合成装置首次化工投料试车方案-中海油大氮肥工程(共34页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上中海油大氮肥工程合成装置首次化工投料试车方案(QM 51-098)编制:审核:审定:批准:中海石油化学有限公司二期大化肥2002年6月12日目录1编制依据2化工投料应具备的外部条件3转化系统原始开车4脱碳系统原始开车5甲烷化炉首次投用及催化剂还原6分子筛干燥器的投用7膨胀机开车及冷箱137L的投用8合成回路的投运9冷冻回路的投运10氨回收系统的开车合成氨装置首次化工投料试车方案1、编制依据本试车方案根据KBR提供的操作手册和工艺流程图编写。2、化工投料应具备的外部条件2.1天然气能保障提供70%以上生产负荷所需的原料气和燃料气。2.2公用工程部分2.2.1生产所需的合

2、格脱盐水、循环冷却水、消防水、生活水已进入界区。2.2.2高低压供电回路已投入运行。2.2.3事故发电机系统调试完毕,带负荷试验合格,切换无故障。2.2.4全装置内通讯畅通。2.2.5生产用油品和化学品齐全,满足试车需要。2.2.6试车用备品备件齐全。2.2.7合格高压/低压N2进入界区。3 合成装置应具备以下条件:3.1低变催化剂采用富岛一期甲烷化炉出口氢氮气升温还原结束,且保持床层温度170。3.2 一段炉、二段炉、101JGT乏气管线、102-B烘炉工作结束。且烘炉验收合格。3.3 合成装置各炉催化剂装填结束,工艺管线空气吹扫结束。3.4 氨罐和冷冻回路引氨结束。3.5 合成装置中压透平

3、单体试车合格,电机泵试车合格。3.6 2001-J仪表空压机运行正常,建立工厂/仪表空气管网。3.7 22201-U运行正常,能提供足够的中压蒸汽。3.8 中、低压蒸汽管网已建立。 3.9 脱碳系统循环正常。3.10 系统保温/保冷结束。 3.11 原料气压缩机试车完毕,转化系统氮气循环系统试运合格。3.12 各系统仪表、联锁调试结束,报警值、联锁值整定并经有关部门确认,具备投用条件。3.13 燃气轮机具备启动条件。3.14 103-JT、105- JT、105- JT1油洗合格,仪表控制、报警、联锁、ITCC系统调试合格。4. 投料前各系统工况检查4.1 给水系统4.1.1 锅炉给水、炉水、

4、脱盐水各项分析指标在控制范围内。4.1.2 101-U液位LIC1030给定50%投自动。4.1.3 101-U压力PIC1031给定186Kpa投自动。4.1.4 仪表空气PI2013控制在0.7Mpa 。4.1.5 低压氮气管网压力PI1180控制在0.7Mpa,高压氮压力为1.4Mpa 。4.1.6 循环冷却水运行正常,循环冷却水压力PI1170:0.42Mpa,TI1560:33,FI1156:Nm3/h。4.1.7 141D已上水:LIC1001指示50%液位,101C、103C1/C2、123C1/C2低点导淋排放完成。4.1.8 锅炉给水已建立104JABW1007-10BW10

5、35-2130D的循环,控制流量在1015t/h。4.2 蒸汽系统4.2.1 高中压PIC1014给定4.55Mpa投自动,低压PIC1017给定0.35Mpa投自动控制。4.2.2 2201-U运行正常,负荷在90%以上,有富裕蒸汽满足投料需要。4.2.3 进入界区的天然气压力PIC1041给定2.8Mpa投自动。 5. 转化系统原始开车5.1 102J至142D1的氮气升温(转化系统氮气循环升温)5.1.1盲板检查和阀门检查管线NG1080-6到102J出口管线关闭。(62D-104)管线NG1000-16到174D的16阀和0.75旁路阀关闭。(62D-102)管线FG1004-4上的截

6、止阀关,中间导淋开。(62D-102) 管线SG1023-12上到173J的12阀关且盲死。(62D-103,62D-104)从174D到102J入口管线NG1001-16上的16阀开且在通位。(62D-104)102J出口管线NG1004-12上的12阀开且在通位。(62D-104)FV1015给定?投自动。(62D-104)从103J来的管线SG1014-2上的FV1022及2旁路关闭。(62D-104)101BCF原料气预热盘管的旁路阀TV1305开,投自动控制,给定371。(62D-105)从101J来的管线A1008上6阀关闭且拆除可移动弯管。(62D-105)108DA入口管线盲板

