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1、2022车间实习工作总结5篇工作总结简而言之就是工作了一段时间后,对工作中的收获、不足等等进行总结。你的工作总结又是什么写的呢?下面是我为你整理了车间实习工作总结,希望能帮助到您。车间实习工作总结【一】到目前为止,我进公司已经有半年了。在这半年的时间里,我学到了许多学问,慢慢地完成从一个学生变为了一个公司员工,生活环境将从学校转为公司,接触的对象将从老师、同学转变为领导、同事的三大转变。首先,通过学习硫酸、电解车间的作业指导书,对两个车间的工艺流程有了肯定的了解。通过多次到现场和现场实物相对比,使得我对工艺的流程有了更深刻的了解。由于各项工艺指标的计算与设备是离不开的。在了解工艺流程的同时,我
2、对车间设备型号、尺寸、以及处理量也有了初步的相识。通过这些设备学问,推算出工艺参数,明白了其中的计算方法,工艺参数也会记得越坚固。另外,依据初步设计书整理了电解、硫酸车间各岗位的技术参数指标、记录表,为开车做好充分的打算。其次,进行跟踪落实电解车间出现问题的整改状况。在各个设备调试的过程中,相续出现了一系列的问题。联系并跟踪了厂家对车间的液下泵支架进行了防腐,以及对脱硫塔的修补,还有除铜岗位铅锅眼罩的测量,跟踪现场施工、施工结果验收;电解槽焊补、电解液循环上夜管道、下液管道的修补验收等工作。综合部、项目部以及电解车间共同参加验收。对电解车间全部车间改造、厂家修理的设备进行验收。在验收时,我们本
3、着一个仔细、负责的看法严格根据验收标准对其进行全面检查,以保证11月带负荷试车的顺当进行,最终由参与人员签字确认验收合格。第三,进行电解车间防腐面积的核算。这个过程须要一个仔细、严谨的工作看法。在现场测量的过程中,决对容不得半点马虎。不仅要求测量的数据精确,还要尽可能的考虑周全。现场中有的地方不便利测量,则须要查询图纸进行核算。最终再与厂家的审计进行核对,经厂家确认后一并交到审计进行审查。在这次的核算过程中,我明白了做事情,应当具有仔细、负责、严谨的看法,考虑事情肯定要全面,在工作的过程中留意到每个细微环节,这样才能把事情做好。第四,进行了电解、硫酸车间全部阀门的统计。刚起先的时候,对于阀门的
4、学问特别欠缺,这时候崔部长给我们讲解了阀门的有关学问,阀门铭牌上的各个参数的含义,使我们受益匪浅。在统计的过程中我们也出现了一些错误,比方说,阀门材质,以及阀门类型等。后来我又上网查了各种阀门的图片,最终对阀门的学问有了更深的了解。通过这次统计阀门,我不仅对电解、硫酸车间的各个岗位、各个设备的阀门的大体位置有了肯定的了解,同时对车间的工艺流程有了更深的相识,在以后假如出现什么样的问题,我将知道限制哪个阀门,能够第一时间有效的处理问题,我想这也是领导让我们统计阀门的用意所在。第五,参加电解车间带负荷试车。首先,进行蓄热式燃烧器的调试。在煤气站通煤气之前,肯定要知道各个环节应当做的工作。在煤气站送
5、来煤气之后,各个阀门的开关依次、放空、取样以及与调度、烟化、二公司煤气站之间的联系。对蓄热式燃烧器的调试出现了一系列的问题。换向阀换向时简单熄火,换向阀温度过高以及探火器不能探测到火焰等。厂家起先对问题逐一排查,虽然最初的解决方案是错误的、无效的,但是在错误的基础上最终探究出了一条正确的方案那就是更改换向阀的内部结构,于是问题都相续得到了解决。在进行带负荷试车后,鉴于铅液快速升温须要,须要增加气阀位、换向时间,换向阀温度过高,并且时常出现皮带脱落状况,此问题现在还在调试中。另外,日本dm机组、立模铸造机组、阴极制造机组、阴阳极自动排版机组分别进行了带负荷试车,并胜利成产出了铅卷、阴极片、阳极板
