有烧得放电迹象,且氧化较严重,处理使用挂锡,在没有发热,由于测试准确,缺陷的到了有效地控制。(4)变1、2主变在红外成像测试中时,发现大箱沿体发热,最热处达到117,这是由于制造厂家在出厂时,没有处理好磁路造成的。 在变压器类测试中发现610KV所用变高低压接头发热4起,处理率100;发现110220KV变压器套管将军帽发热9起,处理率100;变压器套管接线板发热6起,处理率100;缺陷发现及时、准确,有效地控制了事故的发生,确保了变压器安全运行。所用变套管线鼻子发热 所用变低压侧中性点接头发热220KV主变将军帽发热银城变1、2主变大箱沿体发热4、在高压电缆中的应用。(

16、1)在对变(已退役)进行红外成像测试时,发现614户外1#杆电缆接线板B相发热,表面温度:A相=45,B相=136.2,C相=38,I=460A,环境温度=3,环境湿度=36%,相间温差=98.2,相对温差=89.1%。按导则规定,属于重大缺陷,我们采取了,跟踪测温的方案,每日在负荷最大时连续测温,经过十几次的跟踪测温,发热点表面温度呈上升态势,决定立即停电处理,处理时,发现614户外1#杆电缆接线板B相并口线夹引线断裂5根,载流量减小,其是发热的主要原因。(2)在对变进行红外成像测试时,发现6171#杆C相电缆出线接头处发热,A相:20,B相:20,C相:125,C相相对温差:84%,I=3

17、00A,环境温度:-10,湿度:34%。按导则规定,属于重大缺陷,在连续7次跟踪测温中,其发热点表面温度,在负荷不变,升高趋势明显,停电进行处理,处理时,发现C相并口线夹引线断裂4根,其是发热的主要原因。(3)在对变进行红外成像测试时,1电炉变(6KV油浸电缆)出线电缆发热,电缆三叉头温度达169,电缆本体温度达112,电缆常年过负荷,判定为绝缘老化;按导则规定该类型的电缆运行时温度不大于65,属紧急缺陷。停电试验时,绝缘电阻最大值为610M,直流耐压至18KV左右时,击穿。(4)在对变进行红外成像测试时,发现3516A相出现电缆头第一片伞群上部连接处(1年以后在下部发现又一点发热),一点发热

18、,A相:94.8,B相:28.2,C相:25.9,I=75A,环境温度:29,湿度:30%,相间温差:68.9K,相对温差:103%。属于紧急缺陷,处理时发现交联绝缘烧坏达直径5mm,不断向周围扩散,主要原因是:电缆头在制作过程中引力管的位置过前,属于制作工艺问题。(5)在对变进行红外成像测试时,发现6121#杆出线电缆头A相发热,表面温度:A相=122,B相=12,C相=12.6,I=160A,环境温度=5,环境湿度=36%,相间温差=110,相对温差=106%。按导则规定,属于紧急缺陷,处理时发现6121#杆出线电缆头出线接头螺丝松动,表面氧化严重,这是发热的主要原因。 (6)在对变进行红

19、外成像测试时,612出线电缆整体发热,电缆表皮温度达47.5,三角叉也严重发热,I340A,电缆为185mm2三相铝芯交联电缆(满负荷为:279A),电缆过负荷,退出运行后,绝缘电阻两相小于50兆欧;直流耐压至1.2KV左右时,击穿。电力电缆在红外成像技术检测种,发现由于过负荷造成的电缆损坏2起,处理率100;电缆接线板及并口线夹发热重大、紧急缺陷7起,处理率100;电缆头由于制造工艺问题,造成电缆绝缘损坏2起,以处理率100;由于我们测试准确,在测试中积累了一定的经验,制造工艺和过负荷造成电缆发热是主要因素,在这方面应引起我们高度的重视。高压电缆接线板级并口线夹发热 电缆过负荷三角叉发热35