7、倒通,截止阀开;108DB/DC进出口阀开,进出口放空阀关,中间导淋开,盲板导通位,HV1108关。(62D-103)FV1001开,MOV1010开(HS1010),盲板在通位。(62D-106)101J来的管线A1002上4阀关,拆除可移动弯管。(62D-106)从130D来的MP蒸汽管线MS1006-20上的阀关且截止阀后盲板倒通。(62D-120)XV1207,FIC1044关;TIC1004,HCV1043全开;TIC1010全关。TIC1011A/B其中一个关闭。(62D-107)低变MOV1008/7全开,MOV1009及HIC1021关闭(原始开车低变旁路)。(62D-108)

8、104D2出口到143C管线PG1064-12上12阀关闭且安装盲板盲位。(62D-108)V1007-6管线盲板倒通位。(62D-108)HCV1045,MOV1005及旁路阀关闭,盲板通。142D1底部冷凝液阀关闭。(62D-110)142D1到143C管线PG1063-10上的盲板通位且阀门打开。(62D-110)FIC1023关闭且盲板安装在管线NG1015-10前截止阀。(62D-104)5.1.2氮气循环回路置换合格O20.5%。5.1.3确认以下联锁在旁路,复位101B联锁:补充5.1.4投用143C冷却水,全开102J防喘振阀FV1015。5.1.5102J缸体进行置换合格,向

9、系统充氮至0.5Kpa时,按102J启动程序开车,建立压缩机循环,逐渐关闭FV1015建立氮气循环。5.2 101B点火及氮气循环升温5.2.1 按101B点火程序,启动101BJT进行一段炉炉膛置换吹扫,炉膛负压控制在50mmH2O。5.2.2按一段炉点火顺序分布图,按点火规程进行点火,调整一次风门(先点中间三排烧嘴)。5.2.3以TI1315B/1316B为准,按升温速率25/h增点烧嘴,按烧嘴分布图点火,多烧嘴小火焰的原则。5.2.4当141D产汽压力0.2Mpa前,用顶部2放空阀放空,氮气循环升温后期,可以将蒸汽引至HCV1048进行放空。5.2.5当101B进口温度达200,出口温度

10、达450500,高变入口温度达250时,床层温度180时氮气升温结束,升温过程中检查对流段各组盘管温度:101BCX:TI1313621101BCA1/A2:TI1312552101BCS1/S2:TI1552/1553537101BCF:TI1612413101BBFW:TI13093715.2.6氮气升温期间各组对流段盘管的保护介质:101BCX:N2气101BCA1/A2:不需要保护101BCS1/S2:蒸汽101BCF:原料天然气101BBFW:循环锅炉给水升温中注意控制至130D锅炉给水流量,防止在101BBFW中汽化。5.3 加氢反应器和脱硫槽升温5.3.1脱硫系统升温随氮气升温同

11、时进行(升温前氮气置换合格)。5.3.2108DA/DB/DC以串联方式升温,升温速率按50/h进行。5.3.3氮气升温过程中HV1108保持关闭,一段炉转入蒸汽升温后,脱硫系统的升温可以通过手动控制HV1108天然气放空量调节。5.3.4当TI1304:360,TI1602/1603:370,可以进行脱硫槽出口硫分析,当硫含量0.1ppm时脱硫剂活化结束,注意TI1602/1603400。5.4一段炉蒸汽升温当一段炉出口TIC1314达到450500,二段炉出口TI1334:300,高变床层TI1010 180时,转入蒸汽升温。5.4.1确认蒸汽管线暖管合格,且引到FIC1002阀前:蒸汽经