6、。在这次带负荷调试中,我主要学到了,遇到问题时,不管是对是错,我们都要主动的去思索,因为只有去思索,才有创新,即使我们的方法是错误的,但是我们能在错误的基础上探究出一条更为正确的方案。但是实际过程中,由于有些设备出现问题,只有真正懂该台设备的厂家才能真正找出解决方案,再加上作为刚毕业不久的高校生,还没有处理类似问题的阅历,所以大多数状况我们都是在观看别人是怎么处理,这时候我们就须要他们的处理方法登记来,以便以后在类似的问题上,能够主动有效的处理问题。第六、除铜岗位的配料工作。刚起先的时候,配料就是单纯的将几车的化验单一比较,然后做出符合各种元素品位的配料单。由于刚起先加的都是空锅,所以这样配,
7、并且溶化铅液的时间比较长。为了短时间内使铅液快速溶化,必需在锅内留有肯定量的铅液。所以以后配料时肯定参考锅内剩余的铅液含量及其品位。由于砷锑具有除铜功能,所以下一步打算不加硫磺的状况下检测一下铜的含量。假如能够达到除铜的效果,将会削减硫磺的生产成本。在配料的过程中,还出现了入厂重量与现场存放量不符、化验单编号混乱等问题,并且都得到了相应的解决。车间实习工作总结【二】时间过得好快,弹指一挥间,5个月的车间实习很快结束了。在刚过去的这段时间里,我学到了许多,成长了许多。可以说这短短的5个月,不仅仅是在工作上迈出的小步,更是我高校毕业踏入社会的一大步。从燥热的夏天到寒冷的冬天,我在车间感受非凡;从冷
8、轧工序的又累又脏到酸洗工序的刺鼻难闻,我深深感受公司员工的勤劳与辛苦;从根本不懂钢管生产工序的我到如今至少略懂一二的我,我深切感受公司领导的关怀以及各工序段员工的细心教育。这一切的一切都是激励我奋斗,使我进步的源泉。各工序段的实习依次差不多是跟着钢管的生产工序来支配的,详细是冷轧、冷拔固溶矫切酸洗成品检验。之间另外的一些工序(如:修磨等)也在空余时间向老员工学习,以解答心中疑问。实习下来,也想谈谈自己的感受,以自己不完整的学问说说个人的一些想法。觉得荒管的质量、冷轧工序的好坏是确定做合格成品钢管的保证。荒管原料的质量好,说明各种金属材料的性质好,使冷轧工序便于加工。然后配以无损坏冷轧机的规范操
9、作,就能轧出标准的外径、匀称的壁厚以及削减裂缝的产生率。当然,也不是说其他工序不重要。要做出质量合格的成品管,也要配以其他各段工序的正确操作。例如,固溶处理的好坏确定着钢管的耐腐蚀程度,影响其运用年限;成品检验工作的细致与细心程度,关系着是否有不合格品流出。除此之外,最想说的是一个好的公司也要有良好的管理方法。我个人愚昧的想法:最好的管理方法是,拿你最希望别人管理你的方法,去管理你的下属。最终我想说的还是那句话:感谢全部关切的挚友们,我会努力的。车间实习工作总结【三】光阴似箭,3个月的实习已经接近了尾声,回首这两个月的每一天,往事一点一滴从我们的心间流过,这曾使我们感到几许失落、几许感慨,更多
10、的是感到几许兴奋、几许期盼;但现在充斥在我心间的是拼搏、奋斗、永争第一的激情。今年我们共有7名高校生在erp实施小组实习,分为三个小组:李和王主要负责焊接厂;刘和吴主要负责精研公司;周丽红和王蕊主要负责配件公司;周飞主要负责院本部和基地的工作。就这样,两个月的时间过去了,正罡的数据从无到有,在即将结束erp实习工作之际,浅谈一下我们大家的体会。实习虽然苦点,累点,这些都无所谓,重要的是通过实习我们有了收获,有了学问。最终,我们会走向各自的工作岗位,实习让我们了解了什么是工作,工作是怎么一回事,什么工作适合我们,以及如何处理困难而奥妙的社会人际关系。通过实习,我们全面的了解了自己一次,对自己的职