20、KV电缆绝缘烧损缺陷高压电缆严重过负荷发热6、在其它设备方面中的应用。(1)在对变进行红外成像测试时,发现1#主变35KV侧B相靠母线引线夹“T”型接头发热,表面温度:A相=25,B相=84.1,C相=24,I=120A,环境温度=21,环境湿度=32%,相间温差=60.1,相对温差=95.2%。按导则规定,属于紧急缺陷,处理时发现1#主变35KV侧B相靠母线引线夹表面氧化严重,线夹螺丝松动,铝包带有较大的影响。(2)在对变进行红外成像测试时,发现3#主变2203开关与甲乙刀闸引流B相靠母线引线夹“T”型接头发热,表面温度:A相=8,B相=56.2,C相=8.6,I=360A,环境温度=6,环

21、境湿度=31%,相间温差=48.2,相对温差=96%。按导则规定,属于紧急缺陷,处理时,发现3#主变2203开关与甲乙刀闸引流B相靠母线引线夹“T”型接头氧化严重,打开后表面有一层较厚的白色氧化物,回路电阻测试比其它两相有较大的升高,处理后正常。(3)变1115阻波器B相内避雷器发热,A相:34.59,B相:89.67,C相:35.1,I=215A,环境温度:28,湿度:29%,B相表面温差最大超出55.08K,属于紧急缺陷。停电处理时发现,B相避雷器绝缘电阻35M,绝缘电阻较低,泄漏电流无法进行,已损坏。(4)变2201CT变比接线板发热,A相:72.1,B相:32.5,C相:35.1,I=

22、275A,环境温度:28,湿度:31%,表面温差最大超出39.6K,相对温差:89.8属于紧急缺陷。停电处理发现内部连接螺丝松动,造成变比连接板发热。(5)变101小车刀闸出线套管底座发热、110KV郝家川变1主变601穿墙套管铁板发热;变101电抗器出线套管底座、110KV郝家川变601穿墙套管底座由于有环流存在,造成网门发热,龙川变101电抗器出线套管底座没有隔磁缝,是造成环流地原因;110KV郝家川变601穿墙套管底座由于有环流存在,其在隔磁缝上刷了冷渡锌,使面部接通造成环流发热,再者601母线桥是封闭式的,其散热不良,也是造成发热地原因之一。(6)变101电抗器网门上接头发热,发热点:

23、57.6,检查发现网门一侧没有接地,门子关闭时造成虚接,处理:连接了接地线,消除了发热。(7)变33201刀闸到1主变T型线夹发热,A相41,B相42;正常相C相30,电流293安。属于一般缺陷。(8)变2215阻波器A相下接线板处发热,A相 48。正常相B、 C相31,电流310安。环境温度27,湿度:31.5,相对温差:81,相间温差:17K,属于一般缺陷,在线路停电时进行了处理,发现氧化导致接线板发热。(9)变进行了红外线成像测温,在测试中发现3513电容器组C相电容器II靠放电刀闸侧放电线圈本体有发热现象,室外环境温度为:14、环境湿度为:23; 3513电容器组并联运行于35KVI段

24、母线,负荷电流:90A;3513电容器组C相电容器II靠放电刀闸侧放电线圈:C相表面温度:41.2,A相表面温度:16,B相表面温度:15.6,相间温差:25.6K,相对温差:94。属于重大缺陷。在进行红外成像检测还发现的缺陷,由于发现及时,使事故得到了有效地控制,避免了缺陷的扩大,防止了事故的发生。 阻波器接线板发热 阻波器内避雷器发热母线“T”型接线板发热 引线“T”型接线板发热穿墙套管无隔磁缝发热 穿墙套管隔磁缝短接后发热网门接地不良发热 220KVCT变比接线板发热放电线圈本体发热 线路接线板发热二、存在的问题及今后发展的方向。红外成像技术目前在电力系统变电站电气设备和输配电线路的检测