12、MS1005-8引到130D,130D顶部安全阀3全开,130D升温暖塔。(请核查)5.4.2蒸汽升温操作通过FIC1002,慢开引蒸汽进入系统,逐渐加到33000Kg/h(每次加量不大于5000Kg/h)。现场关闭氮气循环管线PG1064上的12截止阀。同时现场增点一段炉烧嘴,主控全开FIC1015,关闭MOV1010和FV1001,关闭压缩出口截止阀(第二道),按规程停102J原料气压缩机,关闭充氮阀(NI1006-1.5)。注意:原料气压缩机可以不停车,在天然气操作过程中要平稳进行,确保压缩机运行稳定。(氮气升温时天然气不允许进入系统,请核查氮气升温程序)。现场在102J出口截止阀关闭后

13、,即刻开NG1080-6截止阀,主控引天然气到HV1108放空,保护原料气预热盘管。102J按规程进行热态启动,准备下一步化工投料,运行稳定后投用102J联锁。蒸汽升温速率50/h,蒸汽在PIC1032放空,且PIC1032保持全开,部分蒸汽倒至HCV1045放空(导气前131C2建立正常液位),根据升温情况逐渐提压至 0.8Mpa。蒸汽升温后,注意控制132C2的液位和131C1的压力PIC1040,当PIC1040达到0.34 Mpa并入低压蒸汽管网。转入蒸汽升温后,141D产汽量增加,注意141D液位和高压蒸汽压力,逐渐关闭HCV1048,逐渐提压至中压蒸汽管网压力,及时投用喷水降温器。

14、及时启动121J,将工艺冷凝液送往130D,投用130D工艺冷凝液气提系统(见投用方案)。当各催化剂床层和出口温度达到以下温度,蒸汽升温结束:101B出口:TIC1314 700750103D出口:TI1334 500700104D1床层:TI1341/42/43/44 280290注意:在一段炉增点烧嘴过程中,严格按烧嘴分布图进行,使转化管热负荷均匀。升温过程中确保对流段盘管不超温。5.5101B化工投料及催化剂还原、高变放硫5.5.1具备条件TIC1314 700750108DB/DC出口硫0.1ppmPIC1032 0.81.0MpaFIC1002 3545t/h102J运行稳定5.5.

15、2化工投料操作开102J出口截止阀,关闭NG1080-6截止阀,脱硫放空由压缩天然气替代,调整FV1015保持放空量不变,打开从富岛来的2返氢阀及FV1023(5%原料气含量)。压缩机倒气过程中注意102J干气密封。主控按HS1010开MOV1010,现场开FV1001旁路,首次投料3900Kg/h(设计量5%)。化工投料过程中,按一段炉烧嘴点火分布图,逐步增点烧嘴,保持一段炉出口温度稳定,升温速率50/h,保持水碳比7.0,蒸汽:33400Kg/h。工艺气在PIC1032放空,逐渐提压至1.5Mpa,投自动控制;部分工艺气倒至HCV1045放空。随原料气负荷至增加7800Kg/h(每次650

16、Kg/h,关闭3旁路阀),逐渐关闭HV1108,关闭过程中保持101BCF温度稳定不超温。当天然气引入一段炉后,催化剂还原开始,原料气加入68小时后,每小时分析出口CH4含量22.02%,硫含量0.1ppm,连续分析三次稳定,且转化炉管外壁温度均匀催化剂还原结束。降低水碳比到4:1,PIC1032压力在2.0Mpa一段炉出口温度提至750780。高变催化剂进行放硫(KBR:58000 Kg/h,蒸汽流量80000 Kg/h,工艺空气79500 Kg/h),高变催化剂还原初期入口温度控制在350,逐步提高入口温度,每次提温速率5,二段炉加空气后将 高变入口放硫温度提至400运行2小时,每半小时分

17、析一次出口硫含量,当硫0.1ppm时(连续三次),高变放硫结束。高变放硫结束,以650Kg/h的速率加负荷至23300Kg/h,控制水碳比在4:1,投用一段炉联锁。在投料结束后,启动燃气透平(运行稳定后投用联锁),引乏气至一段炉烧嘴和对流段。(此阶段是否应在蒸汽升温前) 确认PZ1855全关,PZ1021全开,乏气放空至大气。 手动缓慢打开PZ1855和烧嘴十个风道,观察一段炉炉膛负压及时调整,检查烧嘴燃烧情况,倒气过程中如发现烧嘴熄灭及时点燃。慢关PZ1021A/B,逐渐将乏气倒入一段炉后,控制系统投自动。乏气可以在蒸汽升温阶段倒入,倒气过程中防止对流段盘管超温。用电子测温仪测量转化管外壁温