11、业生涯有了设计,补充和调整。在实习中公司领导对我们特别关切,对我们每个人公司支配了一个三个月实习安排。整个实习过程比较顺当,我们从织造,染色,到定型,复合,对公司的整个生产过程有了一个全局性的了解。在各个车间实习的时候,这里的领导和师傅们都很乐意教我们,在实习中始终很耐性的给我们讲解,介绍。我的感受是:在学校里,我们学习的是理论学问,在公司里我们要虚心学习师傅们胜利的工作阅历,将所学的学问与实践结合起来,多发觉,多分析,多比较,多思索,多请教,充分发挥我们的主观能动性和主动性。在实习的过程中,公司依据详细状况不断对我们的实习内容进行调整和补充。比如王总常常给我们开总结会,让我们谈谈某段时间的实
12、习感受,发觉了什么问题,以及刚走入社会要留意些什么。通过这样的形式,使我们刚好把握自己的实习方向,不断调整我们的实习心态,为顺当完成这个从学生到职员的心理转换和角色转换的一步做了很好的指引。还有于总给我们做的一次关于汽车常识及汽车面料的培训,以及参与部门的技术会议,这些都让我们受益匪浅。接触了两个月erp工作,使我们深刻的相识到了erp的重大意义及对企业发展的主动作用:用科学的软件系统规范人力操作,保证了各种重要企业信息的精确性和刚好性,从而提高了工作效率,创建更高的效益。它变更了多年来企业的常规运作,数据在统一的平台上共享,使各部门由原先各自为政转化为高度的信息集中化。数据相互影响,信息更精
13、确刚好地反馈到总部,规范了各部门的工作,便于工作的上下统一,这样避开了由于沟通不利造成的诸多冲突和弊端。同时,也使各部门的工作透亮化、规范化、制度化。通过参与erp的工作,我们学到了许多东西:仔细的看法,严谨的精神。近两个月erp工作的实习,使我们完成了从学校到社会的角色的转变,已经渐渐进入了工作状态。通过对存货的盘点和对生产车间的参观,对产品有了整体的相识,对其组成、结构和用途等有了深化的了解,进一步理解了产品的bom数据。对erp我们也有了肯定的了解,一个小的公司或许用手工就可以进行管理,但一个上千人的大公司、大企业,只有利用先进的现代化信息系统来管理,才能井井有条,才能充分利用现有的资金
14、、资源来进行生产,才能达到资源的最优化配置。erp是利用先进的管理思想实现企业的信息化,是企业的物流、资金流和信息流的集成,它是一个企业走向现代化科学管理的必经之路,erp对一个企业的规范和发展有着至关重要的作用。我们也结合实际学会了企之星erp软件的部分基本操作,了解了它的结构体系和职能,深切感受到了erp在本院开展的重要性和必定性,相识到虽然现如今对erp的运行还存在一些问题,但这些都是短暂的,只要坚决不移地走下去,便能极大的发挥它的良好作用的。深切感受到erp在本院开展的重要性和必定性,虽然现如今erp运行还存在一些困难,但我们想这些都是短暂的,只要坚决不移地走下去,到彻底运行起来的时候
15、,大家便会看到它的主动作用的。erp取得胜利后,信息化道路势必将引领我院向更高水平迈进。实习的时间是有限的,虽然只有短短的三个月,但是收获却是很大的。不仅进一步巩固了我们的理论学问,提高了我们的实践实力和分析问题,解决问题的实力,而且通过这三个月的过渡,我们深深的融入了企业的公司文化中,融入了这个集体里。立刻就要走向各自的岗位了,这个三个月的实习将是我们职业生涯中很重要的一个过程。最终再次感谢公司各位领导对我们的重视和关切,各位师傅们的悉心指导,还有同事们的帮助。在此祝公司蒸蒸日上!祝大家身体健康,事业有成!车间实习工作总结【四】在不知不觉中我已经离开学校有一段时间了,总是会想起以前的同学、哥