25、中应用已十分广泛,我公司已应用14年,在工区也应用了8年,积累了不少经验,也检测出了不少缺陷,为设备的健康运行提供了安全保障,但仍然存在不少问题,找到问题,就找到了下一步的工作出发点。1、在变2主变负荷和1变相同的情况下,上层油温总比1变高,且负荷增大上层油温也比1变增大很多,带不动负荷,进行红外成像检测时,两台变压器相间温差达12K,随感异常,但没有引起我们足够的重视,随即的春检中,检查发现其散热器油泥太重,散热太差造成发热,进行冲洗后,恢复正常。2、变秋检中,预防性试验发现35KVI段A、B相tg严重超标准,A相:16.5,B相:21,顶盖皮囊内有水,并缺油,我们在红外线成像技术检测中,发

26、现I、IIPT温升有些异常,但没有引起我们的高度重视,一个月后秋检,电气试验发现,没有造成重大损失,值得我们认真的思考。说明我们对设备内部缺陷检测故障性质还不能准确的判断和定性,测试中不能完全排除各种干扰因素对红外成像技术检测结果的影响,故,这方面仍需继续努力探索。3、变春检中,预防性试验发现101 B相BLQ1mA电压下75%泄漏电流达450uA,在这之前的红外线成像技术检测中,也没有发现这一缺陷。这说明对金属氧化锌避雷器的红外成像技术检测,相间温差掌握较差,导则上规定,金属氧化锌避雷器相间温差超过2K,即为缺陷,而我们在这方面缺乏检测经验,故,这方面仍需继续探索。4、红外检测受天气的影响,

27、变2218甲刀闸A相靠开关侧握手发热,测试时间:2005年7月16日15:12分,环境温度:32,湿度:31.5,A相:86.5,B相、C相:41,I486A,跟踪测试:晚上21:31分测试,环境温度:21,湿度:34.7,A相:56.4,B相、C相:29.8,I475A,17日早上7:50分测试:环境温度:19,湿度:36.7,A相:54.4,B相、C相:29.6,I481A,以后,在早晚太阳出来前和中午、下午太阳直射下我们跟踪了数次,太阳直射下设备表面温度会产生附加温升,使检测出现虚假现象;2006年4月8日13:30分,变测温,检测出3511出线1杆A相接头有发热现象,A相表面温度:13

28、4,B相表面温度:18,C相表面温度:17.9,相见最大温差:116.1K。3511负荷I270A,20:30分跟踪测试,天气在下午出现大风(估计有56级),A相表面温度:37,B相表面温度: 8,C相表面温度:8.7,相见最大温差:19K。3511负荷I270A,风力(风速)会影响设备表面对流散热,风速越大,对流散热越多,给测试带来一定困难;在今后的工作中,应关注环境温度、天气变化、太阳光线照射、背景辐射等方面加大总结力度。5、红外线成像检测技术在今后应当成为设备状态维修的重要手段之一,为设备状态化检修提供重要的参数。四、总结。电力设备缺陷有随机性、阶段性、隐蔽性和多样性,实践告诉我们,在负

29、荷高峰时期、负荷突变时期、电气设备电气试验异常时期,应加大红外成像技术检测;红外成像技术能对电气设备进行实时带电检测,可以发现定期试验所不能发现的设备缺陷、故障。但目前从我们掌握的红外成像检测技术水平来看,还不能对所有设备的内部缺陷、故障做出准确判断。故,应将定期试验和红外成像检测相结合,才有利于电气设备内部缺陷、故障的诊断。根据存在的问题加强改进、学习,使检测工作细致化,可靠性不断加强;加强红外诊断质量管理程序管理。总之,在红外成像技术检测方面,今后的路还很长,我们在不断学习、不断总结、不断发展中成长,为电气设备预防性周期的延长提供保障,为状态化检修提供可靠的依据。四参考文献:1 带电设备红外诊断技术应用导则(DL/T-664-1999)。 专心-专注-专业

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