18、度,防止转化管局部过热和超温,检查转化管弹簧吊架和膨胀量。5.6二段炉加空气5.6.1 二段炉加空气前具备条件工艺负荷40%,PIC1032在2.0Mpa。101B、103D、104D1催化剂还原结束,系统运行平稳。101J运行稳定,出口压力2.5 Mpa。TI1334700,盘管保护蒸汽投用。5.6.2调整101J运行工况,出口压力提至3.0Mpa以上空气在PV1050放空。5.6.3加空气操作:检查确认FV1103、FV1003、XV1207、XV1206关闭,FV1044已经打开:2000Kg/h,加空气前,检查加空气管线无冷凝液。主控开XV1207,用FV1103加15002000Nm

19、3/h空气至二段炉,加入空气后若TI1052/TI1053温度上涨,表明二段炉已经点燃。如果空气加入5分钟之内温度没有上涨,应立即切除空气,15分钟之后再加。二段炉点燃后,TI1052以30/h速率升温,FV1103开完后用主线FV1003加量至25%(26500Kg/h),调整PDIC-1020压差在70Kpa,系统压力逐渐提至2.02.5Mpa。加空气过程中,逐渐关闭HV1050,确保101J出口压力稳定。加空气过程中,逐渐关闭保护蒸汽阀FV1044,复位联锁,同时确保101BCA1/BCA2不超温。加空气时,注意101C出口温度升温速率不要超过85/h(TI1335)。随着103D出口温

20、度的增加,调整101C/102C出口旁路,以50/h的升温速率将104D1进口温度提至371,将TIC1010/TIC1004投自动,控制102C高压蒸汽温度在369(TIC1004)。随着141D产汽量的增加,注意控制汽报液位,防止低低液位停车。逐渐将高压蒸汽管网压力升至12.41MpaG,进行安全阀141D1/D2和PRV101B1/B2的热态调试,连续起跳三次,误差在5%内为合格。141D1 设定值 13100Kpa G141D2 13490 Kpa G101B1 12700 Kpa G101B2 13000 Kpa G以5%的速率逐渐提工艺系统负荷至:蒸汽50%(50600Kg/h),

21、原料气40%(31000Kg/h),空气40%(42500 Kg/h),水碳比控制在3.5:1。全面检查系统工况并进行调整,投用相关联锁补充。5.7低变催化剂还原及投用5.7.1低变催化剂还原用富岛一期甲烷化后气体。5.7.2用173J为循环机,在投料之前还原结束,充氮0.5Mpa保护(详见催化剂还原方案)。5.7.3串低变用173J进行低变氮气升温,当TI1346/47/48/49达到大于180升温结束。分析高变出口硫含量小于0.1ppm。出口CO小于3.85%降低系统压力至1.5Mpa,确保串低变时蒸汽不冷凝。低变系统盲板抽查完毕(见盲板图)。控制低变进口温度在195200,高于该压力下露

22、点温度20以上。确认MOV1007及旁路关闭,进口MOV1008及旁路关闭,打开进口旁路第一道截止阀排液,排液结束后关闭,打开第二道截止阀给低变充压。充压平衡后,主控按HS1007开低变出口MOV1007,手动缓慢开MOV1008,关闭旁路,手动缓慢关闭低变旁路MOV1009,将低变串入系统,在操作过程中保持温升不大于30,若大于则停止倒气,降低床层温度后再倒气,首次串入系统会产生约50的热波,如果热波30分钟不消失,104D2温度大于230,应立即按HS1004将低变切除系统,并查找原因。低变串入系统后,分析出口CO含量在控制范围内(0.3%的CO),逐渐将系统压力提至2.02.5Mpa,投