16、们,想起我们在一起的时间,但现在大家已都各奔东西,我好象还算是幸运的一个,来到了中船重工388厂,做了一名装配钳工,也最终发觉原来社会生活会是这么的残酷,这么的辛苦。当走出校内的那一刻,我以为自己可以呼吸一下所谓的社会空气了,但在求职过程中却体会到了这其中的不易。四处的碰壁,悲观,希望,一次又一次的应聘,易此又一次的打击,我都全然接受,最终,我还是感动了老天,我来到了388厂,做了一名钳工,想想在学校实习时,我们那时始终在磨铁,来到这里之后我还以为会和以前一样,会要我们去磨铁,但见到师傅之后,他跟我说我将成为一名装配钳工,装配钳工我有那么一点反应不过来,师傅好像也看出了这一点,他很耐性的给我讲
17、了什么是装配钳工,如何做一名装配钳工,如何做好一名装配钳工刚起先我的心情还是充溢了疑问,不解的是,我们学模具的,怎么会干油缸装配这样的活呢!但现在想一想,学了不少学问,有些东西能让我终身受益。这是多么珍贵的呀!钳工是机械制造中最古老的金属加工技术。19世纪以后,各种机床的发展和普及,虽然逐步使大部分钳工作业实现了机械化和自动化,但在机械制造过程中钳工仍是广泛应用的基本技术,其缘由是:划线、刮削、研磨和机械装配等钳工作业,至今尚无适当的机械化设备可以全部代替;某些最精密的样板、模具、量具和协作表面(如导轨面和轴瓦等),仍须要依靠工人的手艺作精密加工;在单件小批生产、修配工作或缺乏设备条件的状况下
18、,采纳钳工制造某些零件仍是一种经济好用的方法。钳工作业的质量和效率在很大程度上确定于操作者的技艺和娴熟程度。钳工按专业性质又分为一般钳工、划线钳工、模具钳工、刮研钳工、装配钳工、机修钳工和管子钳工等。从平安教化,动作要领和工具的运用到拿起锉刀等工具的实际操作,这无疑是一个理论与实际相结合的过程。有些东西是要自己去摸索的,有些东西是要从理论中去发觉用于实际。从起先的打磨平面,就让我学到了要想做好一件事并不是那么的简洁,要用实际去证明它。眼见的不肯定真实(平面看上去很平,但经过测光就能发觉它的不足);这让我想到了学校为什么要我们来这里实习,是要我们懂得学习的珍贵,学习和打磨平面一样要有一丝不苟的精
19、神才能做到最好,同时还要让我们相识到动手的重要性。只是一味的学习理论,那也是远远不够的,没有实际的体验,发觉不了自己的动手实力,这都须要理论与实际相结合。更须要头脑和双手的协作。从平面打磨到划线、打点;从修整形态到钻孔;从铰孔到攻螺纹,每一步让我学到的东西是别人拿不走的。钳工的方要内容是为划线、錾削、锉削、研磨、钻孔、扩孔、铰孔、攻螺纹等等。了解了锉刀的构造;分类、选用、锉削姿态、锉削方法和质量的检测。而我所要做的内容就是处理阀的运行及装配,以下就是我的一些工作内容:调整阀常常出现的问题是卡堵,常出现在新投运系统和大修投运初期,由于管道内焊渣、铁锈等在节流口、导向部位造成堵塞使介质流通不畅,或
20、调整阀检修中填料过紧,造成摩擦力增大,导致小信号不动作大信号动作过头的现象。故障处理:可快速开、关副线或调整阀,让脏物从副线或调整阀处被介质冲跑。另一方法用管钳夹紧阀杆,在外加信号压力状况下,正反用力旋动阀杆,让阀芯闪过卡处。若不能则增加气源压力增加驱动功率反复上下移动几次,即可解决问题。如若仍不动作,则需解体处理。一、泄漏故障的处理,泄露又分为:1、阀内漏,阀杆长短不适。气开阀,阀杆太长阀杆向上的(或向下)的距离不够,造成阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不严而内漏。同样气关阀阀杆太短,导致阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不严而内漏。解决方法:应缩短(或延长)调整阀阀杆使调
21、整阀长度合适,使其不再内漏。2、填料泄漏。填料装入填料函以后,经压盖对其施加轴向压力。由于填料的塑性,使其产生径向力,并与阀杆紧密接触,但这种接触是并不是特别匀称的。有些部位接触的松,有些部位接触的紧,甚至有些部位没有接触上。调整阀在运用过程中,阀杆同填料之间存在着相对运动,这个运动叫轴向运动。在运用过程中,随着高温、高压和渗透性强的流体介质的影响,调整阀填料函也是发生泄漏现象较多的部位。造成填料泄漏的主要缘由是界面泄漏,对于纺织填料还会出现渗漏(压力介质沿着填料纤维之间的微小缝隙向外泄漏)。阀杆与填料间的界面泄漏是由于填料接触压力的渐渐衰减,填料自身老化等缘由引起的,这时压力介质就会沿着填料
22、与阀杆之间的接触间隙向外泄漏。解决对策:为使填料装入便利,在填料函顶端倒角,在填料函底部放置耐冲蚀的间隙较小的金属爱护环(与填料的接触面不能为斜面),以防止填料被介质压力推出。填料函各部与填料接触部分的金属表面要精加工,以提高表面光滑度,削减填料磨损。填料选用柔性石墨,因其具有气密性好,摩擦力小,长期运用后改变小,磨损的烧损小,修理简单,压盖螺栓重新拧紧后摩擦力不发生改变,耐压性和耐热性良好,不受内部介质的侵蚀,与阀杆和填料函内部接触的金属不发生点蚀或腐蚀。这样,有效地爱护了阀杆填料函的密封,保证了填料的密封的牢靠性和长期性。3、阀芯、阀座变形泄漏。芯、阀座泄漏的主要缘由是由于调整阀生产过程中
23、的铸造或锻造缺陷可导致腐蚀的加强。而腐蚀介质的通过,流体介质的冲刷也可造成调整阀的泄漏。腐蚀主要以侵蚀或气蚀的形式存在。当腐蚀性介质在通过调整阀时,便会产生对阀芯、阀座材料的侵蚀和冲击使阀芯、阀座成椭圆形或其他形态,随着时间的推移,导致阀芯、阀座不配套,存在间隙,关不严发生泄漏。解决方法:关键把好阀芯、阀座的材质的选型关、质量关。选择耐腐蚀材料,对麻点、沙眼等缺陷的产品坚决剔除。若阀芯、阀座变形不太严峻,可经过细砂纸研磨,消退痕迹,提高密封光滑度,以提高密封性能。若损坏严峻,则应重新更换新阀。二、振荡故障的处理震荡产生的缘由是调整阀的弹簧刚度不足,调整阀输出信号不稳定而急剧变动易引起调整阀振荡
24、。还有说选阀的频率与系统频率相同或管道、基座猛烈振动,使调整阀随之振动。选型不当,调整阀工作在小开度存在焦急剧的流阻、流速、压力的改变,当超过阀刚度,稳定性变差,严峻时产生振荡。解决对策:由于产生振荡的缘由是多方面的,因此详细问题详细分析。对振动稍微的振动,可增加刚度来消退。如选用大刚度弹簧,改用活塞执行结构。管道、基座猛烈振动通过增加支撑消退振动干扰;选阀的频率与系统频率相同,则更换不同结构的阀;工作在小开度造成的振荡,则是选型不当流通实力C值选大,必需重新选型流通实力C值较小的或采纳分程限制或子母阀以克服调整阀工作在小开度。三、阀门定位器故障处理,阀门定位器故障又分为:1、一般定位器采纳机
25、械式力平衡原理工作,即喷嘴挡板技术,主要存在以下故障类型:1)因采纳机械式力平衡原理工作,其可动部件较多,简单受温度,振动的影响,造成调整阀的波动;2)采纳喷嘴挡板技术,由于喷嘴孔很小,易被灰尘或不干净的气源堵住,是定位器不能正常工作;3)采纳力的平衡原理,弹簧的弹性系数在恶劣现场下发生变更,造成调整阀非线性导致限制质量下降。2、智能定位器由微处理器(cpu)、A/D,D/A转换器及等部件组成,其工作原理与一般定位器迥然不同。给定值和实际值的比较纯是电动信号,不再是力平衡。因此能够克服常规定位器的力平衡的缺点。但在用于紧急停车场合时,如紧急迫断阀、紧急放空阀等。这些阀门要求静止在某一位置,只有