23、用低变联锁I1004,切换108DA的加氢源?。低变串入系统也可在串入脱碳系统后进行。6. 脱碳系统原始开车6.1 应具备的条件脱碳系统清洗结束,已建立aMDEA溶液循环(见脱碳系统溶液循环方案),循环量如下: FIC1014:? Nm3/h,FIC1005 ? Nm3/h130D工艺冷凝液系统已经投用,部分工艺气在HCV1045放空,工艺气在 HCV1045放空48小时,进行催化剂吹灰。溶液各项指标在控制范围内。确认甲烷化炉隔离:MOV1011及旁路关闭,XV1211关闭,PV1005前截止阀全开。PIC1039给定0.87Mpa投自动控制,PIC1104给定60Kpa G投自动。6.2脱碳

24、串气现场开MOV1005的2旁路给121D充压,平衡后(PIC1032与PIC1005压力相等)按HS1005开MOV1005,关闭2旁路。主控手动打开PIV1005,关闭HCV1045和PIC1032,逐渐将工艺气导至PV1005放空,压力控制在2.53.0Mpa,给定值比PIC1032高0.1Mpa投自动。导气后0.5小时分析溶液组分,根据分析结果调整循环量,121D/122D液位和温度。首次导气溶液脏,当发现PDI1042/43压力增加时,及时补充消泡剂。导气过程中注意132C2液位,及时补充锅炉给水,控制液位正常(补低压锅炉操作)。导气过程中要平稳操作,注意两塔液位,及时补水。6.3脱

25、碳导气后检查检查循环量、两塔压差、塔底温度在控制范围。112C到122D 110112C到110C 85110C到121D 50分析吸收塔出口CO20.1%。6.4投用脱碳系统相关联锁:补充6.5启动水力透平107JAHT,停一台电机泵。(详见水力透平投用方案)脱碳系统运行4小时,163D闪蒸出气体在 PV1029放空。7. 甲烷化炉首次投用及催化剂还原7.1 应具备的条件7.1.1系统负荷在40%,脱碳系统运行稳定,121D出口CO20.1%、CO0.3%7.1.2出口硫含量0.05ppm。7.1.3 投用115C冷却水,172C蒸汽管线暖管合格。7.1.4 HCV1042前截止阀打开,TV

26、1012A保持50100开度。7.1.5 109DA/DB进口阀关闭。7.1.6 144D上脱盐水液位正常50%,启动122J运行。7.2 甲烷化炉串入系统及催化剂还原确认MOV1011及旁路阀关闭,主控按HS1253开XV1211。打开MOV1011旁路阀向106D充压。充压平衡(PIC1005与PI1044压力相等)后按HS1011开MOV1011,关闭旁路阀。现场手动开HCV1042,主控逐步关PV1005,逐渐将工艺气导至甲烷后放空,当PV1005全关后,PV1005给定压力比PIV1032高0.1Mpa投自动。主控逐渐打开TV1012B向172C加蒸汽(开之前确认疏水器投用),逐渐关

27、闭TV1012A,控制TIC1012升温速率50进行甲烷化催化剂升温。 催化剂床层温度升至200时快速通过该温度,以防止羟基镍生成。催化剂床层温度超过200时,催化剂开始还原,以25/h速率将温度升至325350。随催化剂还原的进行,床层热点从TI1356移至TI1357、TI1358、TI1359、TI1360、TI1361,当TI1361温度升至350时,缓慢将TI1012温度提至400(不大于454)将床层温度拉平,分析出口COCO210ppm时,催化剂还原结束(大约要6小时),降入口温度至290300操作。当床层反应开始时注意减172C蒸汽量,直到全关。注意调整115C循环水,确保工艺

28、气出口温度在控制范围(若105J没有运行)。7.3投用相关联锁补充8. 分子筛干燥器109DA/DB投用8.1具备条件8.1.1 深冷净化系统已机械竣工,按P&ID检查合格。8.1.2干燥剂装填完毕,氮气置换合格,氧含量小于0.5%,试漏结束。8.1.3甲烷化系统运行正常。8.1.4105J试车合格运行正常,投用氨冷器130C,工艺气出口温度4。8.1.5干燥器与冷箱隔离,相关阀门开关位置正确。8.1.6仪表联锁和相关仪表调校完闭,具备投用条件。8.1.7干燥器109-DA/DB顺控系统已空载试验,并能投入运行。8.2干燥器投用8.2.1确认以下阀门开关正确 确认109-DA/DB去冷箱管线S

29、G1009-20上的截止阀及其旁路阀关闭。 确认SG-1049-3上截止阀关闭。确认N1254-2上两道截止阀关闭,中间导淋打开。 确认SG1414-3上两道截止阀关闭。 确认144-L前后截止阀打开。 确认132-C去103-J入口的旁路阀打开。 确认132-C去103-J的截止阀及其旁路阀关闭。 确认103-J入口截止阀及其旁路阀关闭。 PIC-1008压力给定在120kPag投自动。 FIC-1046手动全关。 TIC-1042投远程自动控制。 TV-1040手动全关。8.2.2投用 去183-C的中压蒸汽管线暖管合格后,打开183-C中压蒸汽进口阀,投用疏水器SP-183C。干燥器程序

30、仪表切换到手动位置,打开PV-1049A/B对MOV-1015/16,进行高压气密试验,合格后程控步骤投在109-DA吸收,109DB再生这一步。 109-DA吸收,109-DB加热再生: 打开PV-1049A,109-DA充压,充压时间为59分钟,充压后开109-DA进出口电动阀MOV-1017、MOV-1015,关闭PV-1049A。合成气从106-D出口放空通过132-C旁路倒至103-J入口PV1004放空,倒气完毕后,全关HCV1042,PIC-1004投自动控制。 打开干燥器109-DB的卸压阀PV-1048,SG-1054-2上的截止阀打开23扣,检查卸压速率,此步需要40分钟。

31、根据卸压速率调整SG-1054-2上的截止阀的开度。 HV-1022手动打开。 打开XV-1161和XV-1165。 全开SG-1414-6上第一道截止阀,用第二道截止阀向再生系统充压,流量为FIC-1046:25000nm3/h。 109-DB再生加热流程:合成气109-DA154-DASG-1414-6FT1075SG1111-16183-CSG-1412-12SG-1056-12109DBSG1044-12HV-1022144-L去燃料系统。 当TI-1043温度达到210以上,109-DB加热步骤结束,此步大约需要746分钟。 109-DA吸收,109-DB冷却。 109-DB加热步骤

32、结束后,使程序指令进行到下一步:109-DB冷却。 冷却流程:合成气109-DA154-DASG-1414-6FT1075PV-1008SG1044-12109DBSG-1056-12HV-1023144-L去燃料系统。 当109-DB出口温度冷却到15,冷却结束,此步需要大约499分钟。 109-DA吸收,109-DB充压。关闭XV-1161、XV-1165,打开PV-1049B,109-DB充压,充压时间为59分钟。 109-DA吸收,109-DB备用。109-DB充压结束后,全开PV-1049B,109-DB备用,此步需要60分钟。 109-DA吸收,109-DB并入运行。打开MOV-1

33、016、MOV-1018,109-DB并入运行,此步需要10分钟。 109-DB并入运行后,隔离109-DA。109-DA再生,步骤同109-DB再生步骤。8.3 109-DA/DB运行两个周期后,根据分析AI-1014,如果合格,干燥器程序投自动方式并检查程序功能。8.4投用相关联锁补充。9. 膨胀机开车及冷箱137L投用7.1具备条件9.1.1 确认膨胀机和冷箱系统已机械竣工,验收合格。9.1.2 确认冷箱壳体膨胀珍珠岩已装填完毕,所有管线保冷完毕。9.1.3 确认氮气管线N1013-1.5上的截止阀打开,确认到冷箱壳体充氮截止阀已打开,用球阀控制冷箱壳体的氮气流量,冷箱壳体保持微正压。9

34、.1.4 确认109-DA/DB及前系统运行正常,出口H2O含量1ppm,且氢氮比为2:1,到净化器进口的合成气温度为4。9.1.5 确认冷箱进口管线SG1009-20上的截止阀及1.5旁路阀关闭。确认冷箱出口管线SG1411-16上的截止阀及2旁路阀关闭。9.1.6 冷箱旁路管线SG1065-10上的双截止阀打开,工艺气在PV1004放空。9.1.7 确认冷箱系统所有导淋、排放阀、解冻气阀等关闭,冷箱解冻管线SG1049-3上可移动短节安装完毕。9.1.8 确认仪表空气管线IA1152-0.5上的截止阀已打开。9.1.9 确认膨胀机、发电机已加好油。9.1.10 确认膨胀机油箱131-JXL