26、紧急状况出现时,才须要牢靠地动作。长时间停留在某一位置简单使电气转换器失控造成小信号不动作的危急状况。此外用于阀门的位置传感电位器由于工作在现场,电阻值易发生改变造成小信号不动作,大信号全开的危急状况。因此为了确保智能定位器的牢靠性和可利用性,必需对它们进行常见的测试。通过对调整阀故障缘由分析,实行适当的处理、改进方法,将大大提高调整阀的利用率,降低仪表故障率,对流程工艺的生产效率和经济效益的提高以及能源消耗的降低都有着重要作用,可有效提高调整系统的质量,从而确保生产装置长周期运行。经过一段时间以后,我已经能够自如的工作了,现在的我对以后的工作充溢信念,我信任我会干出一番事业。以上就是我关于这
27、一段时间实习的总业,望老师予以指责,指正。车间实习工作总结【五】实习了四周,尽管时间比较短,但是也挺累的,但是学到的东西真的许多。至少对与机加的内容我们有了初步的相识和了解。这样以来,我们以后到企业了,对一些数控机床的简洁操作我们就不生疏了,也有助于我们的工作。我简洁的谈谈自己在实习过后的个人感受:1、此次实习,不仅增长了学问,也得到了意志上的熬炼。也养成了我们办事要仔细、耐性、留意平安,可以说这是一次财宝。2、机加实习培育和熬炼了我们,提高了我们的整体综合素养,使我们不但对机加实习的重要意义有了更深层次的相识,而且提高了我们的实践动手实力。使我们更好的理论与实际相结合,巩固了我们的所学的学问
28、。3、我们也见到了老师的敬业、严谨精神。老师一次次不厌其烦的个我们演示操作过程,让同学们真正学会、看明白。4、在实习过程中我们取得的劳动成果。这些曾经让人难以致信的小铁器,竟然是自己亲自磨制而成,这种骄傲感、成就感是难以用语言来表达的。很快我们就要步入社会,面临就业了,就业单位不会像老师那样点点滴滴细致入微地把要做的工作告知我们,更多的是须要我们自己去视察、学习。不具备这项实力就难以胜任将来的挑战。随着科学的迅猛发展,新技术的广泛应用,会有许多领域是我们未曾接触过的,只有敢于去尝试才能有所突破,有所创新。就像我们接触到的车工,虽然它的危急性很大,但是要求每个同学都要去操作而且要作出成品,这样就
29、熬炼了大家敢于尝试的志气。四周的机加实习带给我们的,不全是我们所接触到的那些操作技能,也不仅仅是通过几项工种所要求我们熬炼的几种实力,更多的则须要我们每个人在实习结束后依据自己的状况去感悟,去反思,勤时自勉,有所收获,使这次实习达到了他的真正目的。我们知道,“数控技术实习”是一门实践性的技术基础课,是高等院校工科学生学习机械制造的基本工艺方法和技术,完成工程基本训练的重要必修课。它不仅可以让我们获得了机械制造的基础学问,了解了机械制造的一般操作,提高了自己的操作技能和动手实力,而且加强了理论联系实际的熬炼,提高了工程实践实力,培育了工程素养。对我们来说,数控技术实习是一次很好的学习、熬炼的机会
30、,甚至是我们生活看法的教化的一次机会!在我认为实习的本身目的就是熬炼我们的动手实力以及对工业学问的基本相识。它不同于课本教化,因为它有我们动手操作的空间!我之所以对实习有一种说不出的留恋,是因为我早已被老师们幽默的讲解和生动的描述所吸引。一个简洁的瓶瓶罐罐,要想知道它是怎么来的,是要颇费一番功夫的。生活在现代社会的我们,早已习惯了那些现成的东西,在用的同时,也不会多想它原委是如何得来的,假如间或有人问起,也会很不以为然的说,这不是我们所应当知道的。现在才知道这种想法是多么无趣,从而也让我知道了为期四周的数控技术实习对我们是多么重要!第21页 共21页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页