35、F已加油,且油位正常,油泵131-JXLJ/JA已送电,冷却器131-JXLC1A/B已送冷却水,且油系统已完成油洗。9.1.11 确认冷箱和膨胀机系统所有的仪表和控制回路能投入使用。所有仪表根部阀和仪表空气供给阀已打开。所有的联锁已调校完毕。9.1.13 冷箱系统已完成泄漏气密试验。9.1.14 膨胀机就地控制盘和远程控制盘灯试合格。9.1.15 确认131-JX入口阀XV1601、HV1601关闭,旁路阀PDV1022全开。9.2 冷箱系统热氮气干燥结束(本步骤在109-DA/DB再生前完成),临时短节拆除。9.3膨胀机及冷箱系统开车步骤9.3.1 主控确认131-JX入口XV1601关闭

36、,手动关闭HV16014,开膨胀机出口蝶阀。确认PDIC1022在手动位置,PDV1022全开。9.3.2 主控将AHS1029选择开关投到AIC1013位置,AV1013手动全关。9.3.3 主控将PIC1008给定120KPag投自动。9.3.4 现场开冷箱入口管线SG1009-20截止阀的1.5旁路阀充压,压力平衡后打开冷箱进出口阀,关其旁路阀。9.3.5 现场缓慢关闭冷箱旁路管线SG1065-10上的截止阀,使工艺气经PDV1022流过冷箱,在PV1004放空。9.3.6 现场开管线SG1008-0.75上的截止阀,投用131-JX的密封气,控制密封气压力在3420KPag,温度为4,

37、建立131-JX轴承密封气压差PDI1672。投用去131-JX轴承的氮气,建立氮气压力为1000KPag。9.3.7 启动131-JXLJ/JA,建立润滑油系统,检查油过滤器131-JXLL1A/B压差正常,油冷器出口温度TI1652正常。9.3.8 现场关131-JX的出口蝶阀,主控复位XY1601打开XV1601。9.3.9 将137-D塔底液位控制器LIC1034投手动,输出为0%。,将HIC1601、HIC1601B投远程,由LIC1034控制阀门HV1601。9.3.10 主控用HS1617B复位131-JX停车系统,远程控制盘HS1617A复位,就地控制盘HS1617复位。9.3

38、.11 现场打开AV1029的前后蝶阀,主控按HS1214复位。9.3.12 主控和现场配合缓慢关闭SG1414-6上的球阀,开AV1029建立废气流量FI1075约25000kg/hr。如果废气流量达不到25000kg/hr,则开AV1029旁路阀来保证分子筛干燥器109-DA/DB的再生气,在SG1414-6管线的球阀全关后,关闭3截止阀。9.3.13 主控将PDIC1022投自动,并将压差给定缓慢提至200KPa。9.3.14 当就地控制盘上XL1610B灯亮,膨胀机具备启动条件后,现场缓慢打开131-JX出口蝶阀主控用LIC1034手动慢开131-JX入口导叶HV1601,131-JX

39、开始运转,当131-JX出口蝶阀已全开,主控继续慢开HV1601,直至PDC1022开度为05%。将膨胀机逐渐升至额定转速3000rpm,131JG发电机此时可开始发电。9.3.15 现场检查膨胀机温度、振动,发电机线圈温度,确认膨胀机和发电机运行正常。9.3.16 在131-JX/JG运行正常后,131-JG发电由蓄电池接收,当发电机发电频率和电网频率相同,联系电气准备并网。9.3.17 膨胀机做功后,冷箱开始降温,控制冷箱的降温速率TI143825/。在降温过程中,调整膨胀机131-JX的压差,以使膨胀机出口和精馏塔137-D入口温差50。9.3.18 在降温初期,为了加快冷箱的降温速率,

40、可以增大131-JX的压差,提高去131-JX的压降,采用关131-JX入口导叶HV1601和降PIC1004给定的方法,在此过程中,PIDC1022的给定也相应提高,注意始终维持PDV1022开度在05%。9.3.19 冷箱继续降温,直至TI1438达-173。在冷箱降温末期,137-D将有部分氮气、甲烷变成液体,发生气液分离,此时流过AV1029的废气量增加,主控和现场应及时配合渐关AV1029的旁路阀,维持再生气流量FI1075在25000kg/hr。9.3.20 当AIC1013显示氢浓度开始增加时,主控应及时调整AV1029的开度,以控制氢浓度的大幅度上涨,同时注意控制131-JX压

41、差PDIC1022在200300KPa之间。9.3.21 当137-D底部出现液位,LIC1034有显示时,主控应缓慢提高PIC1004给定,同时用LIC1034手动慢开131-JX入口导叶HV1601,防止LIC1034液位迅速上升。在此过程131-JX压差如果不好控制,主控也可稍开PDV1022。在131-JX压差稳定后,渐关PDV1022,维持PDIC1022在200300KPa。9.3.22 当137-D建立液位后,主控逐渐调整AV1029开度,维持净化器出口工艺气H2/N2为3:1。9.3.23 在冷箱系统运行稳定后,LIC1034给定1525%之间投自动,控制131-JX入口导叶H

42、V1601。9.3.24 当合成回路运行,ASH1029选择开关应从AIC1013切换到AIC1029位置,维持合成塔入口H2/N2比为3:1。9.3.25 全面调整冷箱工艺参数至正常。9.4冷箱及膨胀机的开车可以在开103J后进行,此时要注意103J进口压力,避免出现波动。10. 合成回路的投运10.1具备的条件10.1.1催化剂装填结束,对催化剂粉尘已进行空气吹扫。10.1.2合成回路低压气密试验合格,氮气置换合格氧含量小于0.5%。10.1.3冷冻回路已引入液氨,105J联动试车合格运行正常,149D液位80%。10.1.4102B低温烘炉合格。10.1.5103JT透平单体试车合格,高

43、压蒸汽管网运行稳定,有足够蒸汽启动102J。10.1.6前系统运行稳定,冷箱出口有合格合成气H2:N2为3:1。10.1.7氨罐区投用,引氨完毕,具备受氨条件。10.2合成回路气密试验10.2.1合成回路要分别在50、100、150.7/2G压力下查漏(KBR提供资料每隔1.5/2G进行一次查漏)。10.2.2确认以下阀门开关正确关闭以下阀门:SG1411-16上103-J入口阀及其2旁路FV1059、HV1101/1102及其2旁路HV1019、FV1024截止阀及其旁路PV1109A及其截止阀LV1013截止阀及其旁路打开以下阀门:FV1007/1008、XV1103HV1044/1046

44、/1047/1025/103210.2.3合成回路充压及103J试车打开SG1411-16上103-J入口2旁路,103-J充压,充压平衡后,全开SG1411-16上103-J入口主截止阀。打开HV1101的2旁路阀,向合成系统充压。当PI1045与PI1632平衡后,全开HV1101、FV1059。打开HV1019置换掉合成回路氮气。当合成回路氮气已被置换合格后,再全关HV1101及其旁路,关SG1005-20上截止阀。确认116-C、124-C冷却水已投用,FV1007/1008/1059全开。按厂商资料进行103JT透平试车和联动试车合格,按规程启动103-J(详见试车方案)。将103-

45、J升至调速器最低转速,升速过程中手动或自动调整FV1007/1008/1059开度,此时压缩机出口压力PI1045指示约80/2G。逐渐打开HV1101的2旁路向合成回路以0.2Mpa/min的速率充压至50/2G,关闭2旁路,合成回路保持在50/2G压力下与压缩机隔离。检查合成回路在1小时内维持50/2G压力稳定,如果回路中压力以每小时9.80/2或更多下降时,回路中可能有较大的漏点存在。在压力维持稳定时,所有的连接点都要检查是否泄漏,如果发现泄漏点,要卸压处理重新充压。检查法兰泄漏时可用胶带纸粘住法兰周围,然后开一个小孔用肥皂水检查是否泄漏。检查时要仔细,因为在高压连接处,甚至一个很小的泄漏,也会很快冲掉焊接点,由此造成严重的泄漏。任何一个泄漏被发现卸压处理后,必须重新在此压力等级下进行第二次试验。在50/2G下没有发现泄漏点时,提高103-J转速,按6.56.8步在100/2G

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